浅谈如何避免和减少输煤皮带打滑故障

发表时间:2021/5/6   来源:《中国电业》2021年1月3期   作者:张宇
[导读] 胶带输送机是一种高效的,可连续运输物料的机械,目前在国内外火力发电厂燃煤输送系统中得到广泛运用。
        张宇
        浙江国华浙能发电有限公司 燃料部 浙江 宁波 315612
        【 摘要 】 胶带输送机是一种高效的,可连续运输物料的机械,目前在国内外火力发电厂燃煤输送系统中得到广泛运用。本文重点对国华宁电胶带输送机打滑故障频繁出现的原因进行分析,并提出有效的解决措施,从而提高皮带机运行可靠性。
        【关键词】 胶带输送机;打滑故障;解决措施;提高可靠性
0、引言:
        本文以国华宁电输煤系统胶带输送机系统为研究对象,针对其存在的问题制定相应措施,有效解决了打滑故障率高问题,提高了皮带运行效率,降低了厂用电率。
1、输煤系统概述:
        浙江国华宁电一、二期输煤系统承担着4×600MW、2×1000MW机组锅炉原煤仓运送燃料的任务,输煤皮带机从码头至煤仓间共39条,一期为双路设置,互为备用;二期卸煤线单路、上煤线双路设置;另外,在输煤皮带机上还设置了跑偏、撕裂、打滑、堵煤等保护,以确保输煤皮带机安全运行。
        供煤系统运行时,取料机通过取料悬臂上的刮板将原煤刮至中心柱活化给料机内,通过溜槽落煤筒落至下级皮带,经由筛分、破碎后被输送直至煤仓间,通过相应原煤仓犁煤器的抬落来实现对原煤仓给料机供煤的目的。
2、造成输煤系统皮带打滑的原因:
2.1夏季高温天气,造成胶带自身受热拉伸,张紧力不足;
        此种现象多发生在夏季高温天气,特别是一些露天皮带,阳光直射在皮带上,造成温度上升加快,皮带由于是橡胶制品,受热很容易发生形变拉伸,造成张紧力不足,主要现象就是皮带空载转动时可能张紧力还够,皮带可以运行;可一旦皮带上有煤时,皮带需要的摩擦力更大,此时皮带张紧就不足,堆料皮带无法正常运行;例如:近期频繁发生的1号堆料皮带打滑故障,正好是高温天气,最高温度达到了35℃,并且正好碰到1号煤场顶棚大修工作,煤场顶部的彩钢板全部拆除了,太阳直射,阳光直接晒在胶带上,造成皮带受热发生形变拉伸,造成张紧力不足。
        处理对策:碰到这样的情况时,应联系检修对螺杆式拉紧装置张紧进行调整,由于堆料皮带所用的螺杆拉紧,拉紧行程太小,当胶带自行伸长后,不能自动拉紧,需要人工不断调整后才能恢复正常;
2.2皮带非工作面有水或油,造成皮带张紧力不足;
        目前输煤系统皮带机易发生的故障主要为皮带机打滑、跑偏,其次为皮带机堵煤。皮带打滑故障大多是由保洁打扫栈桥冲洗时引起的,一般在早晨设备停运后,保洁开始对输煤栈桥进行冲洗清扫,导致皮带上附着了较多的水,尤其是非工作面,当皮带启动后立即放煤很容易造成皮带打滑或跑偏跳停。特别是一些露天皮带,如果碰到南方的梅雨季节,长时间下雨,皮带暴露在雨水中,同样极易造成皮带打滑;还有一些检修工作,检修人员工作过程中,将黄油或者润滑油洒在回程皮带上,同样会造成皮带打滑。
2.3新皮带,皮带表面磨合不够,拉伸形变不足,造成运行时打滑;
        由于新皮带在出厂时胶带表面会进行打蜡处理,皮带表面光顺、没有凹坑、毛边,如果新更换的皮带运行时间不够时,皮带表面磨合不够,就会造成新皮带与驱动滚筒摩擦力不足,容易引起打滑。
2.4驱动滚筒包胶磨损,造成皮带打滑;
        输煤皮带的驱动滚筒一般采用包胶或铸胶处理,胶面采用人字形或菱形沟槽或者其他形式以增大摩擦系数,提高滚筒与输送带之间的摩擦力。但输送机长时间运行后,尤其是在经常满载工况条件下,驱动滚筒胶面会出现严重磨损,特别是输送带两侧边与滚筒胶面接触处容易出现局部的磨损破坏,摩擦系数降低、摩擦力减小,引起皮带机在启动或者运行中出现打滑现象。还有就是一些检修责任心不足,在进行滚筒包胶时,将人字形包胶方向装反,导致人字形胶面没有真正发挥作用。人字形沟槽胶面的设计是利用滚动摩擦力原理,人字开口要和皮带运行方向相同,这样才能充分体现滚筒的带动能力。


2.5 输煤皮带超载运行,也会引起打滑;
        输煤系统中任何一条皮带,都是由电动机驱动的,每条皮带都有自己的额定出力,例如宁海电厂的一期卸煤线的出力是3000吨/时,而二期卸煤线出力是3600吨/时,一、二期上煤线出力则是1500吨/时,不同的出力的皮带带宽和额定电流都会不同,所以当输送机在运行中承载了过大负荷,过多煤量,或是皮带机由于意外故障停机后带载启动,都可能引起皮带机打滑。
        2.6托辊损坏,造成运行皮带摩擦力变化,引起皮带机打滑;
        输煤皮带机的工作环境恶劣,日常维护保养缺失,日常维护保养不及时,托辊表面积煤严重,未能及时清理,皮带和滚筒之间的摩擦系数增大,导致皮带运转阻力增大,从而引起皮带的打滑;另一种情况是托辊使用时间过长,部分托辊的轴承损坏,一些托辊不在转动,使皮带与部分托辊之间的滚动摩擦变成了滑动摩擦,增加了皮带的运行阻力,可能引起皮带机的打滑。
        2.7 输煤皮带尾部导料槽内落煤处堵煤;
        这种情况多发生在,原煤较湿,输煤系统运行时,落煤管内大量积煤,堵煤保护没有及时动作跳机,造成落煤管及导料槽内堵死,造成下一级皮带摩擦力及阻力增大,皮带打滑无法启动;还有一些故障是由于上一级皮带故障跳停后,制动系统不够灵敏,上一级皮带不能及时停止,皮带运行的惯性,会有更多的煤进入落煤管中,导致尾部导料槽及落煤管内堵满了煤,压死皮带,引起皮带机打滑。
3、采取的解决措施
3.1 胶带受热拉伸,及时调整皮带张紧;
        关于胶带受热拉伸问题,我们应该梳理现场露天皮带情况,根据现场条件,对露天皮带进行遮阳防护,能加防雨罩最好,不能加的现场可以临时设置遮阳装置,并且在遮挡阳光的同时,应联系检修对皮带拉紧装置张紧进行及时调整。
        3.2 皮带非工作面有水或油,因及时清理;
        碰到此类问题,应该将细的煤粉或沙子洒在皮带非工作面与驱动滚筒之间,首先保证将皮带上余煤排空,不要让余煤长时间淋雨,然后空载多转一会时间,同时关闭卸煤线皮带头尾部加湿,待皮带非工作面转干一点后再卸煤;如果张紧力还是持续不足的话,就要联系检修手动调整张紧力;
        3.3新皮带运行时及时调整张紧;
        一般新更换的皮带,尽量空载多运行一段时间,这样新皮带成槽性及摩擦力会更好;最好在皮带运行一段时间后,对张紧装置调整一次,因为新皮带有拉伸和延展性,需要不断的调整张紧力使其达到最佳工作状态;
        3.4 定期检查驱动滚筒包胶情况;
        运行人员每日巡检时要关注滚筒包胶情况,特别是一些长时间运行,并且滚筒包胶没有更换的皮带要重点关注,发现滚筒包胶磨损的,因及时入缺,检修应采取重新包胶或者更换滚筒的方法进行处理;检修每周设备切换后,也因检查滚筒包胶情况,对于使用年限已经到的滚筒包胶,因及时进行更换,不必等到损坏了不能用了再更换;
        3.5 根据电流变化调整煤量;
        运行上位机人员实时监视皮带机电流及煤量变化,并对煤量进行控制,上煤线煤量主要依靠取料机来控制煤量,卸煤线皮带主要是卸船机控制煤量,要尽量使给料均应,避免皮带机出现煤量突然增大的情况,如果出现带载过流跳停时,并且煤量超出额定很多时,应联系保洁将皮带机上的余煤清理一部分再启动,防止过载启动超过电动机的最大启动荷载,出现皮带机打滑甚至烧毁电机的现象;
        4、结论:
        打滑是输煤皮带机一种最常见的故障,在生产运行过程中,由于存在着各种不确定因素,如环境、煤质的特性、煤量的情况以及运行人员的操作情况,都会对输煤皮带机的运行产生不确定影响,造成打滑现象的出现,在实际运行中,运行人员可以根据具体情况采取相应措施,有针对性的处理,最大限度的控制打滑现象,从而保证皮带机的稳定运行。
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