铝合金轨道交通底架地板自动焊接变形控制

发表时间:2021/5/17   来源:《基层建设》2020年第30期   作者:王天明 邱齐宇 王建中 葛云龙 孙国斌
[导读] 摘要:A型铝合金轨道交通车体由底架、侧墙、车顶、端墙等大部件整体焊接而成。
        中车齐齐哈尔车辆有限公司  黑龙江齐齐哈尔  161002
        摘要:A型铝合金轨道交通车体由底架、侧墙、车顶、端墙等大部件整体焊接而成。底架地板为大型通长双面中空挤压铝合金型材插接结构,由7块型材插接组成,采用纵向拼接整体焊接,焊接方式为MIG焊,型材材质均为EN AW-6005A-T6。底架地板型材下部位置上设置有T形滑槽,用于车下设备安装,是车体重要组成部件。由于底架地板焊缝具有通长且规则的特点,易于实现自动化操作,因此采用龙门式igm自动焊接机器人进行焊接作业。
        关键词:铝合金;底架地板;自动化焊接
        1 引言
        铝合金导热系数和热膨胀系数分别是碳素钢的5倍和2倍,因此铝合金结构件焊接时工件变形较大且难以控制。而地板的焊接质量直接影响车下设备的安全使用质量,因此有效控制底架地板自动焊接变形对提升产品质量具有重要意义。
        2 底架地板焊接变形
        2.1 V形坡口焊接收缩变形
        针对底架地板型材采用的V形坡口对接接头形式,分析底架地板型材对接焊缝的焊接变形。底架地板组焊的工艺流程是先地板反面自动焊,再地板正面自动焊。由于底架地板采用中空挤压型材,结构较为稳定,焊缝熔池因快速冷却收缩产生的纵向应力,在纵向上的焊接变形表现形式主要是地板在纵向上的收缩,故本文仅考虑焊缝熔池因冷却收缩产生的横向应力。
        焊缝焊接后,焊缝熔池金属快速冷却时因受到制约而产生收缩拉应力,焊缝区域两侧型材受到的拉应力由里层至表层逐渐增大,导致型材发生角变形,如图1所示。
 
        图1 V形坡口熔池冷却收缩变形
        2.2 底架地板型材反面焊接变形
        两块地板型材进行反面自动焊后,焊缝区域快速冷却后两块地板型材受拉应力,两块地板型材沿焊缝纵向中心正面倾斜,发生角变形,导致正面型材V形坡口组对间隙增大,焊接变形如图2所示。
 
        图2 底架地板反面自动焊接变形
        2.3 底架地板型材正面焊接变形
        由于反面焊接变形导致正面型材焊缝组对间隙增大,焊缝熔池体积增大,焊缝冷却时两侧型材受到的焊接应力也较正面大,因此正面焊接变形量大于反面焊接。在抵消反面焊接变形后,焊缝会继续收缩,地板型材仍会有较大的角变形,如图3所示。
 
        图3 底架地板正面自动焊接变形
        2.4 工艺优化前底架地板焊接变形
        底架地板正面自动焊时,需在底架地板正组工装上预制反变形,以保证组焊后地板平面度。前期工装设计时,在工装中心处预制3m m反变形,两侧边梁利用压紧装置压紧(见图4),正反面自动焊焊接顺序为由中心向两侧边梁进行施焊。工艺改进前底架地板自动焊后,平面度为8~12m m,为满足工艺要求(平面度≤3m m),需进行调修,在地板调修时采用火焰调修法对地板上焊缝调修2~3次,调修时长约6h,耗费大量时间与生产资源。
 
        图4 初期工装设计
        3 底架地板焊接变形控制
        随着火焰调修次数增加,铝合金晶粒逐渐长大,造成焊接接头力学性能下降,降低疲劳强度,影响焊缝质量。因此综合利用调整焊接顺序、工装预置反变形的方法对底架地板焊接变形进行控制,经现场实物验证,地板焊后平面度超差明显降低,提高了焊缝质量。
        3.1 控制焊接顺序
        (1)反面自动焊接顺序及变形由于铝合金导热率高,若焊接顺序不正确,易造成底架地板的严重变形,因此调整相应的焊接顺序可有效降低焊接变形。底架地板反面自动焊共有6条焊缝,焊缝序号如图5所示,采用两条焊缝同时进行自动焊接的方式。焊接顺序为:先焊接焊缝3和5,再焊接焊缝2和4,最后焊接焊缝1和6。
        底架地板反面焊前须松开边梁处压紧装置,无反变形设置。使底架地板在自动焊时自由收缩,底架地板反面焊后整体凹变形。
 
        图5 反面焊缝序号
        注:1~6为焊缝序号。
        (2)正面自动焊接顺序及变形底架地板正面自动焊共有6条焊缝,同样采用两条焊缝同时进行自动焊接的方式。焊接顺序为:先焊接焊缝3和5,再焊接焊缝2和4,最后焊接焊缝1和6。
        底架地板正面自动焊须将两侧边梁压紧,并在工装上设置反变形。利用焊接变形将其反面自动焊接变形进行抵消,减小焊接变形量,达到释放焊接应力作用,可有效控制底架地板整体的平面度。
        3.2 工装预置反变形
        针对底架地板正面自动焊后平面度偏差过大、调修时间过长的问题,对底架地板正组工装进行改造优化。横梁中心处的反变形由3mm更改为6mm,同时在每块地板滑槽处增加预置反变形点,由中间向两侧分布,分别为4mm和2mm,共计设置5处反变形点,且平滑过度。
        3.3 现场验证
        1)底架正组胎位工装按照增加反变形点的要求改造后,进行底架地板自动焊接的实物验证。
        2)焊前预制反变形后,底架地板正面自动焊接后的平面度局部可达到3mm以内,满足设计要求,实现焊后局部区域免调修。
        3)对照地板焊接变形控制前后平面度数据,平面度超差明显降低,在实际生产过程中,根据现场实际情况不同,底架地板正面自动焊后的平面度也会有差异,但均在6mm以内,小于增加反变形前的8~12mm。此时只需对焊缝区域调修1次,调修时长约2h,即可保证底架地板平面度小于3mm,满足设计要求。
        4 结束语
        通过对A型铝合金轨道交通车体底架地板焊接变形分析,采用调整焊接顺序,焊前合理预置反变形的方法,有效地控制了铝合金轨道交通底架地板自动焊接变形,降低了底架地板调修量,每台车缩短了生产周期约4h,有效降低了生产成本,对于现场生产具有实际指导意义。
        参考文献:
        [1]贺全忠.轨道交通铝合金枕梁焊接变形控制[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2014.
        [2]陈春跃,谢大杰,罗胜.铝合金轨道交通车辆枕梁焊接变形控制[J].金属加工(热加工),2017(20):43-45.
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