申立梅1 路庆峰2 巩卫国3
中原油田分公司文卫采油厂
中原油田分公司采油气工程服务中心机采所
摘要 文卫采油厂所辖油田属于极复杂断块油气田,层间差异大。2019年提液增油有效率仅64.8%,部分提液井含水迅速上升,能量急剧下降,提液配套技术不足等均影响提液效果,急需解决。
关键词 有效提液 工艺技术
1.项目概况
文卫采油厂所辖的文卫马油田属于极复杂的断块油气田,多层系同时开发,层间矛盾极为突出,提液增油效果越来越差,增产稳产难度加大。2019年我厂实施油井提液165井次,有效107井次,累增油6771吨,有效率仅64.8%。因此急需通过研究与应用有效提液工艺技术,解决这一问题。
2.项目完成内容
2.1编制油井分析数据库及时预警提液潜力井
利用Access软件,将油井日数据库+实时功图数据库进行数据链接,编制了油井分析数据库,建立油井液量变化预警与分析决策系统,可以快速排查具备提液潜力油井。
卫10-14井,2020年7月,通过油井分析数据库,发现该井旬对比功图变化较大,由严重供液不足变饱满,分析对应注水井WC10-22注水见效,具备上调冲次提液潜力。于8月3日上调冲次1.5↑2.4次/分,措施后日增液8.6方,日增油0.3吨,阶段提液增油效果良好。
图1 油井分析数据库旬对比情况
2.2提液井配套新技术研究与应用
2.2.1油管锚定配套工艺技术
KYLM型液力锚主要用于抽油机井中,可锚定井下油管柱,减少管柱蠕动或弯曲,该工具使用简单方便,性能可靠。
图2 液力锚结构示意图
将液力锚连接深井泵下至设计井深,在井口高压泵液体压力的作用下,液压经中心管的孔槽作用于液缸上,当压力达到6~8MPa时,坐封销钉被剪断,液缸推动上锥体使卡瓦张开实现锚定,锁紧机构锁死,卡瓦始终处于锚定状态。需要起出管柱时,上提管柱,解封销钉剪断,中心管与下接头连接的锁块失去了解卡套的支撑,在尾管重量和油管中液力的作用下,下接头与中心管分开并带动下锥体向下移动,同时中心管带动上锥体向上移动,卡瓦回收,中心管与下接头始终连在一起,油管与套管环空始终保持密封。
典型井例:
卫305-46井,2020年初检泵酸化,起出管柱发现第133-185根之间大部分油管偏磨, 5根油管接箍磨磨穿。因此完井时应用油管锚定技术,2020年3月4日该井上调参2.9↑3.5,到目前为止免修期已达360天,提液有效期达298天,累计增油102.3吨,且继续有效。
2.2.2改进脱节器提液技术
目前4吋套油井提液通过下φ50mm、φ57mm小直径接箍泵,悬挂器以下、抽油泵以上配套Ф73mm平式油管(带外径为Ф81mm的小直径接箍),实现产能充足区块内的4吋套油井有效提液,解决供液充足4吋套井提液困难的难题,以及满足偏磨严重井“大泵低冲次”的要求,延长提液4吋套油井免修期。
明222侧,2020年11月6日躺井,该井工作制度φ57mm*1705m*4.8m*3.2min-1,生产情况35.7t*2.6t*92.6%*1298m,泵效71.1%,因油管厂暂无Ф81mm小直径接箍,且该井供液能力充足,泵降级无法满足生产要求,经充分论证,决定应用φ57mm泵带改进后的卡爪脱节器维持原工作制度。该井已正常生产51天,产液产油达到检泵前水平。
2.2.3螺杆泵提液采油技术
螺杆泵采油具有节省投资,安装、管理方便,举升效率高,井况适应性强(稠油、出砂),变频控制,实现无极调速等一系列优点。
WC22-40井,原工作制度φ57mm*1377m*5m*3.2min-1,生产情况43.4t*1.6t*96.4%,动液面1232m,泵效81.4%,该井供液充足,经过充分论证,该井下螺杆泵提液具备可行性,可以避免高冲次下管杆偏磨加剧导致免修期过短。
目前WC22-40螺杆泵转速140转/分,日产液量65方,日产油量2.8吨,目前提液阶段有效期18天,累计提液206方,累计增油23.5吨。
3.现场应用情况及效果
项目开展以来,2020年实施有效提液措施160井次,有效119井次,措施有效率74.4%;应用油井分析数据库,摸排提液潜力井179井次;应用防腐数据库,及时预警提液井药量不足9井次;提液井配套应用光杆旋转装置18井次、油管锚定3井次,应用改进脱节器实现4吋套油井提液4井次,应用螺杆泵提液技术3井次。
通过油井有效提液工艺技术研究与应用,2020年提液措施160井次,累计增油7790吨,有效率74.4%,同比有效率上升9.6个百分点,累增油增加1019吨,创效益958.27万元。
4.结论与认识
1.配套应用有效提液工艺技术,确保了提液井有效率的提高及有效期的延长。
2.信息化技术的综合应用,提高了工作效率。
参考文献:
[1]惠朋。地面驱动螺杆泵在文留油田的应用。云南化工,2018。
[2]熊建华等。KYLM-116液力锚的研制与应用。石油钻采工艺,2005(027)003。