优化操作降气分能耗

发表时间:2021/4/16   来源:《中国科技信息》2021年5月   作者:高桂山
[导读] 通过对本厂气分装置能耗的统计分析,提出优化节能方案,实施平稳运行、降低塔压、质量卡边操作等措施,降低生产综合能耗。

中国石化胜利油田石油化工总厂气分车间      高桂山

摘要:通过对本厂气分装置能耗的统计分析,提出优化节能方案,实施平稳运行、降低塔压、质量卡边操作等措施,降低生产综合能耗。
关键词:气分、优化、操作参数、节能
        一、装置流程概况及节能的问题
        (一)20万吨/年气分装置概况
        本厂20万吨/年气分装置2013年建成投产。进装置原料为上游重催装置所产液化气经脱硫、脱硫醇后的精制液化气,将液化气中的高附加值的丙烯分离出来,丙烯纯度≥99.3%(mol),丙烷纯度为>95.0%(mol)。碳四馏分作为MTBE
        装置的原料。装置采用常规工艺的四塔流程,四塔均为板式精馏塔,塔内件采用国内的ADV高效浮阀塔盘。运行中为减少能耗与重催装置形成热联合,利用重催顶循油、重催热水和焦化热水为装置加热,1.0MPa蒸汽作为顶循油供热不足时的补充热源。
        (二)装置流程
        原料进装置后经脱丙烷塔底换热器换热后,再经进料加热器(重催热水)加热进入脱丙烷塔。在该塔中首先将C2C3馏分和C4及以上的重组分分离开来,塔顶蒸出的C2C3馏分经冷凝后部分回流,部分进入脱乙烷塔,脱乙烷塔顶馏出的解析气泄放至重催气压机出口回收丙烯,在该塔塔顶分馏出的丙烯和丙烷自压进入丙烯塔。在该塔中把丙烯和丙烷分开,塔底分馏出丙烷,塔顶分馏出丙烯。脱丙烷塔底物料自压进入脱戊烷塔,在该塔中从塔顶把碳四组分分馏出来,在塔底把碳五组分分馏出来。其中脱丙烷塔重沸器A和脱戊烷塔重沸器使用重催顶循油加热也可用蒸汽加热。脱丙烷塔进料加热器、脱乙烷塔重沸器、丙烯塔两台重沸器均采用重催热水加热。
       (三)节能降耗存在的问题
        1)原料组分不稳定,轻组分多或戊烷组分多,给操作带来影响。轻组分多,脱乙烷塔循环水量增加,脱乙烷塔解析气外送量不及时,轻组分会带入丙烯塔中,为保丙烯质量,加大回流,软化水的消耗会增加,还有可能因为保丙烯质量而降低加工量。加工量的降低,会造成各项能耗指标的增加,对节能降耗不利,所以要求上游装置供料时原料中的轻组分控制在指标范围内。
        2)原料中戊烷组分多,加工量大时,脱戊烷塔超负荷,戊烷外送不及时,容易造成淹塔,后果就是碳四质量不合格。降低加工量就会造成能耗增加。
        二、节能降耗的优化措施:
        (一)抓住天气温度的细微变化,及时调节风机。
        (二)控制各塔压力、保持低压操作,以增加各组分挥发度,达到更好的分离效果。轻组分多时,控制好脱乙烷塔解析气  的外送量,防止进入丙烯塔,影响丙烯塔操作。
        (三)根据原料性质的变化,及时调节脱乙烷塔的回流和用水,关闭解析气调节阀及副线阀降低丙烯损失。
       (四)及时跟踪产品质量,确保丙烯质量大于99.3%的情况下调节回流量,尽量降低丙烯中的丙烯质量,增加丙烯收率。
       (五)稳定丙烯塔进料量,在保证质量的前提下,调节丙烯塔回流及中间回流,降低软化水用量和丙烷中丙烯的含量。
       (六)控制各塔冷后温度,不能过低,平均在42℃左右。
       (七)尽量保持较大加工量。上游装置要控制好轻组分和重组分含量,在控制稳定的情况下,可以考虑停脱乙烷塔和脱戊烷塔,可节约用电量、软化水量、循环水量。
       (八)调节脱乙烷塔操作,使解析气尽完全地从脱乙烷塔中分离,减少对丙烯塔的操作影响。
       (九)调节冷却器循环水量,保证循环水温差在6-10℃以内。
       (十)控制蒸汽用量,在顶循油够用的情况下,关闭蒸汽阀。脱丙烷塔不用蒸汽时,为防止漏量,现场关一道手阀。需用蒸汽时,尽量用带疏水器的回路,不开旁路。
       (十一)装置风机使用。要求变频正常操作,调节时优先调节不带变频的风机,变频使用率100%。机泵变频要求根据流量调节阀调节,流量调节阀要求开度为80%以上,全开时或大于90%时,调节机泵变频。
         

        从上表可以看出,2020年能耗比去年同期高。今年脱戊烷塔在1月份和2月份由于脱戊烷塔底管线堵,重沸器换热效果差,为保证脱戊烷塔运行,脱丙烷塔用蒸汽量较多。2月中旬脱戊烷塔抢修,单塔循环影响车间能耗。3月份气分装置开工,能耗比去年同期上升。若气分装置不用蒸汽作为热源,综合能耗可降低2-3千克标油/吨。
        实践证明,在生产操作中做到勤调微调、平稳安全操作,降低塔的操作压力、降低操作温度、减少回流比,保持稳定的塔压,尽可能的降低加工费用,提高产品收率,就一定能降低能耗,使经济效益最大化。优化操作不需要进行装置的技术改造,只需改变操作条件就可达到。希望能与各位同仁多交流,实现操作的更优化。

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