姜灵彦
郑州航空工业管理学院土建学院 河南省郑州市450015
摘要:采用好氧HCR工艺在饮料废水去除CODcr的效果,原水经UASB处理后水质为CODcr≤750mg/L,处理出水CODcr≤100mg/L。工程实践表明:该处理系统具有处理效果稳定,运行管理简便,占地面积较小等优点。
关键词:饮料废水;?废水处理;?好氧HCR工艺;
某公司在生产各种饮料(有碳酸饮料和非碳酸饮料,非碳酸饮料有果汁饮料、水果牛奶饮料、茶饮料)过程中会产生了废水,需进行处理方可排放,否则会污染周边的环境,废水的排放量为3 000m3/d,废水经过处理后达到一级排放标准(GB8978-1996),本次论文仅讨论好氧处理工艺段。
1 废水处理工艺
1.1 项目废水特点
废水来自车间的废水、报废的饮料、原料桶的冲洗废水等。
主要产品有碳酸饮料和非碳酸饮料,非碳酸饮料有果汁饮料、水果牛奶饮料、茶饮料等,生产过程是用砂糖和浓缩液或果肉、奶制品及处理水经混合后配制成饮料的过程。
1.2 工艺流程选择
废水含CODcr较高,需要设厌氧+好氧工艺进行处理。
废水可生化性较高。
2 主要处理构筑物及其工艺参数
好氧生物处理工艺稳定成熟,处理效果好,运行成本相对较低,近几十年来,好氧生物处理也不断进行改进和完善,HCR工艺就是其中一种的代表。该工艺特别适合地方紧凑、CODcr较高的废水,结合了深井曝气的特点,并在此基础上进行了改良,相比常规工艺其空气氧的转化率和利用率都较高,工艺的设计容积负荷比常规工艺高,总体废水水力停留时间短,总占地面积少,耐高CODcr的负荷冲击,总体的废水处理效果稳定,效率较好。
HCR系统主要包括:单体反应器、射流器、辅助曝气系统、气提脱气系统、沉淀池以及配套的管路和设备(主要为循环泵和辅助风机)。单体反应器为圆形或者方形构筑物或钢构,循环水泵提升底部的废水经射流器布入反应器,由于负压作用同时吸入大量空气(设配套阀门控制,可以调整空气的进入量,进而保证反应器内的溶解氧浓度),水流和气流的共同作用形成了细小的气泡,在反应器的中部设曝气系统(通常为穿孔曝气管),根据废水的实际运行情况决定开关,进一步保证废水中的溶解氧,保证反应器里好氧污泥的活性,从而稳定处理效率。
HCR系统有以下优点:(1)系统占地少,土建费用较低。HCR系统容积负荷和污泥负荷都很高,是常规反应器的2-3倍,同时又可以具有较高的高径比,所以总体停留时间较短,占地面积较小,总体构筑物紧凑。(2)空气氧转化利用率高,节省能耗。HCR工艺基于表面渗透理论的射流曝气技术,传质效率较高,微孔补气弥补了射流负压带气量过低的缺点,在同一系统内分散的生物相使得微孔补气的传质效率大为增加。强化污泥再生,使得污泥在高浓度情况下得到补充氧气,避免了混合液低浓度生物相的氧利用损耗,提高了氧的利用率,从而节省能耗。(3)抗CODcr的负荷的能力强。HCR反应器污泥浓度很高,传质效率高,循环泵的回流量非常大,稀释了进水的CODcr负荷和毒性,进而保证整个反应器的一个动态平衡。(4)剩余污泥量较少。由于采用强化再生及外循环装置,使得微生物间附着气泡被迅速挤出并形成良好沉淀,而强化再生使微生物代谢速度快,加大了微生物的自身的内源消耗,产生的剩余的污泥量就较少。(5)系统污泥浓度高,降解能力强。由于采用强化再生,微生物的供氧得到进一步保证,而气提的脱气作用又使得沉淀池浓缩区污泥浓度得以提高,两方面的协同作用,使得反应区内可以保持较高的污泥浓度。工艺实践表明,系统反应区内生物浓度可以达到10g/L以上。(6)系统操作机动性较强,能够保证较好的处理效果。HCR系统的反应器循环泵的流量大小、辅助风机的流量大小、污泥泵的流量大小等都可以根据实际情况进行调整,便于选择最符合实际情况的参数。
考虑现场可用面积较小,采用罐体制作,HCR工艺完全符合,曝气方式选用射流器,氧利用效率高,废水中CODcr被好氧微生物去除,出水经气提脱气后至沉淀池,污泥回流比50%,上清液达标排放,污泥进入浓缩池定期压滤外运。
好氧HCR罐池采用钢结构,2座,全地上式,底部钢板厚度12mm,底部3m钢板厚度12mm,中部3m钢板厚度10mm,顶部3.5m钢板厚度8mm。
尺寸:Φ12 000×9 500mm。
有效容积:1 015m3/座(有效水深9.0m)。
停留时间:16h。
CODcr容积负荷:0.96kg CODcr/m3·d。
射流器系统:配套SUS304。
出水堰:配套SUS304。
射流泵:流量200m3/h,功率18.5k W,扬程15m,3台,2用1备。
辅助风机:流量5.45m3/min,功率11k W,53.9k Pa,2台,1用1备。
曝气系统:穿孔曝气,开孔6mm,间距700mm,材质SUS304。
脱气系统:配套。
沉淀池采用钢砼结构,1座,半地下式。
尺寸:14 000×7 000mm。
表面负荷:1.9m3/(m2·h)。
斜管:配套,六角蜂窝煤状,高度1 000mm。
出水堰:配套,SUS304。
污泥回流泵:流量80m3/h,扬程22m,11k W,3台,2用1备。
3 工程调试
3.1 好氧调试
活性污泥一般是从外部城镇废水处理厂压滤后的污泥,并不完全适合本项目废水的处理要求,需要通过驯化、培养完成后,逐步增加进水量,直至达到设计处理量,生化系统通过摸索的参数运行。
调试时间为5周(暂定),具体进度为:(1)第一周。配置相关的必须物品(比如葡萄糖、营养盐等),220t菌种进厂,平均分配至单体的HCR塔,投加尿素100kg,磷盐20kg,投加葡萄糖,控制CODcr在300mg/L,打开射流泵及风机,控制溶解氧1~2mg/L,进行闷曝,不进废水,3d后取样测CODcr,如果CODcr小于100mg/L,则进废水,进水量控制在设计水量的10%左右,稳定运行2~3d。(2)第二周。观察HCR塔中的活性污泥,每天定期测其SVI,CODcr,保证出水CODcr小于100mg/L。每天定期投加尿素5kg,磷盐1kg(单塔),控制溶解氧1~2mg/L,单天进水量增加10%,直至控制在设计水量的30%左右,稳定运行3~4d再进一步提升水量。(3)第三周。观察HCR塔中的活性污泥,每天定期测其SVI,CODcr,保证出水CODcr小于100mg/L。每天定期投加尿素5kg,磷盐1kg(单塔),控制溶解氧2~3mg/L,单天进水量增加10%,直至控制在设计水量的60%左右,稳定运行3~4d再进一步提升水量。(4)第四周。观察HCR塔中的活性污泥,每天定期测其SVI,CODcr,保证出水CODcr小于100mg/L。每天定期投加尿素5kg,磷盐1kg(单塔),控制溶解氧2~4mg/L,单天进水量增加10%,直至控制在设计水量的100%左右,再进一步观察污泥的活性及去除效率。(5)第五周。尿素和磷盐保持根据进水水质进行投加,稳定进废水量为3 000t/d,CODcr750mg/L左右。提高DO在4mg/L左右,测HCR塔出水CODcr,至去除率逐渐提高,并趋于稳定,保证出水CODcr小于等于100mg/L。每天检测出水CODcr和虫像,一般情况对该废水而言稳定运行7d左右,即调试成功。
如果HCR塔内活性污泥的SVI超过30%,则活性污泥进污泥浓缩池定期压滤,保持30%沉降比。
注意:(1)如果生化池受到冲击,那必须停止进负荷,待恢复后再逐步提负荷或作必要的调整。(2)提高进水量实际上就是提负荷,一般一次提高进水CODcr总量10%。(3)调试过程中必须认真观察和检测分析,以便及时调整做法。(4)有关人员必须认真做好记录。掌握废水变化规律和曝气生化池运行规律。(5)正常工作要做的几件事是:(1)每天保持处理实施正常运行。(2)每天测取每个环节进出水CODcr、p H。(3)每天观察曝气生化池微生物状况。(4)每天做一次到3次生化池30min沉降试验。(5)每天观察虫像一到三次。(6)曝气池溶解氧一般在2.0~4.0mg/L。(7)曝气池p H一般在7.0~8.0mg/L。(8)填好生化调试记录表和调试运行记录表。(9)下班前应进行巡检,发现问题及时解决或做好记录。(10)对水、气、电、药等各种管线阀门进行检查,并应处于良好的备用工况状态。k做好交接班记录,认真交接班。
4 总结
本工程好氧HCR处理系统选择普通活性污泥法,工艺先进、稳定、运行管理方便,考虑现场使用面积较小,结构采用钢构罐体;饮料废水属于可生化性比较好的废水,好氧系统处理效率较高,CODcr容积负荷取0.96kg CODcr/m3·d依然有较好的效果。
参考文献
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