排烟温度偏差大原因分析及对策

发表时间:2021/5/6   来源:《中国科技信息》2021年6月   作者:朱慧平
[导读] 锅炉排烟温度是锅炉重要的监视参数之一,排烟温度偏差大会影响锅炉尾部受热面工质的加热参数,影响锅炉的热效率经济性,若出现严重偏差将影响锅炉的安全运行,甚至导致锅炉发生停炉事故。运行中应将锅炉两侧排烟温度差控制在合理范围内,严格控制锅炉尾部各受热面工质热偏差,以保证锅炉烟道各受热面烟气温度在安全范围内,进而保证锅炉的运行安全。

新疆乌鲁木齐市兖矿新疆煤化工有限公司     朱慧平 830002

摘要:锅炉排烟温度是锅炉重要的监视参数之一,排烟温度偏差大会影响锅炉尾部受热面工质的加热参数,影响锅炉的热效率经济性,若出现严重偏差将影响锅炉的安全运行,甚至导致锅炉发生停炉事故。运行中应将锅炉两侧排烟温度差控制在合理范围内,严格控制锅炉尾部各受热面工质热偏差,以保证锅炉烟道各受热面烟气温度在安全范围内,进而保证锅炉的运行安全。
关键词:排烟温度;热偏差;措施
        引言
        锅炉排烟温度是锅炉重要的监视参数之一,排烟温度偏差大会影响锅炉尾部受热面工质的加热参数,影响锅炉的热效率经济性,若出现严重偏差将影响锅炉的安全运行,甚至导致锅炉发生停炉事故。运行中应将锅炉两侧排烟温度差控制在合理范围内,严格控制锅炉尾部各受热面工质热偏差,以保证锅炉烟道各受热面烟气温度在安全范围内,进而保证锅炉的运行安全。
        1排烟温度偏差大原因分析
        1.1受热面工质流量不均造成的烟气温度偏差
        在锅炉的尾部水平、竖井烟道内,布置了相当数量的过热器、再热器及省煤器受热管管束,各受热面管束呈U型成列成组排列;但受安装工艺及管子的长度、弯度曲率、管路接口位置等因素影响,各管子阻力系数会都不相同,会造成各管屏中各根管子的蒸汽流量的偏差;例如全大屏过热器,其管屏外圈管长度最长,两头接口也在联箱最外侧;而同一管屏管子直径都相同,所以其流量最小;当高温烟气流经各管束时,各受热面管路对烟气产生冷却作用。管内工质参数是相同的,当管路中工质的流速不同,对烟气冷却效果也将不同;工质流速越快,其冷却效果越明显,反之则冷却效果越差。锅炉尾部烟道内各受热面管束是沿着烟道宽度及深度方向均匀排列,因此各管速内工质流量不均是造成排烟温度偏差的原因之一。
        1.2二次风对空气预热器冷却不足
        某一负荷下,锅炉对总风量的需求是一定的,而锅炉总风量除了包括干燥、携带煤粉的一次风,直接进入炉膛辅助燃烧的二次风,还有由密封风机提供磨煤机的密封风。后期运行中,由于密封风机入口滤网损坏将风机入口软连接刮破,导致密封风压下降备用风机联锁启动,机组小修时将滤网拆除。满负荷时,磨煤机密封风/一次风压差一般在4.70~5.65kPa,有的磨煤机密封风/一次风压差在6.0kPa以上运行,密封风风量明显过大,过量的密封风进入锅炉参与燃烧,降低了二次风量,二次风对空气预热器冷却不足,影响排烟温度约0.66℃~1.32℃。
        1.3空预器漏风
        由于回转式空预器结构自身的特点,在空预器转子及外罩间必然有一定量的缝隙,缝隙将不可避免产生漏风。因空气侧压力大,空预器的漏风是空气侧漏向烟气侧,空气将大量排挤烟气,使得烟气量减小;为满足燃烧需要,将不得不增大引风机的出力,增加电耗;漏风率越大,增加的电耗越大,严重时可能使得引风机和送风机陷入自我循环的怪圈。漏风率大增大了空预器前后压差,降低了烟气流量流速,使传热减弱,单侧空预器漏风大将造成两侧排烟温度偏差大;若两台空预器漏风过大,不但增加引风机、送风机电耗,更会造成锅炉的总风量不足,限制锅炉出力,更威胁锅炉安全运行。
        2对策
        2.1定期对炉膛受热面进行吹灰,减少烟气流动阻力,使得受热面吸热均匀在环境温度低于10℃时,及时投入锅炉一次风和二次风暖风器运行,提高空预器入口风温。控制炉膛出口两侧含氧量在1.9%以下时,烟气露点温度就会明显下降,从而避免或减轻锅炉尾部受热面管束的低温腐蚀,从而减轻了空预器的漏风,减少排烟温度的偏差,提高了锅炉的热效率。



        2.2运行措施
        偏置两侧送风量:暂时关闭A/B侧送风机出口联络门,偏置两侧送风机风门开度,增加两侧空气量偏差,从而平衡两侧热风箱出口风温,解决出口风温不一致和排烟温度偏差的问题。加强吹灰管理:在锅炉运行过程中根据负荷变化的情况,合理调整吹灰频次及强度。将炉膛、空预器、烟道和脱硝吹灰频次改为空预器吹灰由每值1次改为每值吹灰2次,炉膛、烟道吹灰和脱硝吹灰由每日吹灰1次改为每值吹灰1次。这可以有效控制炉膛结焦及锅炉尾部受热面积灰,并控制空预器堵灰不继续加剧,能维持现阶段的锅炉运行。精细调节氨气调整门:为控制NH4HSO4的生成,脱硝系统SCR入口喷氨流量调节采用手动精细调整,通过手动控制调节阀开度,控制脱硫系统出口NHx排放浓度为80~120mg/m3。在每次机组准备增加负荷和降低负荷前,锅炉主控工与环保主控工进行联系,对脱销系统入口NHx含量进行预先判定,利用人工优先调节的办法精细调整,以保证脱硝系统出口参数在范围以内。
        2.3对石灰石脱硫系统进行改造
        在床内直接添加石灰石等脱硫剂,投资小、脱硫效率高。当Ca/S=1.5~2.0时,脱硫效率可达85%~90%,大大降低烟气中SO2的含量。同样可减轻锅炉尾部受热面管束的低温腐蚀,减少空预器的漏风率。
        2.4完善脱硝系统计量装置
        在机组大修期间对反应器出口氮氧化物浓度计进行仔细检查,在SCR装置出口加装氨逃逸质量浓度监测仪表。日常运行中加强监视氨气逃逸质量浓度检测仪表数值,控制氨气调整门,使脱硝装置出口氨逃逸质量浓度≤5mg/L,防止过量喷氨,造成空预器受热面污染。检修人员每月定期对脱硝系统SCR反应器进、出口NOx表和氨逃逸质量浓度监测仪表的校验工作,保证数据的准确性和具有代表性。
        3预期达到的效果
         (1)按200MW机组排烟含氧量偏离1%,供电煤耗增加0.77g/kWh计,可降低供电煤耗1.54g/kWh,脱硫效率也会相应提高。(2)两侧床温和中上部差压、含氧量、排烟温度调整平稳了,安全性大大提高,为一次风机变频运行方式(全开热一次风挡板和一次风机入口挡板,由变频调节一次风机转速,来控制两侧床压的稳定)节能运行奠定了基础。2台一次风机电流,可由工频方式运行时的190A降到100A左右,节约有功近950kW/h。按年运行5000h计,1台机组年节约电量约500万kWh。4台机组年节约电量2000万kWh以上,提高了经济效益约600万元。(3)现额定负荷时减温水量20~35t/h,平均降低15t/h。按相关热力试验方法计,每增减1t减温水,机组热耗增减0.034%,可减少热耗0.525%。按机组热耗7970.5kJ/kWh,年发电量35亿kWh计,可节能近1500亿kJ,合标准煤5000t以上;按每增减1t减温水,机组煤耗减增0.15g/kWh计,机组煤耗降低9.75g/kWh,年节约标煤7000t以上,大大减少SO2、烟尘、废水排放。同时设备磨损大大减轻,检修维护成本和故障率大大降低。
        结语
        (1)尽快对故障暖风器进行检修,及时投运,当前环境温度最低可达-20℃,空预器出口温度已远远偏离最低空预器冷端综合温度,极易加剧空预器冷端腐蚀,对空预器造成更大的影响。(2)后期停机检修时,可将暖风器更改为旋转式暖风器,提高设备可靠性。(3)暖风器无法正常投运时,在保障机组安全运行的前提下,应尽量降低该侧送风机出力,减少低温风量,增大另一侧送风机出力,进而提高该侧空预器出口烟温。(4)增加在线烟温测点,均匀布置,每侧不少于3个测点,提高DCS显示值的真实性。(5)停机检修时,应针对当前空预器漏风率偏大的问题进行检修,提高设备可靠性。
参考文献
[1]段小云.锅炉空气预热器堵灰原因分析及处理措施[J].华电技术,2015(5):50-52.
[2]段小云.空预器热端传热元件失效的原因分析及措施[J].宁夏电力,2015(2):60-65.

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