循环流化床锅炉改造升级研究

发表时间:2021/4/28   来源:《电力设备》2020年第33期   作者:裴宾
[导读] 摘要:循环流化床锅炉是一种应用较为普遍的锅炉设备,然而该设备在使用一段时间以后,其稳定性会出现一定的问题,甚至会导致无法正常运行。
        (天津泰达能源发展有限责任公司  天津  300450)
        摘要:循环流化床锅炉是一种应用较为普遍的锅炉设备,然而该设备在使用一段时间以后,其稳定性会出现一定的问题,甚至会导致无法正常运行。基于此,对其实施改造升级是一条行之有效的路径。本文将以某企业的循环流化床锅炉为例,在对其展开简要介绍的基础上,重点就其主要问题和改造措施展开运输,并总结其改造效益,希望能够对相关企业有所帮助。
        关键词:循环流化床;锅炉;改造;升级
        引言:
        某企业拥有220t/h高压流化床锅炉三台,设备从2016年开始投入使用以后,逐渐出现了一些运行的问题,导致设备的稳定性受到了一定的影响。为了使其性能得到改善和提升,该企业决定对此三台锅炉实施改造升级,改造升级集中在吹灰器、煤仓和冷渣机三个方面。具体的措施如本文介绍。
        1 吹灰机改造升级
        1.1 改造前吹灰器的问题
        该企业的循环流化床锅炉的声波吹灰器,在改造前其吹灰效果已明显下降,而且吹灰器的尾部存在着非常显著的烟道积灰,这使得尾部的换热效率受到很大影响,进而严重拉低了锅炉主蒸汽温度,测量表明最低时仅仅只有450℃。同时排烟温度相对较高,整个锅炉的效率下降。在日常工作中,需每隔72小时,对尾部受热面实施人工吹灰。种种现象表明,吹灰机的稳定性和安全性已经受到较大影响。
        1.2 改造措施
        对于吹灰器的改造,主要就是将该锅炉原本的声波吹灰器,改造为蒸汽吹灰器。并且针对锅炉的蒸汽吹灰器,分别都设置了流量调节装置,从而对吹灰器流量实施有效的调节和控制。这样一来,改造后的蒸汽吹灰器热态能够非常显著且灵活的实施变化,可靠性大幅提升,并且使得卡涩的现象基本消失,并且在吹灰过程中蒸汽管不会产生振动。另外,吹灰器电动机,还装置了过载保护。通过这样的改造,锅炉的稳定性大幅增加,能够对受热面实施充分的吹灰作业。同时蒸汽吹灰器与炉墙接口连接处之间设置了非常好的密封措施,这样能够最大程度的避免烟气泄漏。并且改装为蒸汽吹灰器以后,对于锅炉的本体及其内部的耐火性不会造成任何的影响。改造以后,测试主蒸汽温度能够达到540℃,这也是符合温度标准的。同时,排烟温度也得到了显著的下降,测试结果显示为130℃,这样能够最大程度的避免高温对后续除尘器布袋造成影响。
        1.3 效益估算
        经过这一改造以后,主蒸汽温度得到了显著提升,锅炉的烟热损失有了非常有效的控制,使得整个锅炉的效率得到了显著的增强。按照每小时节约35t高压蒸汽,每t高压蒸汽成本为136元来计算,加入每年的运行时间为8000小时的话,则年节约成本超过3800万元。
        2 煤仓改造升级
        2.1 改造前煤仓的问题
        改造强,该锅炉的煤仓容易发生堵煤的现象,甚至在2019年4月份,出现了一次严重堵煤,并且因为无法抢救而导致锅炉熄火,这一事件造成的损失是非常严重的。为了对这一问题找到有效解决方案,相关单位多次派人外出学习考察,最终发现有企业出现过类似问题,并最终通过改造升级有效予以解决。改造升级是通过将煤仓改造紧挨装刮刀旋转型清堵机来实现的。基于此,决定将此方案作为改造升级的方案并展开进一步研究。
        2.2 可行性分析
        在对这一改善方案展开深入研究和分析以后,得出如下几点结论:(1)当前对于煤仓清堵来说,煤仓旋转清堵机在业界都具有领先性,不但具有很好的清堵效果,而且这种技术故障率相对较低,有较高应用价值。(2)当前该企业的锅炉出现的煤仓堵煤问题,已经对系统的稳定性造成了较大的影响,所以对于这一问题必须要给与妥善解决,这是保证系统稳定性的必然要求;同时后续掺入劣质煤实施降本增效,也必须要要首先就煤仓堵煤这一问题有效解决才行,这充分说明了这一改造的必要性。(3)这种方式当前在很多与该企业类似的企业中得到广泛使用,实践效果表明,煤仓旋转清堵机效果显著,具有较高的可行性。


        2.3 经济效益评价
        该企业经过对煤仓增加旋转清堵机实施改造以后,原本的堵煤现象得到了明显的改善,堵煤所造成的的停机事故也几乎消失,这对于保证生产系统的稳定运行奠定了非常坚实的基础,保证了锅炉的运行效率。更重要的是,这一改造的完成,使得后续可以增加劣质煤比重,从而达到降低成本的目的。由此产生的经济效益主要包括两方面,一方面是每年避免出现一次堵煤停炉事故,节省的成本按照100万元计;另一方面是增加劣质煤的比重,依据劣质煤每t节约成本100元计算,每年的运行时间为8000小时的话,可节约燃煤成本800万元。也就是说这一改造升级能够每年直接带来900万元的效益。
        3 冷渣机改造升级
        3.1 改造前冷渣机的问题
        该企业的循环流化床锅炉,冷渣机常常会发生排渣温度偏高的问题,而且因为该冷渣机的进口管道采用的是缩颈管道,所以在实际运行过程中常常会出现堵渣的问题。另外,该设备的冷渣机,在前端因为设计原因没有拆卸检修孔,所以一旦在运行过程中有硬质杂物进入,很可能就会发生卡停的问题,而要对其实施检修,则必须要对进渣管道实施拆除,整个过程费时费力,非常麻烦,而且锅炉的稳定性也受到很大的影响。还有,当该锅炉使用用4500-5000大卡的煤质,按照设备的设定值,排渣温度应当不得超过60℃,然而实际温度远远高于这一指标。当设备处于70%低负荷晕妆模式下,排渣温度依然会高达80℃,煤粒度波动则可能达到110℃;如果设备采用的是90%以上高负荷运转,这两个温度数据则分别为110℃和150℃。由此可见,排渣温度存在着非常大的问题。受其影响,输渣皮带长时间承受高温,数次出现烧焦、烧漏等问题,也对输渣皮带的安全性造成了很大的威胁。
        面对这样的状况,必须要通过增加锅炉冷渣机换热面积的方式,来控制排渣温度,同时对进口管道实施针对性改造,从而降低堵渣的概率,另外增加检修孔。在此基础上,考虑后续会使用劣质煤,则排渣温度会更高,所以需要对冷渣机的功率实施改造,将原本的出力为0~8t/h的冷渣机改为出力为0~12t/h的冷渣机。
        3.2 可行性分析
        针对该方案的实施展开研究,结论表明对于当前冷渣机的问题,必须要予以改造才,这既是保证系统稳定的需要,也是后续使用劣质煤所必要的。在可行性上来看,采用上述方向的改造是可行的,并且能够将排渣温度控制在设定范围内。可行性通过。
        3.3 效益估算
        改善以后,排渣温度得到了有效控制,从而使得输渣系统的安全性得到了较好的保证。其效益主要体现在后续劣质煤使用上。依据劣质煤每t节约成本100元计算,每年的运行时间为8000小时的话,可节约燃煤成本800万元。
        4 小结
        综上所述,通过上述的对于吹灰器、煤仓和冷渣机的改善,循环流化床锅炉运行的稳定性得到了显著的提升,而且锅炉蒸汽温度有了显著提高,排烟温度得到了显著控制,有效保护了后续的除尘系统;同时煤仓堵煤问题得到了妥善解决;排渣温度显著下降。这也为后续使用劣质煤奠定了良好的基础,进而为企业创造了显著的经济效益,可见上述改造升级措施是有价值的。
        参考文献:
        [1]唐世伟.某电厂4x75t/h循环流化床锅炉烟气环保升级改造实例[J].节能与环保,2019(07):52-54.
        [2]龙勇.循环流化床锅炉的升级改造及应用[J].化工管理,2020(35):121-122.
        [3]张向荣.循环流化床锅炉耐磨耐火材料升级改造[J].机械工程师,2017(05):116-117.
        [4]孟洛伟.330MW循环流化床锅炉布袋除尘器升级改造[J].应用能源技术,2015(08):16-18.
        [5]李瑞宇,江志铭,喻孟全,等.220t/h循环流化床锅炉节能改造[J].机电工程技术,2018(08):195-198.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: