刘向明
山东玻纤集团股份有限公司 山东临沂 276400
摘要:本文概述浸润剂配制的程序和大致标准,进一步探讨在该过程中应用的自动控制系统,具体从传感器及执行器、操控界面、系统软件、转向点判定等。以供有关人员参考。
关键词:浸润剂;自动控制系统;温度控制
引言:在玻璃纤维的加工生产活动中,通常选用淀粉型的浸润剂处理其表层,以保证玻纤成品的纺织与力学性能。在此类浸润剂加工制作期间,一般选择自动化的控制手段,用于保证成品质量。在配制时,加入自动控制手段,既可以提升生产参数的精确性,又能规避人为因素引起的质量波动风险,并减轻人工劳动压力,减少企业的聘用人员总量,控制生产成本,获取更多经济效益。
一、浸润剂配制程序及标准
配制程序为:根据设计配方参数,添加配制原料,而后在反应釜内进行蒸汽处理。在温度上升到一定值后,需进行机械搅拌。而在反应釜内温度处于新的设定数值后,停止蒸汽,添加其他原料,同样使用蒸汽升温,提高至设置书之后,添加适量的水,具体的添加量、间隔时长等均需根据配制方案调整。在搅拌期间,需把控转向点,需基于转向点,调整加热水量,通过转向点后,水量也达到极限高度,无需继续加水,继续搅拌,直至配制系统完全停止。在配制期间,温度因子是整个加工处理中的关键,把控质量关系到浸润剂的品质,各阶段拥有相应的温度曲线,在合理的区间中上下起伏。后添加的水体温度需和反应釜中的温度相适应,以免影响浸润剂的制作品质。升温操作采取夹层通蒸汽的处理手段,在温度提高期间需承受蒸汽的压力以及客观温度条件等方面的干扰,此外,温度变送器在获取实际温度值中有延时性。
二、浸润剂配制的自动控制系统
(一)传感器及执行器
支持系统自动运转的主要依靠现场的传感装置,获取实地数据,将此作为控制行为的基础依据。自动系统选用控制装置选型,以及两个模拟量的输入单元。对于配制期间应用的水箱部件,安排两个设备分别进行水位与温度数据的采集,而反应釜中液体的粘稠度、温度与液位各自安排一个采集装置,此外,结合配制工艺,通过系统软件程度,操控水阀(两个)、蒸汽阀(两个)与机油阀(一个)。
(二)控制柜的界面
系统界面的组件为文本显示装置,并配备按键和指示灯,该显示界面能提供汉字内容,并可以兼容多种控制功能,操作简单。把和进行正常连接即可。此显示装置能同时呈现数十条的数据资料,通过操作输入键,便能根据配制需要调整参数,并具备密码功能。依托于完成组态编程,能提升在机油、温度、水量方面进行改动操作的便利性。在调试期间,能通过更改的当前参数,让运算可以最大限度地符合自动系统的运转需要。此外,浸润剂配制加工的全过程可实现实时显示,包括步骤名称及相关构件内的温度情况,保证控制过程的不间断性,提高技术员对配制加工的检测效率[1]。
(三)系统软件部分
基于浸润剂配制任务,系统采取顺序控制,各处理环节启动均是在上一步操作结构的前提下,并在此道工序启动的同时,上一步操作随机停止,以免对当下正在进行中的配制操作造成干扰,此种控制方式有效保障配制过程的安全性,以免操作员的有误行为导致生产活动受到影响,引起控制操作的异常。温度曲线在配制各个阶段会有相应的工序步骤,基于此把加工过程分出多个功能模块,具体包括升温时期、恒温状态、自然冷却以及加水冷却,控制温度的算法等,在自动控制温度中,最关键的为恒温部分,若温度起伏及偏差过大,能降浸润剂的品质。此项控制任务是难度较高的部分,由于该生产环节中的化学反应相对强烈,并且应用的催化剂本身活性以及配制原料品质等,均会引起控制系统的波动。所以,需选用更具效用的算法,这也是解决系统运用难题的关键。
近年来,在工业领域的机械控制方面,形成多种控制算法,其中调节装置,综合差值比例及微分、积分,达到控制的目的。调节器整体结构并不复杂,且操控参数方面设定。普通控制理论开展全面分析会消耗较多的时间,才能完成识别操作,通常难以达到预期控制成效,因此一般会选用调节装置,其控制原理的计算公式如下:
该计算公式表示输出项等于比例项、积分项与微分项三者之和,为使计算机系统可以运用该原理公式,且要求连续算式应当通过离散化,生成周期采样的偏差公式,继而完成输出值的进一步运算,计算机系统处理公式为:
其中,表示的输出;是指的回路增益;代表在第次的采样中,实际偏差值;代表在第次的采样中,实际偏差值;为积分比例的常数;代表回路输出的初始值;是指微分比例的常数。
该控制系统的温度曲线具有非线性的特征,鉴于浸润剂的配制技术的精度标准偏高,需要在原本的前提下,开展智能化设计。基于控制系统在配制加工期间,温度分成上升与下降两个趋势,其温度变化特征略有差异,而温度下降的趋势下,能细分出自然与加水两类冷却方式,具体的参数修改也存在区别,对此,应当把温度参数实行分段处理,实行独立控制,以调高对其的处理灵活度。基于配制过程中的偏差区间与温度波动速率,结合加工现场的试验分析,改进隔离经验因素。
(四)判定转向点
现如今,我国在玻璃纤维的浸润剂加工配制期间,识别转向点的方式基本是依靠颜色断定,该种方式显然有明显的误差,造成控制行为出现误差,降低玻璃纤维成品质量。为改变此种判定上的不足,将对于转向点的识别定为研究的主要难点及突破点。将识别判断的参数由原本的颜色调整成液体粘度,基于此掌握转向点,确实有效提升判定的精确度。控制系统在液体粘度的数据采集上,借助在线实时的传感装置,对配制期间的粘度变化进行检测,大幅提高标定精准度,并生成转向点对应的最佳粘度区间。配制过程中,在遇到最佳粘度范围时,能把握控制器转向,继而保证反应釜内的加工程序精准,维护浸润剂成品质量,从而保证玻璃纤维品质。
(五)试验结果
将此套自动化的控制系统应用在浸润剂配制加工期间,通过实地试验应用,反馈的控制效果较佳。该系统兼顾在填入原料、把控温度、转向点等多项操控功能,经过试验结果现实,此系统能有效改善浸润剂的品质,和传统人工制作处理有较大差异。以往的人工配制方式下,浸润剂的颗粒是微米,且在颗粒的均匀程度上略有欠缺,而控制系统的加入,使得颗粒得以缩小,在微米左右,并且颗粒实际尺寸较为均匀,确实提高浸润剂的质量[2]。
结束语:总之,借助于自动控制系统,促使浸润剂配制的工艺稳定性得以提升,特别是颗粒规格大幅缩小,并更为均匀。此外,因为自动控制,利用传感器掌握液体当前的状态,实现生产全过程检测,增强对温度参数的把控及调整。不仅保障加工质量,还控制劳动力压力,值得广泛运用。
参考文献:
[1]郭聿鲲.改性国产淀粉浸润剂应用研究[D].导师:霍冀川;李军.西南科技大学,2019.
[2]秦嘉.氧化铝连续纤维浸润剂的制备及纤维表面改性探究[D].导师:焦秀玲;陈代荣.山东大学,2018.