(济南瑞通铁路电务有限责任公司)
摘要:无缝合金护套铁路贯通地线是瑞通公司2018年的新产品,其生产流程主要有轧制工序和退火工序。合金地线轧制工序的生产无法连续进行,只能分段生产,每段生产时间为2.5小时左右,每段地线生产长度只有1500米。每段生产步骤包括黄铜管矫直,钢丝绳吹管,铜线引入,黄铜管穿入轧机,开机轧制共5个步骤。轧制工序每段生产的步骤多,如何提高各步骤的生产效率,将人工操作改为自动或半自动操作,是提高地线生产数量,保证产品质量的关键。
关键词:无缝合金;轧制工序;退火工序;
一、无缝合金地线轧制设备改进前情况介绍
1、黄铜管校直过程中,由于生产线有360米长,需要一人牵着铜管步行放管,放管速度受影响,而且在放管过程中会顶管,造成断段、产生废管等现象。2、黄铜管为3米直径盘管,存在内应力,导致黄铜管在放管过程中高低起伏,容易造成折管,产生废管。而且放管过程需要人工转盘送管,费时费力,影响放管时间,降低生产效率。3、轧制工序铜线牵引过程是通过钢丝绳牵引装置完成的,但由于设计初期未充分考虑操作要求,铜线只能牵引到1号轧机处,在生产过程中需要人工拉至3号机组处,人工拉拽铜线10米左右,铜线自重大,费时费力,影响生产效率。
二、设备改进方案及应用
为提高生产效率,保证产品质量,地线班组人员通过现有生产经验和大量实验后,决定对现有设备做如下改进:1)在铜管矫直槽的上方加装可移动的小车。(小车使用情况见图1)具体设计如下:
1、为保证小车行进平稳,设计小车为4轮,前后各2轮。前轮和后轮平行距离为放线槽距离,前后轮竖直距离为两倍线槽距离。
2、每个车轮由轴承和轮页组成,轴承宽度为线槽托架宽度,轮页为单页,轮页直径大小为Ø150mm,方便使用并且保证小车在行进过程中不会脱落。
3、由于小车没有自动力,移动动力来自黄铜管校直顶力,为保证小车行进平稳,需增加小车的自重。(设计自重为7.5kg)
4、小车下部距线槽底部15cm处设有黄铜管夹头,便于固定黄铜管端头。
2)工作步骤:
1、黄铜管经过校直装置后,在进线槽1m处停止,将黄铜管端头固定在小车底部的夹头处。
2、开启校直装置,设置为生产速度,小车平稳行进358m后停止。
3、将小车底部夹头与黄铜管分离,将小车带回。完成放管过程。
图1 黄铜管固定在小车底部,小车在线槽上平稳行进
2)决定在放管架旁加装稳管架,(稳管架使用情况见图2)具体设计如下:
1、稳管架中心高与校直装置水平,保证进管顺畅且平稳,有效降低黄铜管内应力。
2、稳管架由上下左右四个滚轮组成,并增加一个稳线托轮,保证进管在可控范围内,提高进管稳定性。
图2 黄铜管在稳管架中自动放管
3)决定在4号轧制机组后加装过线导轮,在1号轧制机组下方加装稳线导轮。具体工作步骤如下:
1、首先铜线通过钢丝绳牵引装置拉至1号轧制机组处,再利用牵引电机反转将钢丝绳拉至4号轧制机组。
2、将钢丝绳缠绕在4号轧制机组后的过线导轮上,并将钢丝绳放置在1号轧制机组下方的稳线导轮下,避免铜线牵引时伤线,再利用牵引电机反转功能,将铜线拉至3号轧制机组处。再进行穿管操作即可。
三、设备改进后的效果
1、铜管校直过程加装了小车放管后,小车在黄铜管的推动下自动行进,可节省1个人工成本。小车行进平稳,可提高放管速度,每段放管时间可节省5分钟。黄铜管端头固定在小车底部,使黄铜管在线槽中间沿可控位置移动,避免了顶管现象,杜绝了废管产生,节省了原材料。
2、使用稳管架放管后,保证了黄铜管放管位置与校直装置高度一致,并且有效减少了盘管的内应力,杜绝了折管产生,节省了原材料。同时放管方式由原来人工转盘放管升级为自动放管,节省1个人工成本。
3、加装导轮牵引装置后,由人工拖拽方式升级为牵引装置半自动方式,降低了劳动强度,提高了生产效率,每段穿管过程可节省时间3分钟。
四、经济效益
设备改进后的经济效益:1)使用小车后的实际经济效益:
1使用小车放管,可减少1人使用,每人生产成本为100元,200天可节省2万元。
2小车行进平稳,夹头与黄铜管固定牢固,完全杜绝短段和废管产生。每段产生废管3米,造成短段100米。如每20段(每段1.5km)产生一次顶管,每年生产1000km,可节省(1000/30)*(3*50+100*48)=16.5万元
3小车行进平稳,可提高每段放管速度,节省每段放管时间5分钟。如每年生产1000km,可节省:(1000/1.5)*5=3333分钟;每段生产时间为150分钟,每段为1500m,可增加产量22.2*1.5=33.3km。增加产值:159.8万元。
2)使用稳管架放管后的实际经济效益
1使用稳管架放管,可减少1人使用,如每人工成本为100元/天,200天可节省2万元。
2使用稳管架放管,完全杜绝折管产生。每段产生废管3米。如每20段产生一次折管,每年生产1000km,可节省(1000/30)*(3*50)=0.5万元。
3)使用导轮牵引装置后的实际经济效益
使用导轮牵引装置,可提高每段穿管速度,节省每段穿管时间3分钟。如每年生产1000km,可节省:(1000/1.5)*3=2000分钟;每段生产时间为150分钟,每段为1500m,可增加产量(3333/150)*1.5=20km。增加产值:96万元。
综上合计:项目实施一年:节省人工成本4万元,节省材料成本:17万元,增加产值:255.8万元。
结语:提高无缝合金地线的生产质量,杜绝了废管的产生,提高了生产效率,保证了地线产品的按时交货,赢得了客户的好评。无缝合金地线为瑞通公司的主要产品,通过一年的生产经验的积累,为后续大量地线生产任务的按时交付提供了宝贵的生产经验。
参考文献:
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