电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因与对策 钟文扬

发表时间:2021/3/26   来源:《电力设备》2020年第32期   作者:钟文扬 曹长锁 马海龙 郭浩然
[导读] 摘要:电厂锅炉水冷壁管内部的水投入之前,会经过化学处理,防止出现水垢问题,然而从实际的实践成果上来看,即使经过了全面的水体处理,但是依然会由于一些因素的存在,导致在锅炉的长期运行中,逐渐出现内腐蚀现象,因此在具体的处理阶段,必须要能够通过对内腐蚀现象成因的分析之后,建立专业性的管理标准和维修制度。
        (华能营口仙人岛热电有限责任公司  辽宁营口  115007)
        摘要:电厂锅炉水冷壁管内部的水投入之前,会经过化学处理,防止出现水垢问题,然而从实际的实践成果上来看,即使经过了全面的水体处理,但是依然会由于一些因素的存在,导致在锅炉的长期运行中,逐渐出现内腐蚀现象,因此在具体的处理阶段,必须要能够通过对内腐蚀现象成因的分析之后,建立专业性的管理标准和维修制度。
        关键词:电厂锅炉;水冷壁管;内腐蚀
        引言
        某电厂2号锅炉2019年4月连续发生两起水冷壁氢腐蚀造成的爆管停机故障,严重影响了机组的安全稳定运行。该电厂2号锅炉水冷壁钢管材质为20G,直径60mm,壁厚6.5mm,内部介质为饱和过热水汽混合物,压力约为17MPa。本文通过对该电厂2号锅炉水冷壁爆管失效原因进行分析,阐述氢腐蚀损伤机理,并提出防护措施,为在相似环境下服役电站锅炉的运行维护提供依据。
        1电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因
        1.1故障基本情况
        本文的研究过程中,以某电厂的锅炉水冷壁管为研究对象,例:锅炉炉膛的周围由φ60×6.5毫米,节距为80毫米的管道组成,该区域内的所有管道材质为20G,炉膛的宽度为11.92米,深度为10.8米,高度为45米。水冷壁管整体上可以分为上部、中部、下部以及燃烧器区域四个部分,煤粉燃烧器的配置高度为14.4~20.2米,其中如果设定前后区域内的水冷壁下部管道倾斜度为50°,并且在其中构成的冷灰斗,向炉膛内部弯折3米,从而构成折焰角,前后和两侧的水冷壁管最终构成了四个回路,形成了16路循环系统。
        1.2金相分析
        从水冷壁爆口处切取样品,进行预磨、抛光、腐蚀之后,对其显微组织进行观察。钢管爆口处有大量沿晶裂纹,分布于整个管壁;在高倍显微镜下观察可见裂纹周边珠光体组织已基本消失,具有明显的脱碳现象。观察部位离爆口处越远,晶间裂纹逐渐减少,珠光体组织逐渐增多,在远离爆口处,其金相组织为正常的铁素体+珠光。对爆口管周边钢管取样进行显微组织筛查。部分水冷壁钢管内壁有大量结垢,结垢处部分管内壁有细小裂纹,这些微裂纹沿晶界分布,且裂纹周边还存在脱碳层;在近内壁处也有大量沿晶裂纹分布,这些裂纹破坏了晶间的联系,降低了管材的塑性和韧性,极大影响了运行中管材的安全性能。
        1.3外观检查
        金相检验使用体积分数为4%的硝酸酒精溶液浸蚀管试样,并对管试样地向火面、背火面及腐蚀坑附近进行观察。可见,管试样向火面和背火面的显微组织均为铁素体+呈带状分布的珠光体,晶粒细小均匀,参照GB/T6394—2017《金属平均晶粒度测定方法》的技术要对其晶粒度进行评级,结果为7.5级,此外未见微裂纹和明显的非金属夹杂物聚集等其他组织缺陷;向火面内、外壁均未见明显脱碳层,内壁可见腐蚀产物附着;背火面内、外壁均未见明显脱碳层,内、外壁均可见明显氧化物。腐蚀坑底部覆盖着一层氧化腐蚀产物,显微组织未见珠光体球化,未见脱碳层、过热或其他组织缺陷。根据管试样的金相检验结果可知,钢管的显微组织满足GB/T5310—2017对20G钢的要求;热轧钢管在制造过程中一般会在内、外壁形成一定厚度的脱碳层,在正常运行一段时间之后,钢管的脱碳层厚度往往会增加。
        1.4力学性能分析
        对爆漏水冷壁钢管取样进行常温拉伸试验,水冷壁钢管向火侧与背火侧力学性能均符合标准要求,但向火侧力学性能较背火侧低,接近规程要求的下限。这是由于向火侧管材因氢腐蚀受损产生微裂纹,降低了其力学性能。
        2内腐蚀成因
        炉管表面出现缺陷的成因可能包括应力断裂、疲劳磨损、腐蚀以及质量控制失误等,而所有的失效形式,成因和表现特征不同。对于应力断裂,主要是处于过热运行状态;疲劳失效则通常意味着有氧化皮和裂纹特征;管壁冲击磨损主要发生在管道的外壁区域,特征为管道的外壁厚度减小;高温腐蚀和低温腐蚀则主要集中和发生在烟气区域内,失效表现的宏观为出现坑穴状、麻点状的沟槽。

在水垢出现之后,由于水垢本身具有极差的传热性,因此该区域的金属管壁温度会急剧提高,之后锅炉内的水会逐渐渗入到水垢下,会在该区域内发生急剧的蒸浓作用,炉水出现高度浓缩现象时,炉水中的氢氧根会在管壁中最终形成简化腐蚀环境,从而让水冷壁的内壁保护膜受到破坏。
        3水冷壁氢腐蚀机理
        锅炉正常运行时,水冷壁钢管内表面与无氧水接触,发生腐蚀进而形成保护膜。锅炉运行过程中,在水冷壁受热面会有水垢、铁的氧化物、磷酸盐沉积物形成内壁沉积层,一旦给水受到污染,造成给水pH值异常(酸污染),这些沉积层会阻碍因蒸发形成的浓锅炉水与稀锅炉水之间的对流;沉积层外的稀锅炉水受到沉积物的阻挡,不能与沉积层下受热浓缩的产物混合,形成局部浓缩造成垢下腐蚀。
        4处理建议
        4.1对水冷壁管缺陷部分进行大面积更换
        根据解剖测厚结果,水冷壁管存在大量结垢和大幅减薄,已基本不具备酸洗条件,由于四面炉墙工作环境基本相同,缺陷情况也基本相似,加之爆管区域的分散性,为保证机组安全运行,须对已发生腐蚀的水冷壁管缺陷段进行全面更换。为确定更换高度,对2#锅炉后墙甲往乙第58根、第115根进行扩大区域割管检查,发现自锅炉标高13m高度向下、33m向上部分,肉眼不可见水冷壁结垢情况,且内壁情况良好。确定锅炉四面墙共552根水冷壁管,自标高13~33m部分进行大面积更换,彻底消除水冷壁腐蚀减薄和管材球化缺陷。
        4.2构造自控系统
        自动控制系统的建设过程中,企业可以通过对整水冷壁管系统运行过程中所有参数的监管和记录,系统性分析当前系统运行过程中是否存在安全隐患。比如针对水质的检查系统,考虑到在管道的运行过程中,只是对于其中一些金属离子的沉降,最终形成了水垢,因此需要在系统内,全面配置针对这类离子的专业检查传感器,且该传感器要能够直接和报警系统与运行控制中枢关联,发现存在运行问题时,要第一时间发出警报信息,从而让所有的人员参与到对水质的进一步协调和处理工作。另外也需要对水冷壁管中的一些设施运行过程中,所存在的薄弱点加强检查,尤其是对于水冷壁管的温度,更是需要通过实时的监管工作,研究当前是否处于高稳定运行状态。
        4.3确保汽水品质稳定达标
        提高化学监督管理力度,化验站加强对炉水、给水及其他汽水品质的在线监督工作,严格按照操作标准执行化验步骤,仪表做好保养和定期标定,并由生产技术室每周执行至少3次抽样复检,确保合格的炉水品质。此外,增加锅炉定期排污频次,由以往每周3次定期排污,增加为每周5次,以控制炉水电导稳定达标,减少出现炉水品质不合格而被动调整的情况。
        结束语
        锅炉水冷壁腐蚀的原因非常复杂,水冷壁的高温腐蚀失效,并不是由单一原因引起的,而是由多种腐蚀原因共同作用的结果,如氯离子腐蚀通常与氢损伤同时存在,但通过一定的理论分析,可得出造成水冷壁高温腐蚀失效的主要因素。通过对水冷壁高温腐蚀形貌特征分析及合适检测手段,通常可以判定水冷壁高温腐蚀的类型,为作出合理有效的防范措施提供理论依据,如在发生高温腐蚀时,首先可通过失效管壁型貌宏观分析,然后通过金相实验、水质或管成分分析,结合不同腐蚀机理,确定高温腐蚀类别,根据不同的高温腐蚀作出相应的改进和防范措施。
        参考文献
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