优化混凝剂投加量和调控原水PH值降低出厂水残余铝的试验研究

发表时间:2021/5/7   来源:《基层建设》2021年第1期   作者:汪蔚
[导读] 摘要:针对水厂出厂水夏季残余铝超标对人体健康造成危害的问题,通过试验探究在混凝过程中采用调节PH值的方法来控制沉后水残余铝的含量,从而使出厂水铝含量达标。

        安徽省黄山市自来水有限公司  安徽黄山  245000
        摘要:针对水厂出厂水夏季残余铝超标对人体健康造成危害的问题,通过试验探究在混凝过程中采用调节PH值的方法来控制沉后水残余铝的含量,从而使出厂水铝含量达标。
        关键词:混凝剂;水处理;PH值;残余铝
        一、前言
        铝是人类生活中最为常见的金属之一,天然水体中或多或少含有一定量的铝,给水处理中投加铝盐混凝剂会向水体中引入铝量。经混凝、沉淀、过滤等的常规处理,仍有部分铝残留在水中。二水厂原水取自于率水河地表水。在夏秋之际,原水浊度较低、在较强的光照和较高的水温条件下,水中生物的呼吸作用增强,造成PH升高,易造成颗粒铝的水解,从而可能导致出厂水残余铝超标,且一度较为严重。近代医学表明:聚集在人体中的铝过高将会导致软骨化症、老年痴呆症、尿毒症等疾病。鉴于饮用水中的铝比其他来源的铝对人体的危害程度大,我国卫生部 2006 年修订的《生活饮用水卫生规范》和最新的建设部《城市供水水质标准》,规定饮用水中铝的浓度不得超过0.2m g/L。从2020年6月至9月,我们通过大量试验、日常检测数据、查阅相关文献资料,针对二水厂出厂水残留铝含量的控制达标进行了试验研究分析。
        二、试验思路:
        由于混凝剂在水中的水解形态受 pH 值的影响较大,所以在水处理中寻求较佳的 pH 值就至关重要。pH值过高或过低,不但会影响净水药剂的作用,而且由于铝是典型的两性金属,其沉淀物在较高或较低pH值环境中都可能再溶,增加处理水中铝的含量。pH值主要是对水处理中絮凝阶段的影响较大,因此改善原水水质,控制沉后水余铝有助于降低出水余铝,本文将通过探讨混凝剂投加的优化以及PH值的控制提高铝的去除效率。
        1、对二水厂的原水进行搅拌试验,找出沉后水残留铝含量和浊度变化的规律。
        2、利用日常检测收集数据来研究原水对于控制沉后水铝含量的最佳PH范围。
        3、人为调节原水PH值来探究PH值与沉后水铝含量之间的关系。
        (1)投加HCL调整原水PH值
        (2)投加FeCL3调整原水PH值
        三、试验研究
        1、主要仪器
        HACH2100P便携式浊度分析仪;TU-1810双光束紫外可见分光光度计;HACH Sension1便携式PH计;梅宇MY3000-6B试验搅拌机。
        2、试剂
        铬天青S、溴代十六烷基吡啶、乳化剂OP、乙二胺、盐酸、氨水、硝酸、硫酸铝钾、对硝基酚、乙醇、氢氧化钠、盐酸、氯化铁。
        3、残余铝测定方法
        根据《生活饮用水卫生标准》(GB/T5750.6-2006)中的生活饮用水检验规范采用铬天青S分光光度法。
        2、试验方案:
        (1)方案一:探究沉后水残余铝含量和浊度变化的规律。
        具体步骤如下:
        于1L水样中加入一定量的混凝剂,先以150r/min快速搅拌4min,然后慢速(60r/min)搅拌20min,最后沉静30min。取上清液测定剩余浊度和残余铝含量。
        1)实验水样取自二水厂原水,其主要指标如下:水温23℃,PH7.3,浊度5.16NTU。
        2)于1L水样中分别加入1%聚合氯化铝(投加量分别为0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1.0ml、1.2ml、1.6 ml、2.0 ml、3.0 ml),先以150r/min快速搅拌4min,然后慢速(60r/min)搅拌20min,最后沉静30min。取上清液测定剩余浊度和残余铝含量。(见附表1-1)
        附表1-1:

        试验小结:由附表1-1中可知,对二厂原水来说,沉后水残余铝含量与浊度变化规律基本一致。即当投药量增加时,余铝先减少,到一最低值后又逐渐增加,即存在一个最佳的药剂投量。最佳投药量即是余铝和余浊最低点。
        方案二:探究原水PH与沉后水铝含量之间的关系。
        通过收集日常检测数据,绘制原水PH值与出厂水铝含量的线性关系图。
 
        如图所示,从2020年6月至9月,二厂PH值范围大约分布在7.0-9.6之间。
        该图反映的日常检测数据虽然受人为加药操作、水温等多重因素的影响,但仍然可以看出,原水PH值与出厂水残余铝含量相关性显著。当PH值在7-7.5附近时,出厂水铝含量相对较低。当原水PH值超过8.5时,通过调节混凝剂投加量将难以控制出厂水残余铝含量。
        方案三:用HCL和FeCL3调节原水PH值调至最佳PH值7-8范围内,来探究沉后水余浊和余铝去除情况。
        ①第一组试验
        1.实验水样取自二厂原水,其主要指标如下:水温26℃,PH 9.72,浊度0.98NTU。
        2、于1L水样中分别加入1%聚合氯化铝(投加量分别为0.2ml、0.6ml、1.0ml、1.8ml、2.5ml、3.0ml),先以150r/min快速搅拌4min,然后慢速(60r/min)搅拌20min,最后沉静30min。取上清液测定剩余浊度和残余铝含量。(见附表3-3-1)
        3、投加适量HCL将该水样的PH值调节至7.71,于1L水样中分别加入1%聚合氯化铝(投加量分别为0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1.0ml、1.2ml),先以150r/min快速搅拌4min,然后慢速(60r/min)搅拌20min,最后沉静30min。取上清液测定剩余浊度和残余铝含量。(见附表3-3-2)
        附表3-3-1:

        附表3-3-2:


         试验小结:由附表3-3-1可知,当原水PH值高达9.72时,通过搅拌试验找到其最佳投药量(1%聚合氯化铝)为1.0ml、1.8ml时,浊度分别为0.22、0.21,但沉后水残余铝含量仍然超过国家标准0.2mg/l。
        由附表3-3-2可知,通过人为投加适量HCL将PH值为9.72的原水调至7.71时,最佳投药量(1%聚合氯化铝)下降为0.4ml、0.6ml时,反应效果较好,浊度分别为0.28、0.31,此时对应沉后水残余铝含量控制在国家标准0.2mg/l以下。由此可知,对于PH值较高的原水,可以通过调控PH值并优化混凝剂投加量的方法,从而达到控制出厂水残余铝的目的。
        ②第二组试验
        1、实验水样取自二厂原水,其主要指标如下:水温27℃,PH9.60,浊度1.21NTU。
        2、于1L水样中分别加入1%聚合氯化铝(投加量分别为0.1ml、0.3ml、0.5ml、0.7ml、0.9ml、1.1ml、1.3ml、1.5ml、2.0 ml),先以150r/min快速搅拌4min,然后慢速(60r/min)搅拌20min,最后沉静30min。取上清液测定剩余浊度和残余铝含量。(见附表3-4-1)
        3、投加2.5%FeCL3适量将该水样的PH值调节至7.78,于1L水样中分别加入1%聚合氯化铝(投加量分别为0.3ml、0.5ml、0.7ml、0.9ml、1.1ml、1.3 ml),先以150r/min快速搅拌4min,然后慢速(60r/min)搅拌20min,最后沉静30min。取上清液测定剩余浊度和残余铝含量。(见附表3-4-2)
        附表3-4-1:
 
        附表3-4-2:

        试验小结:由附表3-4-1可知,当原水PH值高达9.60时,通过搅拌试验发现,当投药量(1%聚合氯化铝)为0.9ml-2.0ml时,反应效果均比较理想,沉后水浊度分别为0.27、0.25、0.22、0.15、0.15,但沉后水残余铝含量仍然大大超过国家标准0.2mg/l。
        由附表3-4-2可知,通过人为投加适量2.5%FeCL3将PH值为9.60的原水调至7.78时,最佳投药量(1%聚合氯化铝)下降为0.3ml、0.5ml、0.7ml时,反应效果较好,浊度分别为0.28、0.35、0.35,此时对应沉后水残余铝含量极低。
        由以上内容综合可知,当原水PH值的较高时,投加一定量的FeCL3,并控制投加药量在最佳投药量附近时,原水浊度及沉后水残余铝含量去除率较高,沉后水残余铁含量也能达标。
        四、结果与理论分析
        由以上试验结果及查阅相关文献资料,汇总出如下结论:
        1、混凝剂投加量对出厂水残余铝含量影响很大。在PH值正常的状态下,二厂的沉后水残余铝含量与浊度变化规律基本相同。在实验条件一定的情况下,存在一个最佳投药量,可以使原水中的铝最大限度地絮凝后通过沉淀去除。
        1、原水PH值与出厂水残余铝含量呈现出较显著的相关性。这是由于:
        (1)对铝盐混凝剂而言,水的PH值直接影响铝离子的水解聚合混凝,即影响铝盐水解产物的存在形态,从而使混凝剂的作用受到干扰;(2)残余铝中大部分是总溶解性铝,聚铝的水解产物与PH值有密切关系,在酸性条件下水解产物主要以多核羟基配合物存在,在PH6.5-7.5的中性范围内,水解产物将以AL(OH)3沉淀物为主;在碱性条件下(PH>8.5)时,水解产物将以负离子形态[Al(OH)4]-出现,PH值越高,负离子形态越多。当调控PH值在中性附近时,由于聚铝水解生成大量AL(OH)3无定型沉淀物易于下沉,此时水中溶解铝含量较低,从而使得水体中铝的残留量下降至最低点。
        3、投加HCL、FeCL3均能够起到优化混凝效果、降低出水残余铝含量的目的。这是由于加入HCL、FeCL3混凝后水的PH值降低幅度高于铝盐,形成的水解产物所带正电荷密度升高,有利于对水中有机物和颗粒物的吸附去除,而水中颗粒态铝随有机物和浊度去除而去除。由于HCL腐蚀性较强,FeCL3在净水生产过程中操作性更强些,建议投加FeCL3调节PH值。
        五、结论和建议
        1.出厂水残余铝含量与浊度变化规律基本一致。对二厂原水来说,当PH值在正常的范围内时,严格按照原水的最佳需矾量来投加混凝剂,能够较好地控制出厂水浊度及铝含量。
        2.混凝过程残余铝控制与进厂水PH值、浊度等因素有关,当夏季来临,随着水温升高,PH值也会相应升高。当原水PH值超过8.5时,通过调节混凝剂投加量将难以控制出厂水残余铝含量及PH值达标。
        因此,可以考虑通过调控PH值优化混凝控制出厂水残余铝含量。建议PH控制在7.5左右时最佳。
        3.由实验内容可知,当原水PH值较高时,投加一定量的FeCL3,使原水PH值降至适当的范围内,并控制投加药量在最佳投药量时,原水浊度去除率较高,残余铝含量低于0.2mg/L。建议当原水PH≥8.5时,考虑投加一定量FeCL3来优化控制残余铝,效果明显。由于我司采用次氯酸钠作为消毒剂,而次氯酸钠呈强碱性,投加后将会使出厂水PH值升高,故建议原水PH值上升至8.3时,即可投加FeCL3,以此达到控制出厂水铝含量及PH值的目的。
        参考文献:
        [1] 邓慧萍.对饮用水中剩余铝问题的研究和探讨.净水技术,1995,54(4):12-13
        [2] 梁怡婷,刘睿倩.饮用水中残余铝的危害和研究现状.西南给排水,2001,23(5):9-11
        [3] 王志红,崔福义,郑学书等.混凝沉淀中影响除铝效率的因素.中国给水排水,2001,17(10):5-8
        [4] 崔福义,张霄宇,冯琦.常规水处理混凝沉淀工艺中除浊与除铝的相关性研究.哈尔滨建筑大学学报,2002,35(3):53
 

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