低温天气下湿法脱硫脱销工艺运行问题解决途径

发表时间:2021/3/15   来源:《科学与技术》2020年10月30期   作者:高峰 张斌毅
[导读] 旭阳中燃能源有限公司复产后1#2#焦炉烟气经脱硝系统脱除NOx,
        高峰  张斌毅
        呼和浩特旭阳中燃能源有限公司
        摘 要:旭阳中燃能源有限公司复产后1#2#焦炉烟气经脱硝系统脱除NOx,余热锅炉系统对烟气进行降温并产生低压蒸汽,脱硫系统脱除烟气中SO2,除尘系统脱除烟气中颗粒物,最终排放烟气符合GB16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》相关规定。
        关键词:低温天气;脱硫脱硝;改造
        为满足2018年内蒙古自治区人民政府印发了《内蒙古自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相关要求,呼和浩特旭阳中燃能源有限公司 1#2#焦炉为72 孔 4.3m 的焦炉,烟气量 250000Nm3/h,烟气温度为 240~330℃(按照 320℃进行设计), NOx 含量在 700mg/m3,SO2 含量按照 100mg/m3进行设计,并结合现有的生产工艺,新建一套湿法脱硫脱硝系统。烟气先进行脱硝处理,处理后的烟气再进行脱硫处理,净化后的烟气经过脱硫塔直排。
1 脱硝
        1.1 脱销工艺原理
        选择性催化还原(SCR)法,即烟气通过装有催化剂的反应器内用氨作为还原剂来脱除氮氧化物。烟气中的氮氧化物一般由体积浓度约95%的NO和5%的NO2组成。脱硝反应按照下面的基本反应转化成分子态的氮气和水蒸气。
SCR主要反应方程式如下:
4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O
4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O
上面第一个反应是主要的,因为烟气中几乎95%的NOX以NO的形式存在。

脱硝反应示意图
        1.2脱销运行过程中存在问题:
        在脱销工艺试运行过程中,氨水量出现供给不足现象,本套脱硝工艺设计氨水量在350kg/h,运行过程中氨水量到165kg/h时,不再上涨,经检查发现,由氨水罐区到氨气蒸发器过程中,途径两级过滤器,由于内蒙天气气温较低,同时20%氨水内杂质较多,造成杂质结晶,导致二级过滤器堵塞,最终形成氨水量达不到,致使Nox达不到设计值。
        1.3解决方案:
        经过对二级过滤器清理,氨水量达到设计值,从而保证Nox数值达到炼焦工业化学污染物排放标准表6要求。
2脱硫
2.1脱硫工艺原理
        采用石灰石粉(或石灰)湿法脱硫工艺。将石灰石粉(或石灰)与水按一定比例配成浆液,去脱硫塔喷洒。与余热锅炉来的烟气在塔中逆向接触,吸收烟气中的二氧化硫,生成亚硫酸钙(CaSO3)。浆液流入塔外的循环池,经风机强制曝气,亚硫酸钙被空气氧化成硫酸钙(石膏)。石膏浆液再经浆液泵送入真空皮带机脱水,生产含水10%湿石膏。
        主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中,然后离解成H+和HSO3-,然后与加入的石灰石浆液反应,反应式如下:
        SO2+H2O→H2SO3(溶解)
        H2SO3H++HSO3-(一级电离)2H++SO32-(二级电离)
        石灰石的主要成分是CaCO3,在溶液中,SO32-和HSO3-与CaCO3反应:
        CaCO3→Ca2++CO32-(微溶解)
        Ca2++CO32-+2H++SO32-+H2O→CaSO3·2H2O+CO2↑
        2H++CO32-→H2O+CO2↑
        CaSO3的生成可加速CaCO3的溶解。当吸收液pH值控制得较低时(<5.5)循环吸收液形成了CaSO3和Ca(HSO3)2的混合物,该混合物以缓冲液的形式存在,使吸收液的pH值保持相对平稳。
        在塔外的浆液循环槽内,SO32-、HSO3-将通过充入空气进行强制氧化,其反应如下:
        HSO3-+1/2O2→HSO4-(1)
        HSO4-+H+→SO42- (2)
        在吸收塔中,SO2首先从气相进入液相,电离成SO32-和HSO3-,碱性物从固相溶解进入液相,电离出Ca2+和CO32-,这些离子随后在液相中发生反应。在循环氧化槽中,通过氧化空气的进入,亚硫酸钙中的极大部分被氧化成硫酸钙,仅有极少量的亚硫酸钙存在,硫酸钙通过结晶生成二水硫酸钙,即石膏。
        CaCO3+2H+→Ca2++H2O+CO2↑
        Ca2++SO42-+2H2O→CaSO4·2H2O
        或 Ca2++2OH-+2H++SO42-+H2O→CaSO4·2H2O
        脱硫系统的水平衡表如下

2.2脱硫过程中存在问题
        在线设备二氧化硫含量经常显示零,环保部门认定为无效数据,因此对脱硫工艺中无效数据,因此需进行工艺上调整。
        
        2.3解决方案:
        通过加入石灰石浆液控制ph值,一般通过ph值反馈值控制浆液流量。 浆液浓度是控制排出浆液走向的依据,浓度超过设定值进入脱水系统,浓度小于设定值浆液循环。浆液浓度过大会增大对管道的磨损,循环泵负荷加大,同时对反应 的正方向进行具有抑制作用。原设计浆液PH值5.5-6.5,经过大量实践,对石灰浆液进行多次配比,将脱硫浆液ph值确定4.5~5.3,从而保证二氧化硫含量在5mg/m3.
虽然采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,烟囱会冒“白烟”,但是内蒙古当地冬季气温低,持续时间长,即使采用半干法脱硫工艺,一年之中也会有6个月(当地供暖期为6个月)烟囱冒“白烟”。况且内蒙古当地的环保政策暂不要求烟囱“消白”处理,调研周边企业如大唐发电等都未对烟囱进行“消白”处理。考虑到以后环保政策的对“消白”的要求,选择在烟囱上增加“消白”预留口。
3颗粒物
3.1颗粒物控制工艺原理
采用二层捕雾除尘技术+顶部吸尘工艺流程,有效控制烟气中的颗粒物,使烟气中颗粒物含量在5mg/m3以下。
3.2粉尘仪运行过程中存在问题
        由于湿法脱硫,在气温低下的内蒙冬季,烟气湿度可达23%,导致抽取式粉尘仪直通气体室内存在大量水汽,水汽携带的颗粒物富集于气体室内,导致测量的颗粒物出现波动较大,最大可到50mg/m3。
        3.3解决方案:
        为了保证气体室内处于干燥状态,分别尝试对粉尘仪测量杆增加伴热、进行保温等措施,但效果不佳,通过联系粉尘仪厂家,定制专用测量杆,方才解决此项问题,最终使颗粒物数据趋于稳定状态。
4结语
综合以上分析,与半干法脱硫工艺相比较,石灰石-石膏湿法脱硫工艺除了投资费用少,还具有运行费用低,脱硫效率高,操作稳定等优点,虽然在低温条件下存在些许瑕疵,但通过技术手段可以得到有效治理。
参考文献:
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