33G 型汽轮机叶片工艺及研究

发表时间:2021/5/7   来源:《科学与技术》2021年第29卷第3期   作者:姜作砚 王建立 隋宝 张迪 徐祥瑞
[导读] 本文主要阐述汽轮机叶片的工艺设计方案制定、前期验证生产存在的问题和在批量生产中
        姜作砚 王建立 隋宝 张迪 徐祥瑞
        中车大连机车车辆有限公司
        摘 要 本文主要阐述汽轮机叶片的工艺设计方案制定、前期验证生产存在的问题和在批量生产中,工艺和操作进行改进。利用不同颜色的定位模块将冷铁定位,解决了铸件缩孔、表面质量差等质量问题。特别是通过倾角浇注和增加铁水静置时间等方法,解决铸件表面线性缺陷的关键技术问题,取得了良好的经济效益,并将本方法成功推广应用。

关键词 定位模块 铸造缺陷 倾角浇注 静置时间 线性缺陷


1 前言
        近年来,由于铁路市场日益饱和,公司大力开展多经产品市场,特别是风电、火电市场,要有自己过硬的产品。汽轮机叶片是应用于火力发电燃气轮机的关键产品,其工作环境恶劣,对产品的质量要求极高,技术要求不同于传统铸件,特别是工艺研发阶段,将面临重大难题,所以立项攻关。
2 工艺分析
2.1 结构简介
        叶片外形尺寸为1200*180*170,材质为:QT400-15。壁厚差异较大,最厚处180mm,最薄处仅10mm。由于叶片是燃气轮机的动力传输装置,长期处于高温环境,对内部的质量要求也十分严格。整体叶型超声波探伤要求为二级,铸件加工后表面磁粉探伤不允许有线性缺陷。并且根据客户的加工要求,铸件整体加工量必须控制在5mm~6mm的范围内,尺寸和形状精度要求很高。
        针对以上条件,我对铸件进行计算分析,决定采用阶梯面分型,使铸件分为两个整体,直接从外型带出,避免使用砂芯,这样能够更好地保证铸件的尺寸精度。在工艺设计时,根据现有砂箱尺寸,采用一箱两件式的布板形式,避免了专用砂箱,大大的节省了工装费用,并且提高了生产效率。并且该布板形式可以应用于尺寸大小相近的其他型号叶片,通用性很高。
2.2 工艺参数制定
        工艺方案确定后,根据铸件的重量、结构制定工艺参数。
        浇注时间t:通常是根据生产经验确定的,是浇注铸件的质量控制标准之一,尤其对于中、小件及薄壁铸件更为重要。合理的浇注时间,能使铸型内的气体顺利的排出,不容易冲坏铸型,但也不至于浇不满。
        综合铸件结构考虑,内浇口形式采用预埋陶瓷管的方法,φ30内径,每个铸件两道内水口。浇注系统各组员截面积的确定。叶片的浇注系统应尽量引导铁水平稳充型,避免产生紊流、卷气等现象,所以采用开放式浇注系统:∑内>∑横>∑直 ,所以浇注系统截面尺寸为:直浇道:        φ50mm,横浇道:46/50*35mm,内浇道:2*φ30mm。采用水口箱挑堵浇注,有利于撇渣和提高充型压头等。
        球墨铸铁在冷却过程经过共晶转变时,铁水析出的石墨会引起体积膨胀。经过实验表明,在共晶膨胀过程中,受球墨铸铁本身的铸件大小和化学成分、铸型性质的影响特别大。经试验测定凝固时,球墨铸铁的共晶膨胀力可达到5.7~10MPa。如果金属液周围树脂砂型强度足够大,膨胀的铁水向内部发展,直接压缩金属晶间空隙,完成自我补缩,减少缩松倾向。此产品材质为QT400-15,采用的树脂砂型硬化强度远远大于潮模砂,充分硬化后,强度可达到1.0~1.5Mp以上,满足了型腔强度大,壁厚均匀的基本条件。再有效的控制铁水成分与浇铸温度,即可达到设计要求。
        在局部存在的厚大区,需要冷铁来平衡温度场。我们从模拟分析可以看出,尽管金属液成分组成、树脂砂型芯刚度等条件都是影响缩松的产生的因素。但还需从优化冷铁工艺来解决铸件局部厚大的缩松问题。工艺辅助的方法是提高整个铸件厚大局部的冷却速度,使铸件均衡凝固,减小产生缩松的倾向,加大缩松部位的冷却效果消除缩松。采用增加冷铁方案,减小该区域的热节效应,有利于减小缩松。


3 工艺改进
        试制过程中,由于模型上没有清晰的冷铁定位装置,操作的随意性较大,容易导致冷铁位置偏移。而该产品对铸件内部质量较高,冷铁的稍微偏移即可导致铸件出现缩松缺陷,以及铸件表面不够平整,加工余量过大。所以我决定在模型上使用不同颜色的定位模块进行标记。原冷铁定位的方法,是在冷铁放置的位置,用记号笔画出表识,长时间使用,标识就会模糊不清,制芯过程中摏砂,也会将冷铁移位,造成冷铁定位不准,达不到预期效果。所以考虑直接在模型上钻孔,然后镶入色差较大的定位模块,以便操作人员识别。并通过对操作人员的培训,讲解冷铁的使用原理以及冷铁摆放的注意事项,规范操作,避免铸件出现内部缩松等铸造缺陷。改进后,铸件内部质量能够达到超声波探伤的一级标准,并且由于缩松缺陷导致铸件废品率为0%。每年节约废品损失50万余元。
4解决铸件加工后表面线性缺陷
        后期批量生产的过程中发现,叶片加工后经磁粉探伤,表面出现图示线性缺陷,且出现该缺陷的概率为65%左右,优质品率仅为35%。经过和客户协商,此类浮渣缺陷需要打磨掉,并且打磨量要控制在壁厚的10%以内,增加了打磨工时,增加了被索赔成本,严重影响了客户对车间的质量评价。

        经过分析,叶片加工后表面出现的浮渣为铁水的二次氧化渣,由于该产品对球化率要求较高,大量的孕育剂和球化剂的加入易造成二次氧化渣,且由于工艺的需要,大量使用石墨冷铁以保证铸件内部质量,但是铁水充型后迅速冷却,氧化渣没有充分时间上浮,所以在铸件表面形成夹渣缺陷。
针对上述原因制定如下改进方案:
        ①倾角浇注。为了保证铁水充型平稳,以及有利于在型腔内形成的二次氧化渣上浮,现将浇注位置的远端垫起一定高度,并在最高端放置冒口,使形成的二次氧化渣聚集在冒口处,避免了在铸件表面出现线性缺陷。
        ②增加铁水静置时间。叶片的铸造工艺使用的是水口箱挑堵浇注。即先将铁水翻进水口箱内,且同时进行随流孕育。待翻入整箱铁水后,撒聚渣剂聚渣,然后挑堵浇注。这样既能保证铁水的充型时间,又能有效的避免铁水渣进入型腔。在此浇注方式的基础上,现在铁水翻入浇口箱后,增加一个静置时间,这样能够在保证随流加入的孕育剂完全溶解的同时,又能让氧化渣有充分的时间上浮,然后撒聚渣剂聚渣后,再进行挑堵浇注。静置时间的确定既要考虑避免铁水球化处理后出现球化衰退,又要保证铁水内的二次氧化渣有充分的时间反应和上浮,现将静置时间定为15S。
        ③增加热风加热环节。经过以往的数据分析,冬季生产的铸件易出现夹渣缺陷,特别是叶片铸件,大量的使用石墨冷铁,且环境温度较低,合箱后型腔温度有时会在0℃以下,当铁水进入型腔后,由于较大的温度差以及石墨冷铁的激冷效果,使铁水快速凝固,所以铁水内形成的氧化渣不能够上浮,所以出现夹渣缺陷。现在合箱后,从直水口处使用热风机增200℃左右的热风加热一小时,使型腔温度达到30~40℃左右,再进行浇注。这样降低了铁水进入型腔的温度差,以达到降低氧化的目的,以减少氧化渣的形成,且能够有利于氧化渣的上浮,从而避免夹渣缺陷。
        经多次工艺验证试验,最终确定工艺参数,将铁水静置时间规定为15S,热风温度为200℃,加热时间为1小时。经过一段时间的效果检查,二次氧化渣缺陷基本消除,铸件加工后磁粉探伤优质品率明显改善。下图是每批叶片订单MT检查的优质品率,上述工艺改进从Lanxi4订单开始实施,之后生产的叶片优质品率均达到90%以上,以此基本可以判断上述工艺改进基本能够达到目标,后续仍需进行持续质量追踪。

5 总结
        5.1 根据现有砂箱尺寸进行模型布板,有利于节省工装费用
        5.2 利用不同颜色的定位模块将冷铁定位,解决了铸件缩孔、表面质量差等质量问题;
        5.3 通过倾角浇注和增加铁水静置时间等方法,解决铸件表面线性缺陷的关键技术问题;


参考文献:
[1]铸造手册  铸造工艺 第五卷.机械工业出版社;2003(1)
[2]铸造手册  造型材料 第四卷.机械工业出版社;2003(1)
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