汽轮机振动高的运行优化及处理

发表时间:2021/3/25   来源:《基层建设》2020年第29期   作者:唐凌云
[导读] 摘要:近年来,我国的工业化进程有了很大进展,对汽轮机的应用也越来越广泛,汽轮机载运行的过程中,会出现振动的情况。
        四川广安发电有限责任公司  四川广安  638000
        摘要:近年来,我国的工业化进程有了很大进展,对汽轮机的应用也越来越广泛,汽轮机载运行的过程中,会出现振动的情况。本文分析汽轮机在运行过程中出现振动波动的原因,并制定运行中优化调整的措施。实践证明,经过维修后,现汽轮机振动稳定运行正常。
        关键词:汽轮机转子;振动波动;运行优化;维修处理
        引言
        振动按运动微分方程的形式分类可分为线性振动与非线性振动。线性振动系统的惯性力、阻尼力、恢复力分别与加速度、速度、位移成线性关系,能用常系数微分方程描述。反之,为非线性振动。对于汽轮机转子,常见的非线性振动有转子裂纹、轴承自激振动、汽流激振等。动静碰磨是汽轮机常见的振动故障原因之一,汽轮机在启动或运行过程中,转子与汽封等静止部件的间隙消失,导致动静部件接触,由此产生振动。汽轮机动静碰磨的常见原因有动静间隙不足;转轴振动过大;不对中、非转动部件变形等缺陷使转子相对静止部件处于偏斜位置;缸体跑偏、弯曲或变形,导致缸内或汽封间隙改变。
        1振动分析及振动特征
        第一次振动变化分析。小机振动发生突变,且1秒内振动突增。转速未变的前提下,振动在3秒内连续突增,基本可确定发生旋转部件脱落。振动突变后,前、后轴承均存在振动波动现象,前轴承振动波动比较明显,此现象又属于碰磨的特征,基本可判断为叶片脱落后导致发生动静碰磨。第二次振动变化分析。第二次轴振突变基本可以确定发生旋转部件由于碰撞再次发生脱落。第三次振动变化分析。小机惰走过程中振动发生第三次突变,轴振突增。怀疑由于脱落叶片在缸内发生碰撞导致再次发生叶片脱落所致。
        2出现振动后的危害
        (1)当汽轮机振动出现波动时,转子的振幅逐渐增加,导致支撑轴承和止推轴承运行中形成的油膜不稳定,造成轴承瓦块因局部受力而磨损。(2)汽轮机轴承箱轴端密封采用梳齿密封,材质为较软的铝合金,当汽轮机出现振动波动时,转子与轴端梳齿密封接触过量,造成汽轮机前后轴端梳齿密封磨损,润滑油外漏。(3)因汽轮机出现振动,致测量仪表松动,造成仪表测量显示波动、测量失真。(4)破坏汽轮机与压缩机对中,导致联轴器固定螺栓松动,造成机组振动加剧。5)升降负荷阶段产生的振动波动与金属温度、回油温度、低频波动无关,排除轴承稳定性问题带来的振动波动。6)振动大发生在支持轴承,即汽轮机低压部分,低压部分蒸汽参数低,且为对称双分流结构,汽封间隙均匀设计,基本可排除汽流激振;结合开缸后隔板汽封和径向汽封均有不同程度的磨损,基本可判定机组振动大产生的原因为动静碰磨。
        3汽轮机出现振动的处理措施
        3.1对膨胀不畅的连通管及受损汽封进行修复
        对产生了膨胀不畅的连通管及受损汽封进行修复,并对该连通管进行刚度实验确认,降低连通管刚度,避免连通管对汽轮机低压缸产生额外推力。
        3.2揭缸检查结果
        揭缸检查后发现第10级(包括调速级)动叶断裂脱落两片,断裂位置为叶根部位。断裂脱落的叶片引起第10级动叶围带掉落一截,并使相邻叶片出汽侧部位变形。分析认为小机叶片断裂属于腐蚀疲劳断裂,蒸汽与腐蚀敏感元素在叶片上产生局部点腐蚀,形成腐蚀疲劳源,同时因叶片存在离心力和蒸汽压力等复杂的周期性交变应力,最终造成了叶片的腐蚀疲劳断裂。
        3.3前后轴端梳齿密封处理
        根据汽轮机前、后轴承箱的轴端梳齿密封磨损情况分别进行处理,前轴承箱的轴端梳齿密封磨损情况较轻,对其进行修复,后轴承箱的轴端梳齿密封磨损比较严重,则进行更换。

同时,对前后轴端密封进行技术改造,在轴端密封外侧钻出10的圆孔,与氮气管线连接,使用减压后30kPa的低压氮气向轴承箱内吹氮气,并在轴端密封最内侧两个梳齿下部钻出3个5圆孔作为回油,其密封原理类似于干气密封后置隔离气。经过改造后,汽轮机前、后轴承箱的轴端密封处漏油消失。
        3.4更改机组冲转参数
        提高机组热态启动时低压缸进汽参数,避免机组升转速过程中出现的蒸汽参数降低的情况;同时从系统上排查升负荷过程中低压蒸汽参数降低的原因,消除蒸汽参数变化引起的热应力。
        3.5启动试运及新的问题
        在发现的问题进行处理之后,该机组启动并网运行。在运行初期,轴系的振动处于良好的水平,6/7/8瓦的振动得到有效的治理,各负荷段下振动值最大不超过60μm,达到了优秀的水平。然后在机组运行了十天之后,由于定期工作需对集电环滑环更换部分磨损较多的碳刷,这引起了8瓦轴振的逐步攀升。8瓦的振动从稳定状态下的50μm左右逐渐升高,直到接近120μm。在此过程中,其它各瓦的振动没有明显的变化。经过对8瓦振动的问题再次深入的分析,并对检修数据的复核,判断引起8瓦振动的原因主要有以下几个方面:(1)更换碳刷后由于碳刷与滑环接触面不够,导致滑环表面局部热量偏大,引起集电环转子局部热弯曲,产生了一定的热不平衡,与转子的原始不平衡量叠加后进一步放大,影响到8瓦的振动。(2)检修后8瓦的瓦温仍然偏低较多,说明8瓦的负载依然较轻,稳定性较差,制造厂给出的下张口值过于保守,需要核算验证,下张口值有增大的空间。(3)集电环转子受本身材质及尺寸限制,刚性较差,易受外界因素干扰而产生较大的变形。基于这些分析,集电环本身的刚性是无法改变的,又不能在制造厂未许可的情况下超标调整发励对轮的下张口值,且没有一个明确的调整量。因此决定通过增加配重块的方式抵消转子的原始不平衡量,从而降低热不平衡对转子的影响。综合考虑机组从冲转到3000r/min空载运行,兼顾高、中负荷段的工况,尽量减小配重工作对机组运行带来的负面干扰,经过对振动数据的计算,决定沿着旋转方向相反方向45度,在集电环风扇的预留燕尾槽内加配重块400g,以消除集电环不平衡量。
        3.6更改机组冲转参数
        提高机组热态启动时低压缸进汽参数,避免机组升转速过程中出现的蒸汽参数降低的情况;同时从系统上排查升负荷过程中低压蒸汽参数降低的原因,消除蒸汽参数变化引起的热应力。
        结语
        综上所述,通过对汽轮机运行过程中出现的问题进行分析总结,及时判断汽轮机振动高的原因,并结合实际情况进行调整优化,及时有效地解决了汽轮机振动高的问题,为汽轮机长期运行积累了宝贵的经验,从而确保机组长周期稳定运行。汽轮机转子偏心是判断转子是否发生弯曲的重要参数。然而电厂测量的偏心并未包含方向,在发生严重碰磨时,即使偏心数值变化不大,也要对转子进行充分盘车,不能贸然启动。
        参考文献:
        [1]寇胜利.汽轮发电机组的振动及现场动平衡[M].北京:中国电力出版社,2007.
        [2]李玉峰,刘志栋,靳庆臣.600MW汽轮机组大型转子-轴承系统非线性动力学分析[J].轴承,2010,(1):5~9.
        [3]路军锋,王洪,姜玉山,等.150MW机组发电机转子振动故障分析及处理[J].东北电力技术,2018,39(5):60~62.
        [4]赵晓晨,张雪鑫.转轴动静碰摩的振动特性分析与实验研究[J].电站系统工程,2018,34(1):59~61.
        [5]何冬辉,叶振起,赵奕州.1000MW超超临界机组发电机密封瓦碰磨故障诊断分析与处理[J].东北电力技术,2019,40(8):22~25,28.
        [6]宾光富,崔亚辉,姚剑飞,等.1000MW汽轮机组N+1支撑轴系高压转子轴端汽封碰摩故障特性分析[J].润滑与密封,2017,42(8):100~104.
        [7]陆颂元,吴峥峰.汽轮发电机组振动故障诊断及案例[M].北京:中国电力出版社,2016.
 
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: