乔元国
江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 江苏省启东市 226200
摘要:某660MW机组锅炉长期以来由于实际入炉煤较杂、掺配易结渣煤种,当上层制粉系统检修或被迫停运时,存在水冷壁温度偏高或超温现象,机组被迫将汽温运行。通过优化制粉系统投运方式、调整配风方式、合理控制水煤比,水冷壁温度得到缓解,过再热汽温上升至额定。
关键词:水冷壁 超温 燃烧优化
0 引言
超超临界锅炉在运行时,水冷壁面临主要安全问题是超温运行,水冷壁若长期处在超温条件下运行,容易发生水冷壁爆管,严重影响锅炉安全运行。研究超超临界锅炉水冷壁温度控制,可避免水冷壁超温运行,增加其使用寿命。
1 设备概述及现状
1.1 设备概述
某厂4×660MW机组锅炉为超超临界参数变压运行内螺纹管直流炉,单炉膛、一次中间再热、四墙切圆燃烧方式、平衡通风、П型布置、固态排渣、全钢架悬吊结构。炉后尾部布置2台三分仓容克式空气预热器,锅炉制粉系统采用中速磨正压直吹式系统,24只直流式燃烧器分6层布置于炉膛下部四墙,煤粉和空气从四墙送入,在炉膛中呈切圆方式燃烧。每台锅炉配6台磨煤机( 5台运行,1台备用),煤粉细度R90设计煤种为10%-30%,设计煤种及校核煤种资料见表1。
1.2 锅炉水冷壁超温现状
锅炉因F制粉系统检修或被迫停运后,负荷在430MW-380MW升降时,锅炉前墙水冷壁超过金属报警值500℃,最高到达516℃,严重影响机组安全运行。该工况下,被迫降低汽温运行,主再热器温低于额定温度30℃,影响机组运行经济性,增加机组煤耗。
3 水冷壁超温原因分析
3.1 制粉系统运行方式的影响。F磨属于上层制粉系统,F磨煤机停运后火焰中心下移,增强了炉膛中下部换热强度,锅炉四墙切圆直径增大,火焰中心靠近水冷壁吸热区域发生火焰贴壁燃烧情况,增加了水冷壁超温概率和程度。
3.2 中间点过热度及水煤比的变化。锅炉F制粉系统煤质发热量较高,停运后运行人员没有密切监视水冷壁管中间点过热度,正常运行温度由35℃下降至25℃,水煤比由正常运行的5.7降至4.8。由于锅炉对主汽温度调节的反应存在滞后性,在负荷变动情况下,需要提前预判,及时调整才能保证中间点温度和主再热器温在合理范围内。
3.3 总风量及氧量偏低。锅炉总风量及氧量总体水平偏低,造成炉内欠氧燃烧,炉内温度偏高,辐射传热量增大,水冷壁温度随之升高。
3.4 二次风及燃尽风的影响。四墙切圆燃烧方式有个普遍问题,易造成炉内燃烧风粉分离,刚性较弱一次风射流比二次风偏转角度更大,从而使一、二次风分离。由于部分一次风射流偏离了二次风,煤粉缺氧状态下燃烧,在射流下游水冷壁附近形成局部还原性气氛,引发水冷壁管超温。
4 调整方案
为了摸索F制粉系统停运后如何防止水冷壁超温,尽量提高主再热汽温至额定,分别在1、3号机进行F制粉系统停运调整试验。
4.1 1号机组F制粉系统停运调整试验
4.1.1 机组运行工况。机组负荷395MW,煤量195t/h,ABCDE制粉系统运行,F制粉系统停运,ADF磨市场煤,BCE磨印尼褐煤(见表2)。
4.1.2 优化上煤方案及制粉系统运行方式。1E制粉系统为褐煤发热量较低,建议将1E磨更换发热量较高的煤种,尽量降低1A制粉系统给煤量,从而提高火焰中心,减小下部水冷壁换热强度。同时降低磨煤机旋转分离器转速,适当减小各台磨煤机通风量。通过优化制粉系统运行方式及磨煤机煤粉细度减少水冷壁超温情况。
4.1.3 调整中间点过热度及水煤比参数。及时调整中间点过热度,使其维持35℃,尽量维持汽温额定。1F制粉系统煤质发热量高,考虑到优质煤停运后总体入炉煤质变差,停运前应及时增加燃料量,适当提高中间点温度和主再热器温,并留有足够的裕量。
4.1.4 调整总风量及氧量。对氧量偏置进行调整,将1号锅炉炉膛氧量从5.4%提高至6.2%,总风量由原来的1500t/h自动跟踪到1600t/h左右,低负荷时适当提高总风量,避免水冷壁附近出现还原性气氛。
4.1.5 调整二次风及附加风。逐渐提高二次风箱差压,将原来的0.3kPa调整到0.5kPa,同时开大下层磨二次风开度,A磨二次风开度77%,关小附加风U、L开度,附加风30%左右,维持正塔型配风,提高火焰中心,减小下部水冷壁换热强度。在调整中间点过热度、水煤比参数及优化制粉系统运行方式基础上,通过优化配风方式,缓慢提高主蒸汽及再热蒸汽温度至额定,前墙水冷壁温度最高点下降了24℃。
4.2 3号机组F制粉系统停运调整试验
4.2.1 机组运行工况。机组负荷385MW,煤量205t/h,煤量195t/h,ABCDE制粉系统运行,F制粉系统停运,ADF磨市场煤,BCE磨印尼褐煤(见表2)。
4.2.2 优化上方案及制粉系统运行方式。3E制粉系统为褐煤发热量较低,建议将3E磨更换发热量较高的煤种。
4.2.3 调整中间点过热度及水煤比参数。及时调整中间点过热度,使其维持30℃,尽量维持汽温额定。
4.2.4 调整总风量及氧量。对氧量偏置进行调整,将3号锅炉炉膛氧量从5.2%提高至5.6%,总风量由原来的1550t/h自动跟踪到1620t/h左右,低负荷时适当提高总风量,避免水冷壁附近出现还原性气氛。
4.2.5 调整二次风及附加风。逐渐提高二次风箱差压,将原来的0.3kPa调整到0.4kPa,同时开大下层磨二次风开度,A磨二次风60%,关小附加风U开度,附加风U至20%左右,维持正塔型配风,提高火焰中心,减小下部水冷壁换热强度。在调整中间点过热度、水煤比参数及优化制粉系统运行方式基础上,通过优化配风方式,缓慢提高主蒸汽及再热蒸汽温度至额定,前墙水冷壁温度最高点下降了36℃,再热器壁温下降8℃。
5 结束语
通过对某厂660 MW 超超临界机组1、3号锅炉中间点过热度、水煤比参数、上煤方案及制粉系统、配风方式等进行燃烧调整优化,水冷壁运行温度由原来的514-516℃降低至480-490℃左右,水冷壁运行在正常温度范围内,主再热汽温恢复额定运行。
参考文献:
〔1〕马巧春. 超超临界锅炉水冷壁壁温异常原因分析〔J〕. 中国电力,2007,( 07) : 21 - 24.
〔2〕黄元进,熊钟. 660 MW 超超临界锅炉水冷壁超温原因分析及对策〔J〕. 江西电力,2013,( 03) : 76 -77.