殷智 张耀雄 高磊
中煤陕西榆林能源化工有限公司 陕西 榆林719000
摘要:某煤化工公司采用双膜法加离子交换法制取脱盐水,为进一步提高制水率,降低排水量,提高水的利用率,对各处理单元进行节水优化,制水率提高6.0%,取得良好的经济效益。
关键词:脱盐水 制水率 优化
1 系统概述
某煤化工公司原水制脱盐水系统设计产能为1200m3/h,工艺流程为:
原水→换热器→自适应高效过滤器→自清洗过滤器→超滤→反渗透→阳床→脱碳器→阴床→混床→脱盐水箱→外供
其中,超滤共8套,选用美国陶氏公司生产的SFP-2880膜元件;反渗透膜共6套,选用东丽公司生产的TML20D-400型膜元件。
2 运行现状
原水制脱盐水系统设计制水率为70.5%,实际运行制水率达71.4%,处于行业内中端水平,各工艺单元回收率详见表1。虽制水率优于设计指标,为进一步实现装置节能降耗,节约用水量,降低排水量,现挖掘潜力,力求逐步提高系统制水率,达到行业领先水平。
3 优化措施
3.1 自适应高效过滤器
设计原水浊度≤3NTU,实际原水浊度1~2NTU,根据运行压差,自适应高效过滤器的运行周期由1440min延长至2160min,降低过滤器的反洗频次,从而提高过滤器回收率;同时延长气洗时间15s,水洗时间不变,改善反洗效果。
3.2 超滤单元
超滤单元设计回收率为92%,主要水耗是在反洗水消耗,设计反洗频次为1次/40min。根据实际运行情况,降低反洗频次为1次/60min,延长气洗时间5s,达到提高回收率的目的。
3.3反渗透单元
设计反渗透装置6套,正常运行3~4套。耗水主要为浓水排放和冲洗用水、化学清洗,优化措施为:
(1)实时调整反渗透药剂投加量,确保反渗透运行平稳,共降低化学清洗频次3~5次/月;
(2)通过关小浓水阀,减少浓水排放量。
(3)对反渗透1#、2#、5#、6#二段进水第一支膜元件进行封堵,进一步减少浓水量。
3.4离子交换系统
离子交换系统耗水主要是因为再生频次高,再生频次高的原因有:
(1)反渗透脱盐率下降,造成进离子系统盐含量高,再生频次增加,为主要原因;
(2)床体树脂损失使树脂量减少,造成再生频次高。树脂年损失率约1%-3%,此项为次要原因;
(3)床体树脂性能下降,造成再生频次高。正常工况下,树脂性能下降速率不明显,为次要原因。
(4)员工操作水平影响,为主要原因。
以上原因中,反渗透膜脱盐率暂无法改变,故主要从人员操作水平,再生步序优化方面下手,制定如下措施:
(1)优化步序时间
小反洗由10min优化至6min,大反洗由20min优化至5~10min,预喷射从8min优化至5min,置换由60min优化至40min,正洗由20min优化至7min,共优化60~67min,再生一次可节水120m3。
(2)阳床大反洗频次由1次/8周期延长至1次/10周期;
(3)提升操作人员水平。
4 效果检查
4.1 各单元回收率提升效果检查
通过对自适应高效过滤器、超滤、反渗透、离子交换系统的优化,各单元回收率得到提升,优化前后对比数据详见表1。
从表1可以看出:
(1)优化后各单元回收率均有所提升,其中自适应高效过滤器回收率提升0.7%,超滤回收率提升3.2%,反渗透回收率提升2.0%,离子交换系统回收率提升1.5%。
(2)整体制水量增加62m3/h,增加8.0%。
(3)排水量减少62m3/h,节约水费491万元/年。
4.2 实际应用结果检查
自2020年4月起实施优化措施,各月制水率见表2。
从表2可以看出,在优化措施实施后,系统平均制水率可达77.4%,较优化前提高了6.0%。
5 结论
通过对原水制脱盐水系统进行优化,制水率提高6%,实现产水量增加62m3/h,排水量减少62m3/h,节约水费491万元/年。在大力提倡节能减排的当下,提高脱盐水系统制水率,不仅取得可观的经济效益,且具有十分重要的意义。
参考文献:
[1]王应喜,李鹏.脱盐水处理装置存在问题及改进措施[J].工艺与设备,2020,46(3):122+153.
[2]段小冰.脱盐水站系统存在问题及改进优化方案[J].冶金动力,2020,12:56-58.