350MW超临界锅炉燃用经济煤种技术研究

发表时间:2021/4/19   来源:《中国电业》2021年2期   作者:王泉
[导读] 以350MW超临界煤粉锅炉为例,开展了煤泥等经济煤种的掺烧试验研究,
        王泉
        (华能渑池热电有限责任公司,河南三门峡  472400)
        摘要:以350MW超临界煤粉锅炉为例,开展了煤泥等经济煤种的掺烧试验研究,分析了煤泥煤质特性及与试验煤粉锅炉的适应性,结合现场条件选取合理的掺配方式,研究了掺烧比例对锅炉热效率、炉内结渣、壁温特性及水冷壁高温腐蚀的影响,进行了发电煤耗、供电煤耗及燃煤成本等经济性分析,结果表明:掺烧25%比例煤泥,发电煤耗提高1.2 g/kwh,但综合燃料费用节约0.016元/kwh,效益可观。
        关键词:经济煤种;煤泥;掺烧;结渣;经济性;高温腐蚀
0引言
        随着社会用电量增速大幅放缓、新能源发电比例不断上升,火力发电设备年利用小时数逐年降低,燃煤价格不断上涨,燃煤企业经营形势严峻,寻求经济煤种掺烧降低燃煤成本成为燃煤电厂的必然选择。以煤泥为代表的经济煤种价格低廉,成为电厂降本增效的首要选择,然而煤泥等经济煤种与机组设计煤种存在较大差异,主要表现在热值低、硫分高、灰分高、灰熔点低等方面[1],掺烧过程中存在棚煤、燃烧稳定性差、结渣、高温腐蚀等风险,严重制约燃煤锅炉大比例、规模化燃用煤泥等经济煤种。煤泥掺烧技术在循环流化床锅炉及W火焰炉上研究较多[2][3],但在煤粉锅炉中掺烧煤泥等经济煤种的技术研究鲜有报道,本文针对煤泥掺烧特性、存在问题及相应措施进行研究,为同类机组大比例燃用经济煤种提供技术参考,具有较强的研究意义。
1锅炉设备概况
        2×350MW锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发设计、制造的具有自主知识产权的超临界350MW锅炉。锅炉炉型是HG-1164/25.4-YM1型,锅炉采用前后墙对冲燃烧方式,共布置5层燃烧器(前3后2),每层布置4只,共20只低NOx轴向旋流燃烧器。
        制粉系统采用中速磨冷一次风机直吹式制粉系统,每炉配5台磨煤机,四运一备,设计煤粉细度R90=24%,校核煤粉细度R90=14%,煤粉均匀系数n=1.1。
2燃料特性与锅炉适应性分析
2.1煤质特性分析
        设计煤种与实际燃用煤种耿村煤、市场煤、煤泥对比分析如表1所示,耿村煤与设计煤较为接近;市场煤热值及含硫量偏高;煤泥水分高、灰分高、硫分高、发热量低。
        煤泥泛指煤粉含水形成的半固体物,是煤炭生产过程中的一种副产品。它的特点一是粒度细,微粒含量多。二是水分含量高。三是灰分含量高,发热量较低。四是黏性较大,由于煤泥中一般含有较多的黏土类矿物,加之水分含量较高,粒度组成细,所以大多数煤泥黏性大[4]。煤泥等经济煤种掺烧过程中容易出现给煤机断煤、炉温降低、燃烧不稳定、锅炉效率降低、高温腐蚀倾向升高、除灰脱硫等设备出力不足等问题。
2.2炉膛适应性分析
        一般来说,锅炉容积热负荷qV、截面热负荷qF、燃烧器区壁面热负荷qB以及最上层燃烧器中心至屏底距离h1这些参数与锅炉的着火、燃尽和结渣性能直接相关。锅炉主要技术参数与国内典型烟煤锅炉的对比:
?锅炉容积热负荷选取了较低值,截面热负荷选取了中等偏低值,锅炉炉膛较大,适合于燃用高挥发分烟煤,对燃用低热值煤泥存在炉膛温度低,燃烧稳定性差的问题;
?燃烧器区壁面热负荷选取了中等偏低值,水冷壁防结渣能力较强;
?最上燃烧器中心距屏底距离选取了较高值,保证了煤粉充分燃尽以及屏区具有较好的防结渣性能。
3经济煤种掺烧试验研究
3.1掺配方式选取
        在经济煤种煤质特性研究的基础上进行了实炉掺烧,由于耿村煤、煤泥、高热值市场煤发热量差异超过10%,不同煤种着火、燃尽、结渣等指标差异较大,且煤场场地有限,依据《电站煤粉锅炉燃煤掺烧技术导则》DL/T 1445-2015,试验采取“分磨制粉、炉内混烧”的掺烧方式。


        原煤仓上煤方式:A、B原煤仓上与设计煤种接近的耿村煤,保证机组稳燃,DE仓上市场高硫煤,最上层C仓上煤泥,中低负荷时主要以BCE磨运行,高负荷时运行BCDE或ABCE磨,保证机组正常出力同时,最大限度掺烧经济煤种。
3.2掺烧比例的影响
        试验采用分磨掺烧的方式,中高负荷四台磨煤机运行时煤泥掺烧比例为25%,低负荷BCE磨组运行时煤泥掺烧比例为33%,不同煤泥掺烧比例下机组运行特性如表3所示。
        315MW负荷,煤泥掺烧比例由0提高至25%,主再热汽温变化较小,基本能够达到设计值,但SCR入口NOx浓度升高明显,由266mg/m3升高至283 mg/m3,飞灰、大渣含碳量升高、排烟温度升高,排烟温度升高0.5℃,排烟热损失增加,锅炉热效率由93.81%降低至93.48%,发电煤耗由271.9g/kwh升高至272.9g/kwh;178MW负荷,煤泥掺烧比例提高至33%,再热器减温水量高至32.2t/h,锅炉效率93.69%。
3.3结渣特性
        178MW负荷BCE磨组运行时,A、D层燃烧器结焦情况如图6、7所示,燃烧器喷口结有少量焦块,分析原因为喷口外侧的防磨浇注料成为结渣源,导致喷口周围结焦严重,但长期运行观察发现焦块未大面积增长,并随负荷升降而减少,C层燃烧器周围结焦量较少,综合分析,A、D层燃烧器结焦与掺烧煤泥关系较小,不影响机组正常运行。
3.4炉温分布
        高中低负荷下炉膛温度分布如图8所示,315MW负荷掺烧25%煤泥时炉膛整体温度较高,观火孔测量最高温度为1273℃,但C层燃烧器同层烟温较掺烧前有所降低,与煤泥水分高、灰分高、发热量低的特性有一定关系,178MW负荷上3层燃烧器BCE运行,火焰中心较高,高温区位于下层SOFA风区域。
3.5水冷壁壁温特性
        不同负荷不同磨组运行条件下垂直水冷壁壁温分布情况如图9~11所示,315MW负荷BCDE磨组运行时右墙第5~10测点壁温较高, 250MW负荷ABCE磨组运行时右墙第5~10测点壁温偏高,178MW负荷BCE磨组运行时两测量壁温偏差较小,但均呈现右墙第5~10及左墙12~15测点壁温较高的现象,分析炉膛结构特点,其壁温分布特性与无前屏有较大关系。
3.6水冷壁高温腐蚀特性
        315MW负荷炉膛两侧墙贴壁还原性气氛测试结果如图12所示,煤泥掺烧比例提高至25%后,两侧墙各区域H2S浓度均不同程度升高,其中左墙还原区H2S浓度达到859ppm,水冷壁高温腐蚀风险增加。
3.7经济性分析
        主要对比下煤泥标煤单价,市场煤标煤单价,2019年掺烧煤泥比例,节约燃料成本约1500万元。
4结束语
        (1)通过分磨掺烧的方式掺烧25%以上比例煤泥,锅炉运行参数良好,但减温水量升高,锅炉效率降低明显,发电煤耗提高1.2g/kwh。
        (2)煤泥掺烧比例提高至25%,贴壁H2S浓度升高明显,最高达859ppm,高温腐蚀风险较高,若长期燃用煤泥,需采取水冷壁喷涂、或贴壁风改造等措施。
        (3)大比例掺烧煤泥等经济煤种,可有效节约燃料采购成本,效益可观。
        (4)在煤场条件允许的条件下,可探索通过预混进一步提高煤泥等经济煤种的掺烧比例。
参考文献:
[1] 刘文统.红柳洗煤厂煤泥特性与产品结构研究[J].选煤技术,2016(3):85-91。
[2] 陈国胜.大比例煤泥掺烧对CFB锅炉设备性能影响分析[J].锅炉技术,2020,51(2):41-45。
[3] 周安鹂,马仑,方庆艳,等.煤泥在一台600MWW火焰锅炉上的掺烧试验与数值模拟[J]. 动力工程学报,2019,39(3):175-183。
[4] 程川,何屏.煤泥利用现状及分析[J].新技术新工艺,2012,(9):66-69。
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