应用增压混输工艺技术,实现降压带液、 放空气回收,提升气田综合开发效益

发表时间:2021/4/28   来源:《中国建设信息化》2021年1期   作者:1李明明 2马建平 3周佳 4薛文军 5武鑫华
[导读] 由于在气井中常有凝析液或地层水流入井底,当气井压力高产量高,井底气液速度大而气水比大时,水将完全被气流携带至地面,否则井筒积液,对地层产生回压,限制气井生产能力,尤其是开发中后期,地层压力低,气井自身能量不足,甚至积液将气井完全压死停产。
        1李明明  2马建平 3周佳 4薛文军 5武鑫华
        1.2.3.4中石化华北分公司
        5北京骏龙国际石油工程技术有限公司大牛地项目部
        摘要:由于在气井中常有凝析液或地层水流入井底,当气井压力高产量高,井底气液速度大而气水比大时,水将完全被气流携带至地面,否则井筒积液,对地层产生回压,限制气井生产能力,尤其是开发中后期,地层压力低,气井自身能量不足,甚至积液将气井完全压死停产。另一方面,地面集输管线因地形地貌、距离、水合物结垢等复杂原因,不可避免产生一定的回压,也进一步制约了气井产能的释放。根据大牛地气田气藏特点和多年滚动开发经验,为释放产能、简化管理、节约生产成本,形成了“井口不节流、高压进站”的标准化单井采气流程。取消了气井井场处理设施,集中在集气站统一处理,由此也使得管网积液、堵塞、回压上升现象频度上升。目前大牛地气田集气站主要采取的措施是通过频繁放空,实现降压带液和解堵,由此产生了部分天然气被直接排放或火炬燃烧,造成较大浪费和一定的污染。为较好解决既满足降压带液,又做到“颗粒归仓”、增产增效,减少环境污染,在大牛地气田26号集气站开展了利用小型压缩机,进行放空天然气回收工艺试验,取得了非常好的效果。
一、增压混输放空气回收工艺技术试验应用背景
1、需降压带液气井逐年增多,造成大量天然气浪费
        随着大牛地气田气井投产时间延长,压力、产量不断减低,不满足携液、携泡流量气井井数逐年增加,大量气井需要定期降压带液排出井内积液。据统计,目前气田共1538口生产井,平均每天降压带液131井次,浪费天然气13×104m3/d,每年放空排放天然气0.47×108m3,造成大量浪费。
2、放空点火导致大量温室气体排放
        依据《油田板块绿色企业行动实施方案》,各生产单位在调整产业结构过程中,应改造存量,优化增量,加快产业清洁化、低碳化和循环化改造升级,淘汰高耗能落后设备工艺,从源头减少二氧化碳排放,提高资源能源利用效率。目前大牛地气田放空气采取点火燃烧方式进行处理,造成大量二氧化碳排放。经计算,气田每年因放空点火排放二氧化碳4.12万吨。
二、增压混输放空气回收工艺技术介绍
1、工艺流程简要  
        放空天然气回收工艺是在站场计量分离器出口安装进气管线,并联连接每口井,利用闸门互倒控制进入螺杆压缩机增压后,经注入计量分离器出口输入外输系统,以达到降压带液、回收放空天然气的目的。
       
        

2、主要设备性能参数      集气站放空气回收设备(液压压缩机)
型式:    户外撬装式;                             驱动方式:液压驱动活塞;
活塞润滑:无油润滑;                             冷却方式:风冷;
控制方式:PLC+上位机+远程控制;         传动方式:电机驱动;
防爆等级ExdeIIBT4;                              噪声:距离设备防雨罩1米处≤70dB(A);运行缸数:1缸;                      运用现场:集气站低压回收


3、设备运行原理
 1)气源进入压缩增压机组,通过液压缸对气体进行增压,增压到一定压力供输出。
 2)机组由电动机带动液压泵产生高压油驱动液压缸内活塞运动,通过周期性的改变动力油的流动方向,控制并带动液压缸活塞往复运动,实现气液的吸入和压出,从而实现气液的增压。机组可采用恒功率或变功率控制,根据不同工况合理利用有限功,达到最佳功效比,提高功率利用率。
3)电气控制系统由压力变送器、气动阀、PLC系统组成,保证设备按照工艺要求安全平稳的运行,并随时监控设备的运行状态,实现无人值守。

4、气体压缩系统原理说明
             THS型压缩机为液压驱动式、单缸二级压缩方式。油气隔离,压缩缸被中间两个铝块分成三个部分,中间9是液压油缸,两端8和10是气缸。每个气缸又被连杆活塞分成两部分:一级压缩缸、二级压缩缸,液压油缸和气缸之间的中间铝块设计有多套密封2,3,5,6等和刮油结构,并且中间铝块带有放散孔与大气相连,即使在密封损坏的情况下,液压油也不会进入气缸内。气缸活塞为耐磨自润滑材料,活塞无油润滑。在压缩过程中,没有油类介质混入天然气中,实现了零污染。
        三、开展的主要工作及取得成果
        1、分类开展放空回收试验,总结工艺适用条件
         选取处于管网下游的26号站作为放空气回收试验站,该站外输压力2.0MPa左右,压缩机进气压力0.45MPa,平均油压1.5MPa,平均套压2.9MPa,单井平均日产气0.48万方/天,压力产量低导致降压带液频繁。试验前,按照举升压力及携液、携泡流量将气井分为三类进行试验,每类气井制定对应的放空回收制度,过程中根据气井生产情况持续优化试验制度,总结适用条件。
        2、开展安全性分析,确保试验安全平稳进行
         按照试验方案,开展了JSA安全分析,对设备设施质量、工艺流程等进行了安全评价和检查。试验过程中严格按照操作规程进行现场操作,每周共同组织应急预案演练,按计划定期检修设备,确保试验安全平稳进行。并最终形成一套针对放空气装置运行的安全管理模式。
四、效益评估及应用前景
对比26号站29口回收气井试验前后自然产量基本保持平稳,大大减缓了递减。按照天然气价格1.4元/方计算,10个月可收回设备成本,12个月可收回完全成本,正做到了增产增效,减少环境污染。
大牛地气田平均每天放空气量为13×104m3/d,全厂平均日产气837.96×104m3/d,占比达到1.5%。2019年总放空量0.47×108m3,若按照放空气回收率50%,则每年可回收天然气0.24×108m3,减少二氧化碳排放量4.12×104t。
该项工艺技术与同类技术相比,具有广泛的推广应用价值。

参考文献:
1、大牛地气田开采工艺技术应用及发展             秦玉英  何青  崔同详等
2、鄂北大牛地气田工程工艺技术研究与实践    天然气工业2001.21(增刊)94-97  王程忠
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