QC活动在高含水油藏提高水驱控制储量中的应用

发表时间:2021/3/16   来源:《中国科技信息》2021年1月   作者:吴昊
[导读] 高含水油藏面临着井况复杂,水驱控制储量逐年减少的状况,严重制约了油藏的开发水平。从质量管理的角度出发,采用QC小组的方式系统地开展活动,主要由现状分析、目标设定、原因分析、方案确定及实施、效果检查巩固以及活动总结这几部分出发,找出原因,制定政策,从而有效提高油藏水驱控制储量。

河南濮阳中石化中原油田分公司濮东采油厂    吴昊   457001

摘要:高含水油藏面临着井况复杂,水驱控制储量逐年减少的状况,严重制约了油藏的开发水平。从质量管理的角度出发,采用QC小组的方式系统地开展活动,主要由现状分析、目标设定、原因分析、方案确定及实施、效果检查巩固以及活动总结这几部分出发,找出原因,制定政策,从而有效提高油藏水驱控制储量。结合使用QC相关工具,诸如折线图、甘特图、鱼骨图等,使得我们的研究工作得以顺利开展。同时可提高了QC小组成员的团结协作能力,增强了信心,积累了经验,在以后的生产实践中具有重要的意义。
关键词:水驱储量   QC活动   高含水油藏
        1、小组成立
        基于提高油藏水驱控制储量的目标值,要求小组成员技能水平高,学习能力强,并且根据小组成员个人能力情况,对小组成员进行了分工,明确了每个人的职责,成员的合理分工及协作有利于QC活动的顺利开展。根据QC活动的研究内容及开展流程,对每个研究阶段进行了时间上的计划安排,并绘制了活动计划甘特图(图1),确保小组各阶段活动顺利完成。

        2、现状调查
        通过调查分析得出,目标区油藏主力砂体如S3中9-6,S3中10-7,S3下1-5等砂体,水驱控制程度平均仅仅不足50%,而主力砂体水驱控制程度仅86.5%,水驱动用程度47.8%(表1),主力砂体注采井网的不完善,严重制约了油藏的开发效果。水驱控制程度的高低直接决定了开发效果的好坏,是开发技术人员关注的重点。

        3、目标设定及可行性分析
        3.1 目标设定
        (1)砂体水驱控制的提高有利于井组控水稳油,有效缓解老区自然递减,因此本次研究将提高主力层水驱控制程度作为本次研究的目标,并且指标可以量化;
        (2)从近几年目标区主力砂体水驱控制程度来看(图2),最好水平为90.3%,平均水平为86.05%,根据油藏开发规律,并且和历史水平对比,近几年水驱控制程度均在80%以上,因此本次目标确定为主力砂体水驱控制程度在90%以上。

        3.2 目标可行性分析
        从技术水平分析:开展了细分井组的水驱情况调查,建立了水驱档案,可以全面了解区块水驱控制程度情况,并且开发中有最新的数值模拟和流线模拟以及优势通道表征技术,对于水驱控制程度的研究具有极大的指导作用,有利于我们目标值的实现。从外部环境配置分析:硬件配置齐全,拥有有专业开发类软件,专业绘图软件,数值模拟软件,有效推进了工作顺利开展。从历史水平分析,区块近几年主力砂体水驱控制程度和年产油变化折线图(图2)来看,近年来主力砂体水驱控制程度最好水平在90.3%,平均水平86.05%,并且2018和2019两年的控制水平在逐渐提高,趋向于目标值,因此根据历史水平的对比分析,主力砂体水驱控制程度在90%以上是可行的。
        4、原因分析
      小组成员通过头脑风暴法系统收集了影响注水利用率的原因,并利用鱼骨图(图3)从“5M1E”六个方面对原因进行了分类汇总,最终梳理出了6个原因,然后小组成员讨论分析对6个原因的影响重要度进行了划分确定,作出了要因占比直方图(图4),根据直方图显示结果,最终筛选出3个主要的原因,分别是:封隔器失效、井况损失储量、储层非均质性加剧。

                          5、要因验证
        针对原因分析得到的3个要因,QC小组安排专人负责分别对各要因进行了验证以便确定要因的准确性,进一步选出更加重要的影响因素,在此基础上QC小组建立了要因验证计划安排表(表5)并依次实施。
        验证1:封隔器失效:QC小组成员对2019年度封隔器失效情况进行了数据统计分析,通过数据和图形分析,封隔器失效井14口,其中总共治理了8口,问题多治理少,低于标准,要因占比为34%,确定为主要原因。
        验证2:井况损失储量: QC小组成员对2019年度井况井进行了数据统计分析,通过数据和图形分析,发现新增井况井6口,整改1口,问题多治理少,未达到标准,要因占比为30%,确定为主要原因。
        验证3:储层非均质性加剧:通过检查井和老井钻井取芯的渗透率数据对比分析,经过长期注水开发后,渗透率级差增加了4倍,储层非均质性严重加剧,造成高渗条带严重发育,要因占比为22%,确定为主要原因。
        6、制定对策
        针对三个要因,小组成员初步提出了8个对策方案,然后集体对每一个方案从技术可行性、方法可操作性、时间性以及解决问题的能力这几个方面论证分析,最终把8个方案优化为6个方案,其中封隔器失效我们结合水井专项治理政策治理及建立建立失效井台账,井况损失我们通过套损井治理政策解决,储层非均质性加剧我们通过建立精细水驱档案和精细注水解决,优势通道形成我们通过改变注水方式解决。


        7、效果检查及巩固措施
        1.目标完成情况
        优化方案实施后,QC小组安排专人对活动前后要因改善情况及目标完成情况进行了统计分析,本次活动后各影响要因均得到显著改善,预期目标为主力砂体水驱控制程度增加至90%以上,活动后主力砂体水驱控制程度为92.3%,达到了预期目标,取得了较好的效果。


        8、小结
        QC活动的顺利完成增强了小组成员之间的团结协作能力,提高了个人的责任感和创新能力。本次成果为同类型油藏的水驱效果的改善提供了方向,对于高含水油藏提高水驱控制储量具有重要的借鉴及指导意义。本次QC活动我们从不同层面对高含水油藏影响水驱控制储量的因素进行了改善,并取得了预期的成果,为老油田的稳产提供了一个新的思路。

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