电厂锅炉水冷壁腐蚀性爆管原因分析及对策

发表时间:2021/1/7   来源:《工程管理前沿》2020年10月第29期   作者: 马世鑫
[导读] 燃煤机组服役环境复杂,燃煤过程中产生的各种腐蚀介质较多
        马世鑫
        华能大庆热电有限公司 ,  黑龙江 大庆 163000    
        摘要:燃煤机组服役环境复杂,燃煤过程中产生的各种腐蚀介质较多。水冷壁作为主要受热部件,易于产生高温腐蚀问题,腐蚀使管壁厚减薄或泄漏,造成巨大的经济损失。本文对电厂锅炉水冷壁腐蚀性爆管原因分析及对策进行分析,以供参考。
        关键词:电厂锅炉;水冷壁;腐蚀爆管
引言
        电厂锅炉水冷壁管内部的水投入之前,会经过化学处理,防止出现水垢问题,然而从实际的实践成果上来看,即使经过了全面的水体处理,但是依然会由于一些因素的存在,导致在锅炉的长期运行中,逐渐出现内腐蚀现象,因此在具体的处理阶段,必须要能够通过对内腐蚀现象成因的分析之后,建立专业性的管理标准和维修制度。
1故障及炉管缺陷基本情况
        某公司两台锅炉炉膛四周由Ф60×6.5mm、节距S=80mm的管子组成膜式壁,材质为20G,炉膛宽11.92m,深度10.8m,高度45m。水冷壁分为上、中、燃烧器区、下四部分,煤粉燃烧器布置高度为14.7~20.2m。前后水冷壁下部管子倾斜50°构成冷灰斗,后水冷壁上部向炉膛内折3m,形成折焰角。前后及两侧水冷壁各4个回路,共形成16路循环回路。
2停炉检查,事故爆管的特点
        (1)爆口偏大,发生泄漏后,炉水泄漏量大,现场异音明显,凝汽器补水量急剧升高;(2)爆管高度位置相对一致,皆位于20m左右,处于燃烧器区域,该区域燃烧较为集中、温度较高,区域辐射换热强度高;(3)爆管平面位置相对分散,除甲侧墙外,其他三面炉墙皆有事故炉管,其分布位置基本无规律性。
3电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因
        在金相检查过程中,发现每个试样在内壁和外壁上随机选择一处,落实金相的分析工作,通过样本的具体检测工作,发现在其中两条管道的构造区域,其中存在的局部组织发生了四级完全球化现象,这表明整个结构的强度会大幅度下降,而对于其他的各种管道,经过检查发现,产生的球化反应等级相对较低,但是等级也达到了二级到三级,因此可以发现,从整个管道的运行效果上来看,所有管道都呈现出承力性能下降现象。
4理化检验
        4.1能谱分析
        对A,B两个试样内壁垢下腐蚀层进行能谱(EDS)分析。可见垢下腐蚀层含有碳、氧、铝、硅、钙、硫、铁等元素。经分析,碳、铁元素来自钢材基体,氧元素来自铁的氧化物,其余元素来自于原水、水处理或酸洗过程,并且两个试样开裂部位和未开裂部位均含有铁的腐蚀产物和氧化物。
        4.2金相检验分析
        每件试样,在内、外壁各随机选择1处进行了金相分析,经表面金相检测发现B1、B2的试样有局部组织为4级完全球化现象。其他试样检测发现为二级到三级球化。具体为A2、B1、B2、D1检测为二级球化,A1、C1、C2、D2、E1、E2为三级球化。
5追溯调查
        (1)缺陷水冷壁的内表面附有大量水垢,且集中于向火侧,背火侧基本光滑;(2)炉管外部形态基本正常,无明显腐蚀特征。坑穴状腐蚀发生于向火侧水垢处,背火侧管内形态良好,无明显缺陷;(3)炉管力学性能正常,有明显结垢特征的炉管皆伴随有球化情况,球化等级不一致。说明炉管内部结垢后,20G管材的导热系数变差,向火侧管壁温度高,结垢严重的炉管金属球化速度加快。


6分析与讨论
        氢损伤是指金属中由于含有氢或金属中的某些成分与氢反应,从而使金属材料的力学性能发生改变的现象,其主要表现形式有氢脆、氢腐蚀、氢鼓包等。电站锅炉水冷壁管满足蒸汽管道发生氢腐蚀的条件:蒸汽压力3~19MPa,蒸汽温度315~510℃,且在腐蚀过程中汽水反应能提供足够的原子氢的来源。汽水反应生成的原子氢一部分扩散渗入金属内部,与显微组织珠光体中的碳化物反应生成甲烷,并在组织中形成脱碳层,使金属基体强度下降[3]。较大的甲烷分子聚集于晶界,在晶界上产生极大的内应力而使晶界开裂,在内壁形成沿晶微裂纹,微裂纹由内壁向外壁扩展最终导致脆性开裂。通过金相分析,发现焊缝处的金相组织为晶粒粗大的魏氏组织,而魏氏组织是钢的一种过热缺陷组织[4],结合焊缝的宏观形貌(存在错口和未焊满),可见焊缝的焊接工艺不当、焊接质量较差;对比纵剖面上不同位置的金相组织球化的状况,可发现距离泄漏口越近,珠光体球化程度越严重,这是由于水垢的导热性能较差,附着在内壁之后,严重影响了热传导,炉水不能很好地冷却管壁,造成局部向火面金属温度升高,形成过热[5],使得泄漏口附近的管壁金相组织球化等级较高;管子外壁存在密集的向内壁延伸的周向裂纹,裂纹内部存在腐蚀产物,说明裂纹在本次泄漏之前就已存在。
7电厂锅炉水冷壁腐蚀性爆管对策
        7.1确保汽水品质稳定达标
        提高化学监督管理力度,化验站加强对炉水、给水及其他汽水品质的在线监督工作,严格按照操作标准执行化验步骤,仪表做好保养和定期标定,并由生产技术室每周执行至少3次抽样复检,确保合格的炉水品质。此外,增加锅炉定期排污频次,由以往每周3次定期排污,增加为每周5次,以控制炉水电导稳定达标,减少出现炉水品质不合格而被动调整的情况。
        7.2落实金相监督
        通常情况下,水冷壁管的设计使用年限为10万小时,但是这并不是意味着一旦超过10万小时,水冷壁管内必然会出现内腐蚀问题和爆管问题,但是要注意的是,超出了设计使用寿命时,出现爆管问题和内腐蚀问题的概率会大幅度增加,同时由于机组的启停操作过程中,也会对水管本身的腐蚀效果造成一定的影响,因此在日常的工作阶段,必须要根据水冷壁管的设置型号、设置标准和使用原则对其进行配置[3]。要求在每次锅炉的检修期间内,需要有计划性对水冷壁管的各类管道进行外观质量检查,重点分析是否存在腐蚀鼓包、裂纹和变形现象。另外要对取得的样本进行金相检查和分析工作,唯有如此才可以进一步分析该水冷壁管在实际的运行过程中,是否存在严重的风险和问题,而当发现存在大面积风险时,则需要立即将其替换。
        7.3缺陷部分更换
        从取得的解剖结果上来看,水冷壁管中存在大量的水垢,最终会让该区域的管道壁厚参数大幅度下降,从而整个管道内部不具备酸洗条件,另外由于四个炉墙的工作环境处于基本相同状态,因此产生的缺陷也基本相同,所以可以推测的是,即使其他区域并未出现爆管问题,但是在后续运行过程,依然存在较高的爆管问题发生概率,因此为了能够保障该机组的安全运行状态,必须要能够对已经发生腐蚀区域的水冷壁管进行全面性的更换。
结束语
        综上所述,水冷壁管发生氢腐蚀,且在腐蚀过程中汽水反应生成的部分原子氢扩散渗入金属内部,与珠光体中的碳化物反应生成甲烷,较大的甲烷分子聚集于晶界而使晶界开裂,在内壁形成沿晶微裂纹,裂纹扩展最终导致水冷壁管发生脆性开裂。
参考文献
[1]曾晶,张超.电厂锅炉水冷壁腐蚀性爆管原因分析及对策[J].冶金动力,2019(09):31-33+36.
[2]王健.电站燃煤锅炉水冷壁高温腐蚀特性研究[D].东南大学,2018.
[3]何玉华.锅炉水冷壁爆管原因分析及解决措施[J].炼油与化工,2018,20(03):27-29+71.
[4]吴超义.锅炉水冷壁高温腐蚀特性试验研究[D].浙江大学,2017.
        
       
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: