赵玉臻
中国石油兰州石化公司化肥厂动力车间 甘肃兰州 730060
关键词: 锅炉 NOx 分段燃烧 配风技术
一、装置简介
A/B锅炉装置采用东方锅炉厂设计的单锅筒高压自然循环锅炉,于1996年建成投用,采用单台中速磨煤机直吹式送粉系统,四角切向燃烧方式,平衡通风,固态排渣,悬吊结构,呈倒U型布置。单炉设计产汽能力145吨/小时,总能力为290吨/小时,产出的10.5MPa(G)、495℃的过热蒸汽,供蒸汽透平及生产工艺用汽。
锅炉烟气,主要含SO2、NOx、粉尘等。
二、联合脱硝改造说明及工艺原理
A/B锅炉于2014年5月进行了加装脱硝系统的改造,联合脱硝过程由低氮燃烧系统、选择性非催化还原(SNCR)系统和选择性催化还原(SCR)系统三部分组成。改造主要分为锅炉燃烧器改造、加装SOFA风喷箱和ROFA风喷箱、加装氨水喷枪、加装选择性催化剂(SCR)。
低氮燃烧系统是利用低氮燃烧器将燃料在相对温度不高、低氧的条件下,组织有效气流将燃料送入炉膛进行燃烧,生成NOx较低的烟气,经SOFA、ROFA系统进行分级配风燃烧, SOFA、ROFA风直接送入燃烧器上方进行分层燃烧,使主燃烧区在微缺氧的环境下燃烧,抑制NOx生成,减少飞灰可燃物。
SOFA(分离燃尽风)系统实现燃烧分级配风,将锅炉30%的二次风引出,其中的12%热风作为SOFA风直接送入燃烧器上方炉膛中实现分层燃烧,
ROFA(加压燃尽风)系统是将锅炉30%的二次风引出,其中18%热风经ROFA风机增压后,从不对称安放的喷嘴中以高速射流的形式分多点送入炉膛上部,使炉内烟气的混合和旋转更加剧烈,随着烟气的旋转上升,利用氨枪喷出的氨水在高温下与烟气中的NOx充分反应还原,烟气中的NOx在高温下NH3反应生成N2和H2O,反应后的NOx控制在小于280mg/Nm3。
选择性催化还原(SCR)是烟气经SNCR反应后残余的NOx随着烟气的流通进入格栅式SCR催化剂进行进一步反应,烟气自上向下流经反应器平行流经催化剂表面,以少量的氨作为反应添加剂,使反应器出口NOx控制在小于100 mg/Nm3。
三、NOx的生成途径
1、热力型NOx,指空气中的氮气在高温下氧化而生成。
2、燃料型NOx,指燃料中有机氮化合物在燃烧过程中进行热分解,进一步氧化而生成。
3、快速型NOx,指燃烧时空气中的氮和燃料中的CH离子团等生成CN、HCN,再被氧化生成的NOx。
在煤粉燃烧过程中,三种NOx的生成情况不相同,快速型NOx所占比例不到5%;在温度超过1600℃时,热力型NOx的比例一般占总量30%以下,通常煤粉锅炉的燃烧温度大部分在1500℃以下,故对常规燃煤锅炉而言,NOx主要是通过燃料型的生成途径而产生的。因此,控制和减少NOx在煤燃烧过程中的产生,主要是抑制燃料型NOx的生成,并创造还原条件,使一部分生成的NOx还原为N2。
四、 分段燃烧有优点
通过特殊设计的燃烧器结构及改变通过燃烧器的风煤比例,尽可能降低着火区的温度和氧的浓度,最大限度地抑制NOx的生成,使燃烧器不仅能保证煤粉着火和燃烧的需要,而且能抑制NOx的生成。
分级燃烧系统是将70%二次风从主燃烧器送入炉膛,30%通过上部的燃尽风喷嘴送入。其中12%经SOFA送人;18%经ROFA风机增压后,以高速射流的形式送入炉膛。
二次风喷口设置了偏置风,偏置角25度,风量约总风量的5%,可以确保水冷壁周围始终处于富氧气氛,避免煤粉喷口投用时燃烧器区域结焦。
一次风采用百叶窗水平浓淡燃烧器,并设置有周界风,其中淡侧周界风为偏置结构。不但可以降低NOx,同时可以避免水冷壁结焦。
五、配风操作要领及注意事项
分段燃烧关键应根据锅炉负荷、燃料性质、氧含量、NOx控制等综合指标进行科学有效地调整,如果调整措施运用不当,不仅会增加锅炉不完全燃烧损失,飞灰含碳量升高,而且还会造成NOx控制难度增大,氨逃逸急剧升高,所以在运行时,应综合考虑。
1、合理分配低氮燃烧系统二次风量
低氮燃烧器既要满足煤粉中大量固定炭完全燃烧,又要形成还原条件,因此,燃烧所需应二次风量小于或接近理论空气量。一般控制空气过剩系数≤1,降低燃烧区氧浓度,抑制NOx的生成,同时降低燃烧区温度,还原生成的NOx。
2、合理分配SOFA风燃烧所需二次风
SOFA风是以辅助燃烧为主,一般控制空气过剩系数<1,降低燃烧区氧浓度,形成还原条件,减少生成的NOx。
3、合理分配ROFA风燃烧所需二次风
ROFA风是加压风,高速度下烟气充分混合、搅动,使燃料完全燃烧为主,因此,燃烧所需应二次风量大于理论空气量,一般控制空气过剩系数>1,在完全燃烧的同时抑制NOx的生成。
4、优化调整低氮燃烧器二次风配比
为了降低火焰中心温度,抑制NOx的生成,应适当减少中间二次风量,中心风挡板控制在20~25%;为了减少炉底残碳不完全燃烧损失,炉底托火风挡板开度控制在30~40%;为了减少炉膛飞灰残碳不完全燃烧损失,燃尽风挡板开度控制在10~15%。
5、如果运行过程中,主汽温度出现超温或不达标,应及时调整ROFA、SOFA风箱的开度。
6、为了满足燃烧需要,在保持氧含量前提下,尽量提高二次风压,保证煤粉完全燃烧,在保持一次风量前提下,尽量降低一次风压。
7、气体专烧时,为了降低氧含量,保证燃气所需二次风刚性,一般工况下,其它二次风风门及ROFA、SOFA挡板尽可能关小,以金属温度不超温为准,建议5~10%左右;
8、选择较低一次风量
锅炉燃煤燃烧器喷口设计成水平浓淡型,在保证火焰稳定的前提下,根据锅炉燃煤量,应尽量选择较低的一次风量,使浓相煤粉处于低氧浓度燃烧,局部形成还原性条件,从而使NOx生成量减少。
六、结束语
通过对低氮燃烧配风技术探讨,总结出在燃烧过程中,采取合理配风、优化燃料的方法,在低温、低氧条件下,能有效降低NOx含量,减少SNCR系统氨水加入量,降低氨逃逸,减缓锅炉尾部受热面腐蚀,实现了锅炉安全、环保、稳定运行。
参考文献:
1、《锅炉原理》张力 主编 机械工业出版社
2、《锅炉技术问答1100题》丁明舫 等编著 中国电力出版社
3、《燃煤锅炉超低排放技术》张磊、陈媛 主编 化学工业出版社
4、《燃煤机组锅炉低氮燃烧改造实践与应用》孙路石、于洁等编著 中国电力出版社
作者简介:赵玉臻,中国石油兰州石化公司化肥厂动力车间,作业工种:司炉工,技能等级:高级技师。