氨法脱硫装置及除雾冲洗系统优化改进

发表时间:2021/3/15   来源:《科学与技术》2020年第30期   作者:王子晓
[导读] 燃煤锅炉的烟气排放常存在烟气拖尾(拖尾烟气称为
        王子晓
        
        山东华鲁恒升化工股份有限公司 山东省德州市 253000
        摘要:燃煤锅炉的烟气排放常存在烟气拖尾(拖尾烟气称为“烟雨”)现象,采用氨法脱硫等脱硫工艺时这种现象尤其严重,烟气拖尾有时长达数百米,造成的二次视觉污染成为环保的关注焦点,散落的“硫铵雨”对周边设备造成严重腐蚀。此外,随着环保排放要求提高,二氧化硫排放质量浓度要求达到35 mg/m3超低排放水平,进一步使得烟气拖尾现象更为严重。为了解决上述技术问题,通过对氨法脱硫装置进行优化改进,有效的解决了以上问题。
        关键词:氨法脱硫;除雾;喷淋;除雾器
        引言
        氨法脱硫用除雾冲洗系统,各层间装有冲洗管,通过对烟气的正向冲洗及反向冲洗使气溶胶和逃逸氨得到清洗吸收,同时分层冲洗使溶液梯差浓度得以形成,烟气温度得到进一步降低,为除雾器的汽水分离提供了条件。由此,降低了排放烟气中气溶胶的浓度,有效的解决了烟雨问题。
        1、氨法脱硫装置主要结构
        氨法脱硫用除雾冲洗系统主要包括:自上向下设置的:湿式电除尘器;第一除雾喷淋管,设置为向下冲洗;第一屋脊除雾器;第一丝网除雾器;第二除雾喷淋管,设置为向上冲洗;第三除雾喷淋管,设置为向下冲洗;第二屋脊除雾器;第二丝网除雾器;以及第四除雾喷淋管,设置为向上冲洗。
        氨法脱硫装置,自下而上依次设置为氧化段、浓缩段、吸收段、上述氨法脱硫用除雾冲洗系统,以及出烟口,其中,浓缩段,与氧化段连通;其中,浓缩段设置有:烟气入口,用于向浓缩段通入烟气;一级循环喷淋装置,设置为与氧化段连通以实现一级循环喷淋;氧化段,经烟气上升管与吸收段连通;其中,氧化段设置有:氧化装置,设置为与压缩空气连通;吸收介质入口,设置为向氧化段内通入氨气或氨水;循环输出口,设置为与循环槽连通;以及硫酸铵输出口;吸收段,与浓缩段隔离;吸收段内设置有喷淋装置,设置为循环槽连通;吸收段设置为通过回流装置连通至氧化段以实现回流;氨法脱硫用除雾冲洗系统,与吸收段和出烟口连通。
        2、氨法脱硫的主要流程
        烟气经烟气入口进入脱硫装置,通过工艺降温水管输送的工艺降温水对烟气进行降温,在浓缩段内烟气与一级循环泵带来的氨水充分混合,混合后的烟气均匀的通过烟气栅格板,在喷氨段与喷氨管的氨气进一步混合,然后通过烟气鼓泡管,与氧化段的浆液混合,空气压缩机将压缩的空气通入到氧化段内压缩空气管,压缩空气与(NH4)2SO3进行反应,生成(NH4)2SO4,洁净的烟气通过烟气上升管进入吸收段,在吸收段内经过二级循环喷淋管喷淋,并且通过填料层使气相与液相增大了接触面积,进一步将少量的与氨水进行反应,产生(NH4)2SO3通过回流管返回到氧化段,再次进行氧化反应。烟气通过填料层、一级喷淋管、填料层、二级喷淋管、填料层和三级喷淋管,及除雾冲洗系统后,排入大气中。
        3、脱硫装置及喷淋系统的改进措施
        3.1设置隔板及离心分离机
        吸收段和浓缩段之间设有隔板隔离,氧化段的烟气上升管穿过隔板进入吸收段内。喷氨段与氧化段之间设置有烟气隔板,烟气鼓泡管穿过烟气隔板进入氧化段与氧化段连通。烟气鼓泡管和烟气上升管分布在脱硫装置中。


        在氧化段产生的浓溶液通过输送泵进入硫酸铵槽进行沉淀,然后通过料液泵送入蒸发结晶器,在蒸发结晶器内进行洁净干燥,然后进入离心分离机进行分离,分离出的水返回到硫酸铵槽内,分离出的硫酸铵通过干燥机进一步干燥,产生硫酸铵。
        3.2设置喷氨段
        高温烟气通过降温,增湿后从塔的中部进入,在浓缩段内进行第一步脱硫除尘,初步进化后的烟气进入喷氨段,进行精准喷氨,通过众多的鼓泡管进入到氧化段的浆液中,浆液对SO2、细颗粒物、气溶胶、盐雾等进行捕捉和吸收,烟气通过浆液过滤后穿过泡沫层,泡沫层进一步进行精细的捕捉和拦截逃逸的污染物,完成第二部深度进化,浆液中的亚硫酸铵被空气压缩机送出的压缩空气进行氧化,形成硫酸氨,深度进化的烟气在氧化段汇集,通过烟气上升管穿过浓缩段,到达吸收段,烟气中夹带的少量颗粒物、及含亚硫酸铵和硫酸氨的飘滴被二级循环喷淋管、一级喷淋管、二级喷淋管、三级喷淋管及除雾冲洗系统进一步脱出,完全净化的烟气排除烟囱。
        3.3增设双氧水氧化器
        新增双氧水氧化器,实行次氧化功能,同时改造浆液原有氧化分布器,实现氧化段浓液系统的主要氧化。在浓缩段内进行双循环强制氧化,在吸收段进行三循环强制氧化的设计,实现了浆液系统全过程氧化,整个系统氧化率大大提高,最大限度地减少了亚硫酸铵的存在,抵制其易分解的逆反应发生,从设计上就减少了亚硫酸铵被烟气携带的量,降低气溶胶中亚硫酸铵组分。
        3.4增加喷淋系统
        除雾冲洗系统采用塔盘分层布置四级喷淋系统。各层间装有喷淋水,通过对烟气的正向清洗及反向清洗使气溶胶和逃逸氨得到清洗吸收,同时喷淋分层设计使溶液梯差浓度得以形成,烟气温度得到进一步降低,为除雾器的气水分离提供了条件。
        3.5优化屋脊除雾器及除雾冲洗系统
        除雾冲洗系统包括二层屋脊除雾器和二层丝网除雾器。下级屋脊除雾器为粗除雾,上级屋脊除雾器为精除雾。丝网除雾器具有较高的除雾率,能够将极小的雾滴有效地吸附与脱出下来。同时也具有压降小、比表面积大的特点。两种除雾器同时使用,其除雾除效率可达到99%以上。
        4、改造效果
        氨法脱硫氧化率的主要影响要素为:亚硫酸铵浓度、pH、温度、空气流量和流速等。其中,满足空气分布均匀、与脱硫溶液充分接触、实现强制混合反应,是运行操作控制的关键。通过控制氧化段内运行液位、提高氧化效果工作性能,提高氧化风风压,压缩空气管上增加冲洗水管道,并定期冲洗防堵塞,确保氧化风压力控制在70~80kPa。通过交叉试验,确定吸收液最佳pH为4.5~5.5,测定浆液系统氧化率提高到99.8%以上。
        运用喷淋鼓泡特性,在一个塔体内,符合了喷淋和鼓泡两种工艺特点,在氧化段内烟气充分与浆液鼓泡混合,在浓缩段和吸收段内充分喷淋,在其具有较高脱硫效率的同时,具有较好的除尘效果,脱硫效率:96%-99%系统出口烟气SO2排放35mg/m3,烟尘浓度10 mg/m3。充分利用了两种工艺的高效区段,提高了效率,降低能耗,比同类脱硫装置总体降低电耗10%以上,烟气负荷弹性大,均气效果好,适用于不同工况,系统稳定性强,可以通过调节浆液面高度来调节脱硫效率,适用于不同煤种及锅炉负荷变化。
        5、结语
        该氨法脱硫装置,提高了氨利用率。经抽样分析出口烟气平均氨逃逸质量浓度<5mg/m3、液滴质量浓度<70mg/m3,均达到设计规范要求。烟气拖尾程度得到极大的改善。
        参考文献
        [1]蒋文举.烟气脱硫脱硝技术手册[M].第一版.北京:化学工业出版社,2007:288-302.
        [2]雷仲存.工业脱硫技术[M].第一版.北京:化学工业出版社,2001:130–144.
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