挖掘机驾驶室风道结构改进优化

发表时间:2021/1/26   来源:《建筑实践》2020年30期   作者:谭寿干
[导读] 利用CFD软件,对驾驶室内各出风口风速、压力进行分析,指出原先结构的不合理之处,并提出相对应改进措施。
        谭寿干
        常州市柳工常州机械有限公司  江苏省常州市 213000

        【摘要】利用CFD软件,对驾驶室内各出风口风速、压力进行分析,指出原先结构的不合理之处,并提出相对应改进措施。通过做样对比测试,改进后的驾驶室各出风口总出风量有明显提升,提高了驾驶室内空调制冷效率,提高了驾驶室舒适度,同时也为后期风道开发设计提供了参考。
关键词:风道结构  舒适度
        随着挖掘机的使用客户不断年轻化,其对驾驶室舒适性要求也越来越高。挖掘机厂家也随之从产品可靠性、工作效率及安全性等传统技术指标的关注,逐渐扩展到对驾驶室舒适性等新型技术指标。本文讲述的空调制冷性能是驾驶室舒适性评价的重要指标之一。
        我公司现有一款6吨挖掘机,经常收到客户投诉,反馈该款机型空调出风量小,降温速度慢。该文通过实车测试空调总出风量、CFD分析风道流场、优化改进风道结构及CFD对比分析,最后做样装机对比测试,快速、有效地提高空调制冷性能。
一、现有结构风量测试
已知现有配套空调单元HVAC台架测试出风量为600m3/h,通过风道将HVAC与驾驶室出风口连接,风道对接处采用海绵密封,防止漏风,如图一所示。

图1 挖掘机驾驶室风道及风口布置
将HVAC风量调至高速档,测试各出风口风速,测试结果见表1。根据测试结果分析,HVAC出风量600m3/h,通过风道损失后,各出风口总出风量为346.7m3/h,损失约42.2%,损失占比较大,严重制约着空调制冷效率及性能发挥。


表1 现有风道结构出风量测试
二、对现有风道结构CFD分析及改进措施
1)对现有风道结构进行CFD分析
风道采用五层边界层,网格尺寸为10mm,采用速度入口,v=5.874m/s,压力出口,P=0Pa,图2为风道网格模型,图3为风道速度云图,图4为风道压力云图。

图2 风道网格模型

从图3、图4可以看出,在送往前出风的风道拐角处存在风速突变现象,一般来讲,风道局部的阻力损失与速度的平方成正比。该风道在拐角处结构设计不合理,导致风速突然增大,使得风道局部阻力损失加大,从而影响了空调的总出风量。
2)风道结构改进及分析
根据上述分析,我们得知风道在拐角处设计不合理。对风道拐角拐点尺寸延长,同时加大拐角处风道截面积,与原风道结构进行对比分析。网格模型尺寸、边界条件一致,图5为风道改进前后速度云图和压力云图对比,表2为CFD对比分析数据。
结论:改进后风道拐角处风速明显降低,风阻降低30%,提升效果非常显著。




表2 改进前后风道CFD数据对比
三、改进后风道对比测试

表3 风道改进前后风量测试数据
  为了保证测试条件的一致性,在上述测试的主机上进行改进后风道更换,由同一个人持相同设备进行测试。表3为风道改进前后风量测试数据对比。
风道改进后,总出风量由346.7m3/h提升至453.2m3/h,提高了约30.7%,虽然各出风口风速有一定差异,但是整体结果与仿真分析数据基本相符,后期可通过不断修正网格模型及参数,使分析值与实测值尽量贴合。

表3 风道改进前后风量测试数据
四、结束语
        本文通过实车测试空调总出风量、CFD分析风道流场、优化改进风道结构及CFD对比分析,最后做样装机对比测试,快速、有效地提高空调制冷性能,提高了驾驶室舒适性,大大缩短了产品开发周期,为后续的产品设计提供了参考思路。




参考文献
【1】张伟利,刘国平 基于CFD分析对汽车吹足风道设计结构优化[J].汽车实用技术:2016.5:95-97.
【2】祁照岗,陈江平,胡伟.汽车空调风道系统CFD研究与优化[J].汽车工程,2005,27(1):103-106.
【3】陈江平,牛永明,穆景阳,轿车空调风道的计算流体动力学分析[J],汽车工程,2002,24(2):134-136.
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