基于DCS控制技术的300MW机组脱硫脱硝系统相关思考

发表时间:2021/3/26   来源:《电力设备》2020年第32期   作者:李国烽
[导读] 摘要:在火电厂生产过程中,燃煤所产生的二氧化硫对大气环境具有严重危害,对此需要有效应用DCS控制技术,对脱硫脱硝系统进行有效运用。
        (江苏中顺节能科技有限公司)
        摘要:在火电厂生产过程中,燃煤所产生的二氧化硫对大气环境具有严重危害,对此需要有效应用DCS控制技术,对脱硫脱硝系统进行有效运用。本文针对基于DCS控制技术的300MW机组脱硫脱硝系统进行分析,介绍了该项系统运行的主要原理,结合DCS控制技术特点探讨了控制系统的组成,希望能够为相关工作人员起到一些参考和借鉴。
        关键词:DCS控制技术;300MW机组;脱硫脱硝系统
        一、基于DCS控制技术的300MW机组脱硫脱硝系统原理
        (一)脱硫技术概述
        火电厂在对二氧化硫排放进行控制时,需要结合脱硫进程对其不同阶段进行划分,主要包括以下几个方面。首先,燃烧前脱硫具体是指采用相关方法对煤进行净化,使煤中硫成分得到去除,减少二氧化硫排放量。其次,在燃烧过程中进行脱硫,需要通过加入脱硫剂,使煤中的硫成分得到转化,并生成具体的硫酸盐。最后,在燃烧后进行脱硫,该项技术具有十分广泛的应用,从技术角度分析可具体分为干法、湿法以及半干法等三种工艺类型。
 
        图1:300MW机组脱硫脱硝系统示意图
 
        图2:300MW机组脱硫脱硝系统结构示意图
        (二)湿法烟气脱硫技术
        湿法脱硫技术的主要原理是对碳酸钙、CaCO3、氧气等进行利用,从而与二氧化硫共同生成石膏,吸收烟气当中的二氧化硫。通常来说,在湿法脱硫系统当中包含进行碳酸钙、氧气和二氧化硫之间反应的吸收塔,不仅可以在塔内送入烟气,而且还可以对石灰石浆液进行制作,从而有效吸附二氧化硫。同时在反应之后,还可通过石膏脱水系统对生成的石膏进行脱水。除此之外,在该项工艺当中还具体包括废水处理、辅助设备等系统。在实际进行脱硫时,需要使用供液泵在吸收塔当中送入石灰石浆液,在吸入塔内送入没有经过脱硫的烟气,并在其内充分完成二氧化硫、氧气以及CaCO3的反应。这样一来,可以有效转变烟气中的二氧化硫,从而实现脱硫目标。烟气在经过脱硫后,需要经过除雾和加热等装置,然后排放到大气当中。
        二、基于DCS技术实现和优化FGD控制系统的有效对策
        目前,随着我国科学技术的快速发展,DCS技术也得到了有效完善和创新。在最初,可以利用PLC对FGD系统进行控制。而TCL控制技术可以利用计算机网络,通过功能组件、DPU等进行连续和顺序的控制。
        (一)FGD控制系统简介
        本文当中的火电厂所采用的FGD控制系统具体包括多个域集,且各个域集为单独的功能模块,可对数据采集过程进行有效控制,同时还能实现数据交互,使通信功能得到实现。但由于各域集相互隔离,进而导致网络数据量有所下降,也使系统的可靠性有所提升。
        (二)吸收塔pH值控制系统实现
        烟气当中的二氧化硫和石灰浆液中的CaCO3、氧气进行反映,在很大程度上与环境中的PH值有关,通过确保PH值的合理性,可以使反应速度得到加快,使反应程度得到加深,进而使烟气当中的二氧化硫含量得到降低,使系统的脱硫效率得到提高。相关工作人员通过调控PH值,可以有效调控反应物的酸碱性,其中二氧化硫为酸性,石灰浆为碱性,一旦PH值过高可对补充烟气进行采用,而如果PH值过小,可对石灰浆量进行补充。相关工作人员通过对二者的进量进行控制,从而有效调控PH值,一般情况下,应将PH值维持在5-6。吸收塔内可以进行脱硫化学反应,因此对PH值进行控制,可以有效间接控制吸收塔烟气和石灰石浆液进量。根据不同控制方式,可以将控制方式具体分为串级回路或单回路等控制。首先,单回路控制在应用上相对简单,因此应用十分广泛。具体需要对PH基准值进行设定,并利用相关测量元件对吸收塔内的实际PH值进行采集,向控制单元进行传输,通过对比PH值和标准值,可以通过PID控制器得出具体的输出量,从而控制石灰石浆液,对吸收塔内的PH值进行维持。
        (二)控制水箱液位
        FGD的工艺水系统中具有冷却、冲洗以及系统补水等相关功能作用。现如今,各火电厂均对循环水系统进行了应用,因此在相关工艺中,可以对电厂循环水系统进行应用。为了使脱硫系统供水保持正常,需要在水箱当中安装液位检测器,对其液位变化进行实时监控,从而向DCS控制中心进行信息传递。在对设定水位进行对比后,可以对PID控制器进行应用,从而有效开展运算工作,明确水箱进水量大小。
        结束语:
        综上所述,在不同工况下运行该系统可以得到以下结果。如果入口处二氧化硫浓度的均值达到了62600mg/Nm3,那么其出口位置的二氧化硫浓度均值则可以达到102.4mg/Nm3,在此时可以达到系统的最大脱硫效率,具体为98.19%,其钙硫比则可以达到1.01左右,石膏的最终产量可以达到20吨每小时左右,具有明显的脱硫效果,实现了火电厂预期的设计目标。
        参考文献:
        [1]易鹏,傅春鸣.基于DCS控制技术的300 MW机组脱硫脱硝 系统研究[J].科技资讯,2017,15(16):39-40.
        [2]庞文燕.300 MW循环流化床机组DCS系统控制方案设计[J].通信电源技术,2018,35(4):88-92. 
 
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