孙海超
中海油阜宁热电有限责任公司
一、研究背景及目的
某LNG接收站项目已投运四座LNG储罐,卸料操作存在多种可供选择的方案,但目前缺少不同方案差异的比较与分析。本文主要对不同卸料方案中存在的各项差异对BOG产生量的影响进行计算与比较分析,不同卸料方案的主要差异在于以下两点:
LNG组分差异;
参与卸料储罐数量的差异。
本文通过基于HYSYS软件的动态模拟和相关仿真计算,研究不同卸料方案如:依次卸单座储罐、双座储罐、四座储罐方案、同时卸两座以及不同组分混合下对BOG产生量变化影响,为操作方案的优化提供技术支持。
二、工艺过程描述及基础参数
2.1 组分基础条件
LNG贫、富组分依次分别取“柯气”组分和该项目设计中的富组分进行计算
2.2 LNG运输船的参数设定
LNG运输船船容为14万m3,卸船能力为1.32万m3/h,卸船操作时,船方压力为15KPa.g,卸船泵扬程拟定为150m,泵效率为0.72(0.8×0.9)。其中,0.8为低压泵在最小流量下的效率。
2.3 卸料臂漏热
卸料过程中卸料臂将会结冰,根据项目设计经验,假定结冰厚度10mm,环境温度36.5 ℃,LNG温度-160 ℃,卸料臂长度30m,卸料臂尺寸为16寸。
2.4储罐罐壁冷却产生的BOG
储罐在液位上升时,罐壁冷却吸热导致BOG生成。计算中涉及以下参数:储罐内径80m,内罐厚度 0.02m,流量 13200m3/h(双罐卸料为6600m3/h),珍珠岩厚度0.9m,液位高度累计上升28米。
2.5船侧与储罐侧液位高度差
此部分内容计算船侧液位高度与储罐液位高度的差值,LNG从罐顶进行卸料,储罐罐高40米。
2.6 气压变化对BOG产生量的考虑
气压变化在本研究暂不考虑。
2.7 LNG船返气对BOG产生量的考虑
随着LNG卸料工作的进行,储罐压力逐渐上升,部分BOG返回到船方,为便于比较考虑船方压力,船方压力按照恒定压力考虑。
三、BOG计算原理
LNG接收站卸料工况BOG计算原理是分别计算出该工况下BOG的产生量和减小量,两者的差值作为该工况BOG的产生量。本研究针对LNG储罐在卸料管道操作中导致的BOG产生量,计算操作差异对结果的影响。
BOG的产生因素主要有以下4项:储罐漏热、管线漏热、卸料及泵的热输入,BOG减小因素主要是低压泵外输引起。BOG产生因素总和与BOG减少因素之最大差值即为设计BOG量。
四、卸料动态仿真
为进一步分析接收站卸料过程中BOG的动态变化,通过HYSYS动态模拟方法对卸料过程中涉及的LNG运输船、LNG卸船泵、卸料臂、LNG储罐(4座)、LNG低压泵、BOG压缩机以及相关压力容器设备进行仿真建模分析,计算分析对应方案下BOG压力的变化。
4.1整体模型的搭建
4.1.1LNG储罐模型搭建
结合现场运营情况,设定模型中储罐操作压力为17KPa.g,储罐中组分为饱和状态富组分。模型包含4座储罐,每座储罐包含卸料阀门、BOG出口阀门(虚拟)和LNG低压外输阀门,其中,BOG出口阀门压降用于模拟BOG通过储罐间管道的流阻。
为校核储罐模型的准确性,进行以下操作:隔离储罐,关闭卸料阀门、BOG出口阀门(虚拟)和LNG低压外输阀门
在校核操作下,通过长时间监测,在60%液位时储罐压力维持不变证明罐内LNG处于饱和状态,符合实际情况。
现场储罐受到环境热输入影响,根据计算,单罐甲烷蒸发量为1281kg/h,两座储罐的模拟结果为2273 kg/h(60%液位高度),与设计结果基本一致。
4.1.2 BOG低压压缩机模型搭建
模型中BOG处理系统包含两台能力均为7.2t/h的BOG低压压缩机和1台压缩机入口缓冲罐。BOG处理系统上游连接储罐气相空间,下游输送到再冷凝器,出口压力为450KPa.g。
4.1.运输船模型搭建
模型中根据实际情况,搭建LNG运输船储罐、船载泵和节流阀。根据基础条件,船舱压力为13KPa.g;船载泵扬程录入泵曲线;节流阀控制流量为13555m3/h,阀后压力为罐压。
4.2 仿真计算结果
4.2.1 贫组分进行单罐卸料
本工况模拟单座储罐接收LNG贫组分,储罐罐内LNG余液为富组分储罐液位上升28m(从2m上升到30.06m)。卸料过程中储罐压力从17.00KPa.g上升,参与卸料储罐压力上升到21.34KPa.g,其余储罐压力上升到21.30KPa.g,期间LNG卸料流量维持在13555m3/h左右,BOG压缩机外输量15.3 t/h左右。
4.2.2 贫组分进行双罐接替卸料
本工况模拟两座储罐接替接收LNG贫组分,储罐罐内LNG余液为富组分(储罐液位从2m分别上升到16.00m、16.02m)。卸料过程中储罐压力从17.00KPa.g上升,参与卸料的第二座储罐压力上升到20.23KPa.g,其余储罐压力上升到20.13KPa.g,期间LNG卸料流量维持在13555m3/h左右,BOG压缩机外输量 15.00t/h左右。
4.2.3 贫组分进行四罐接替卸料
本工况模拟四座储罐接替接收LNG贫组分,储罐罐内LNG余液为富组分(储罐液位从2m分别上升到9m、9m、9m、9m)。卸料过程中储罐压力从17.00KPa.g上升,参与卸料第四座储罐压力上升到20.08KPa.g,其余储罐压力上升到19.90KPa.g,卸料期间LNG卸料流量维持在13555m3/h左右,BOG压缩机外输量 15.00t/h左右。
4.2.4 富组分进行单罐卸料
本工况模拟单座储罐接收LNG富组分,储罐罐内LNG余液为富组分储罐液位上升28m(从2 m上升到30.21 m)。卸料过程中储罐压力从17.00KPa.g上升,参与卸料储罐压力上升到21.10KPa.g,其余储罐压力上升到21.07KPa.g,期间LNG卸料流量维持在13553m3/h左右,BOG压缩机外输量 14.90 t/h左右。
4.2.5 富组分进行双罐接替卸料
本工况模拟两座储罐接替接收LNG富组分,储罐罐内LNG余液为富组分(储罐液位从2m分别上升到17.02 m、15.00m)。卸料过程中储罐压力从17.00KPa.g上升,参与卸料第二座储罐压力上升到21.26KPa.g,其余储罐压力上升到21.17KPa.g期间LNG卸料流量维持在13553m3/h左右,BOG压缩机外输量 14.90 t/h左右。
4.2.6 富组分进行四罐接替卸料
本工况模拟四座储罐接替接收LNG富组分,储罐罐内LNG余液为富组分(储罐液位从2m分别上升到8.64m、9.0m、9.0m、9.0m)。卸料过程中储罐压力从17.00KPa.g上升,参与卸料第四座储罐压力上升到21.45KPa.g,其余储罐压力上升到21.38KPa.g,期间LNG卸料流量维持在13558m3/h左右,BOG压缩机外输量15t/h左右。
4.2.7 贫组分同时进行双罐卸料
本工况模拟两座储罐同时接收LNG贫组分,储罐罐内LNG余液为富组分(储罐液位从9m均上升到23.18m)。卸料过程中储罐压力从17.00KPa.g上升,储罐压力分别上升到20.33 KPa.g期间LNG卸料总流量维持在13555m3/h左右, BOG压缩机外输量15.2t/h左右。
4.2.8 富组分同时进行双罐卸料
本工况模拟两座储罐同时接收LNG富组分,储罐罐内LNG余液为富组分(储罐液位从9m分别上升到16.35m、16.02m)。卸料过程中储罐压力从17.00KPa.g上升,储罐压力均上升到21.15KPa.g,间LNG卸料总流量维持在13555m3/h左右,BOG压缩机外输量 14.9t/h区间。
五、结论
本文基于HYSYS软件的动态和稳态的模拟仿真计算,分析卸料过程中LNG组分和参与卸料储罐数量不同时,对BOG产生量的影响。本次分析依照项目设计和运维资料,搭建仿真与计算模型,完成计算数据的校核与分析计算,主要结论如下:
1)贫、富LNG组分的混合对BOG产生量的影响较小,无需在BOG压缩机的设计中进行考虑,最大BOG小时产生量约为146.8KG/h;
2)卸料中,贫组分混合罐内富组分时BOG产生量较小,但贫组分潜热小,运维中更容易产生较多BOG;
3)在总卸料速率不变的情况下,各卸料方式下产生的BOG量几乎一致。