SCR烟气脱硝技术在燃煤电厂中的应用

发表时间:2021/3/19   来源:《中国电业》2020年32期   作者:张稳
[导读] SCR技术作为一项成熟的烟气脱硝技术,在火力发电领域中展露出广阔应用前景,可以将脱硝效率保持在90%以上,将NOx排放浓度控制在50mg/m3,这对燃煤电厂可持续发展有着重要意义,同时,也被视作为电力环保企业新增长点。
        张稳
        河北大唐国际唐山热电有限责任公司   河北省唐山市    063000
        摘要:SCR技术作为一项成熟的烟气脱硝技术,在火力发电领域中展露出广阔应用前景,可以将脱硝效率保持在90%以上,将NOx排放浓度控制在50mg/m3,这对燃煤电厂可持续发展有着重要意义,同时,也被视作为电力环保企业新增长点。因此,为充分发挥技术优势,加大技术应用推广力度,本文对SCR烟气脱硝技术进行分析,并提出SCR技术在燃煤电厂中的应用建议,为从业人员提供技术参考。
        关键词:SCR技术;烟气脱硝;燃煤电厂
        一、SCR烟气脱硝技术概述
        1、SCR反应机理
        SCR反应机理是NH3在特定温度以及催化剂条件下,选择性将烟气中分布的NOx还原成N2,同时生成水,起到控制分解反应活化能的效果,将反应温度稳定保持在150-450℃区间范围内。以主反应为例,反应公式为4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O。同时,在缺乏催化剂的条件下,反应温度将提高至980℃左右,且温度变化范围较小,并不具备SCR技术的实际应用条件。因此,工作人员必须结合情况配置适当种类催化剂,确保反应温度控制与燃煤电厂实际工况相适应,如310-420℃范围内。此外,由于氨具有挥发性特征,在反应过程中偶尔出现逃逸现象,与SO3反应生成(NH4)SO4以及NH4HSO4,导致空预器粘污。
        2、典型工艺流程
        根据实际应用情况来看,SCR烟气脱硝技术的工艺流程为,自锅炉省煤器途径SCR入口烟道,持续向SCR反应器内流入烟气,操纵入口烟道部位所安装氮气喷射装置,向入口烟道内喷射适量还原剂,还原剂与烟气所感NOx得到充分混合。随后,混合烟气经由导流板流过催化剂床层,NOx和NH3发生化学反应,持续生成H2O以及N2,随烟气流经锅炉空预器与除尘脱硫装置。最终,将脱硝处理后的烟气自烟囱向外排出,完成烟气脱硝工序。
        3、SCR烟气脱硝技术应用现状
        现阶段,SCR技术是一项较为成熟的烟气脱硝技术,具有不形成二次污染、脱硝效率高、没有副产物、运行可靠与脱硝成本低廉等优势,多数燃煤电厂均采取SCR技术,并取得显著成果。例如,在我国浙江国华宁海电厂中,为验证技术可行性,选择开展SCR烟气脱硝系统性能检测实验,将试验期间的机组平均负荷控制在603MW,AB两侧反应器入口烟气NOx浓度平均值分别为355mg/Nm3以及361mg/Nm3。根据试验结果得知,A、B侧反应器的脱硝装置总压降分别为640Pa与700Pa,脱硝效率同为84.3%,氨逃逸率为0.85ppmvd与0.22ppmvd,SO2/SO3转换率为0.68%与0.56%,测试结果优良,具备应用可行性。
        二、SCR烟气脱硫技术在燃煤电厂中的应用建议
        1、还原剂的选择
        在SCR烟气脱硝技术应用期间,唯有合理选择还原剂种类,构建起稳定可靠的制氨系统,方可充分发挥技术优势,取得预期烟气脱硝效果。而常用还原剂主要为尿素、氨水以及液氨三种,各种还原剂特性如下。
        1.1尿素
        在使用尿素作为SCR系统还原剂时,直接在混合罐中加入适量干尿素进行搅拌溶解处理,再通过循环泵装置抽取溶液进行过滤,将过滤后的溶液倒入水解槽内。如此,尿素溶液在特定温度条件下与水反应,持续生成NH3与CO2。

与其他还原剂相比,尿素制氨法安全无害,但前期投资成本较为高昂,系统结构复杂,且所储存干尿素易出现潮湿破损问题
        1.2氨水
        在将氨水作为SCR系统还原剂时,将氨水在存储罐中进行储存,通过加热装置对氨水进行预热处理,在高温条件下,氨水将会蒸发为水蒸汽以及氨气。与其他还原剂相比,氨水采购成本及系统运行能耗成本较为高昂,且系统占用场地面积较大。
        1.3液氨
        。在使用液氨为还原剂时,将液氨自贮槽内流入氨气蒸发器,在一定温度条件下蒸发为氨气,并对氨气进行预热处理。随后,在氨气达到相应温度标准后,将氨气送至缓冲槽内,经调压阀减压处理后送入空气混合器,与空气形成混合气体,喷入烟气内,最后送入SCR催化反应器。在使用液氨时,燃煤电厂必须认识到纯氨属于易燃易爆品,需要采取严格防火保障措施,且纯氨运输与储存等工序流程必须符合相关规范标准。
        2、催化剂的选择
        当前在SCR系统运行期间,常用催化剂种类为分子筛催化剂、贵金属催化剂以及金属氧化物催化剂三种。以金属氧化物催化剂为例,其表面呈酸性,可以有效捕捉碱性NH3至催化剂表面,凭借氧化优势快速将氨以及NOx转换至水与氨水。同时,考虑到多数燃煤电厂所使用金属氧化物催化剂均负载于锐钛矿晶型TiO2中的钒氧化物,可选择将催化剂制成蜂窝形状,与板式及波纹式等催化剂形状相比,蜂窝式催化剂具有良好的耐久性、耐腐性以及高活性特征。
        3、SCR反应器调试
        为充分发挥SCR技术优势,解决各项技术性问题,在SCR系统正式投运前,需要开展SCR反应器调试试验,根据试验结果来调整系统结构及技术参数,而具体调试内容包括:第一,温度控制。在系统运行期间,催化剂温度主要保持在310-420℃范围内,如果温度出现异常变化,将难以满足催化剂工作要求。因此,在催化反应器启停与减负荷运行期间,考虑到催化剂温度将出现一定幅度变化,需要对催化剂实际温度进行测量,在必要情况下,采取反应器及省煤器旁路设计、切换挡板等技术措施,来控制烟气温度。第二,氨喷射控制。在调试运行期间,工作人员重点控制NH3喷入量以及分布状况,并根据NH3分布状况以调节实时喷氨量,保证NH3均匀分布在催化剂入口以及烟道中部等区域,取得良好的烟气脱硝效果,保持较高的NOx脱除效率。第三,催化剂监测。在系统运行期间,随着时间推移,所适用催化剂活性将会持续衰弱老化,进而影响到NOx脱除率与还原剂逃逸量。因此,工作人员需要持续对催化剂老化情况进行监测,定期更换全新的催化剂,基于试验结果确定催化剂更换频率。
        4、SCR装置安装位置
        将SCR装置安装至不同位置时,都将对SCR烟气脱硝效果造成影响,或是对除尘器等配套装置运行状态造成干扰,工作人员应结合现场情况,合理选择SCR装置安装位置。例如,将SCR装置安装在电除尘器及空预器上游区域时,可以将反应器内烟气温度保持在310-420℃,使得催化剂具有良好活性,无需对烟气进行再加热处理。但是,受到高尘烟气影响,催化剂实际使用寿命被缩短,且受到飞灰中所含Na等微量元素影响,时常出现催化剂污染问题。
        结语:
        综上所述,为取得理想的烟气脱硝效果,推动我国火力发电事业可持续发展。因此,燃煤电厂必须深入了解SCR技术机理与工艺流程,积极借鉴成功的技术应用案例,构建起完善的技术应用体系,结合实际情况科学制定技术方案。
        参考文献:
        [1]贾海娟.SCR烟气脱硝技术及其在燃煤电厂的应用[J].电力科技与环保,2012,28(06).
        [2]马东祝,张玲,李树山,尹迪.燃煤电厂SCR烟气脱硝技术的应用及发展[J].煤炭技术,2011,30(03).
        [3]鲁博颖,马航,马帅旗.SCR法烟气脱硝技术应用总结[J].化肥工业,2015,42(02).
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