兰州石化公司质检部成品油质检室 甘肃兰州 730060
摘要:分析公司3号喷气燃料冰点异常的原因。偶发冰点异常造成出厂3号喷气燃料冰点波动,通过对航煤冰点分析化验过程中,出现的异常现象,结合我厂装置自身特点,提出针对航煤冰点异常的调整方案及改进措施。
关键词:3号喷气燃料冰点;异常现象;对策实施
航煤冰点是反应喷气燃料低温性能的指标,是指低温下燃料在飞机燃料系统中能否顺利地泵送和过滤的性能,即不能因产生烃类结晶体或所含水分结冰而堵塞过滤器,影响输送。喷气燃料的低温性能可用结晶点或冰点来表示,结晶点是燃料在低温下出现肉眼可辨的结晶时的最高温度,冰点是在燃料出现结晶后,再升高温度至原来的结晶消失时的最低温度。
1实验
1.1试验样品
从成品A罐、B罐采集样品为3号喷气燃料出厂产品。
1.2仪器
使用DSY-021冰点、浊点、结晶点测定仪;T2430-1型喷气燃料冰点测定器。
1.3实验方法
采用GB/T-2430方法标准。当冷浴温度达到恒温状态时,量取(25±1)mL试样倒入清洁、干燥的双壁玻璃试管中,用带有搅拌器、温度计和防潮管的软木塞紧紧塞紧双壁玻璃试管,并调节温度计位置,使感温泡不要触壁,并位于双壁玻璃试管的中心,温度计的感温泡距离双壁玻璃试管底部10mm~15mm。
将双壁玻璃试管放入盛有冷却介质的冷浴中,试样液面应在冷却剂液面下约15mm~20mm处。
开启电磁搅拌控制器上的电源开关,旋转搅拌调节钮,调整试样搅拌的频率。除观察时,整个试验期间要连续不断的搅拌试样,以1(次/s)~1.5(次/s)的速度上下移动搅拌器,并要注意搅拌器的铜圈向下时不要触及双壁玻璃试管底部,向上时要保持在试样液面之下。在进行某些步骤的操作时,允许瞬间停止搅拌(见注1),不断观察试样,以便发现烃类结晶。由于有水存在的缘故,当温度降至接近-10℃时,会出现云状物,继续降温时云状物不增加,可以不必考虑此类云状物。当试样中开始出现肉眼所能看见的晶体时,记录烃类结晶出现的温度。从冷却剂中移走双壁玻璃试管,允许试样在室温下继续升温,同时仍以1(次/s)~1.5(次/s)的速度进行搅拌,继续观察试样,直到烃类结晶消失,记录烃类结晶完全消失时的温度。
当试样中开始出现肉眼所能看见的晶体时,记录烃类结晶出现的温度作为结晶点。从冷剂中取出双壁玻璃试管,使试样慢慢地升温,同时连续不断地搅拌试样,记录烃类结晶完全消失的最低温度作为冰点。结晶点和冰点之差一般不大于6℃(见注2)。
注1:因为冷却剂释放的气体可能有碍视线,双壁玻璃试管可以从冷却剂中移出以便于观察。双壁玻璃试管移出的时间不超过10s,如果结晶已经形成,记录这个温度。允许试样在室温下搅拌升温,温度应升至比晶体消失温度高至少5℃,然后将此试样重新浸入冷却剂中冷却。在略高于此记录的温度时移出试样,观察结晶点。
注2:建议将结晶出现温度与结晶消失温度相比较。结晶出现的温度应低于结晶消失的温度。否则,说明结晶没有被正确观察识别,这两个温度之差一般不大于6℃。
1.4化验分析
1.4.1依据方法标准GB/T-2430进行化验,在分析过程中,发现试验样品在结晶消失时,有微微浑浊现象,继续观察回温状态变化,又发现在-30℃~-40℃会有少量头皮屑大小状物出现(见图1);-20℃左右,头皮屑状物变大,且悬浮在试验样品中(见图2),同时伴有絮状物出现,附着在温度计棒体上(见图3);-7℃左右试验样品澄清,但温度计上棒体上附有絮状物的情况依然存在(见图4);0℃左右时,温度计棒体上的絮状物逐渐消失,到3℃时,絮状物全部消失,试验样品澄清(见图5)。
1.4.2经反复重新采样进行分析后,现象与1.4.1相同。
1.4.3对航煤加氢装置中控产品进行冰点分析,现象与1.4.1相同。
1.4.4对常减压装置航煤产品常一线进行冰点分析,未出现1.4.1中的现象。
1.4.5建议炼油厂航煤加氢装置提高加氢深度工艺。
2实验室对策实施
2.1过滤试验
对成品及航煤加氢装置中控产品样品,进行定性滤纸与绸布过滤后,进行冰点分析,发现1.4.1中的现象有所缓解,其中绸布过滤优于定性滤纸过滤。
2.2小调试验
对成品及航煤加氢装置中控产品样品,进行定性滤纸与绸布过滤,再进行小调试验,调合比及现象见下表1,
图1
表1调合比及现象
2.3对比试验
2.3.1仪器对比
未过滤的样品,采用DSY-021冰点、浊点、结晶点测定仪、T2430-1型喷气燃料冰点测定器对试验样品进行对比试验,现象与1.4.1相同。
2.3.2实验室对比
小调样品(过滤后)进行实验室之间对比试验,结果相同,1号样品(7:3)未出现1.4.1现象,2号(5:5)轻微出现1.4.1现象。
2.3.3建议油品储运厂采用聚结器过滤工艺。
3工业大调
工业大调(调高加氢深度、聚结器过滤)采用1号样品(7:3)调合比调试,化验室采样分析后,两罐试验样品冰点均未出现1.4.1现象,3号喷气燃料成品所有质量指标符合标准GB6537-2006。
图4 图5
4结论
质量管理人员对实验室的试验过结果及实施对策进行讨论分析后,及时与对生产单位沟通,建议调整生产工艺,调整工艺后生产的产品,经化验室采样分析,未出现出现1.4.1现象,所有质量指标符合标准GB6537- 2006,圆满的解决了3号喷气燃料冰点异常现象。
参考文献
[1]GB/T2430-2008《航空燃料冰点测定法》[摘要]
[2]GB/T4756-2015《石油液体手工取样法》[3.1]