邹佳均,郑忠玉,谢晶鑫,谢成都
福建三宝钢铁有限公司技术中心 福建漳州 363000
摘要:三宝高炉渣中Al2O3一直处于较高水平,炉渣易出现难排、流动性差、稳定性差等情况,继而引起炉墙粘结与炉缸堆积。本文对三宝新1#高炉炉渣高Al2O3的操作经验进行了总结。通过精料入炉、优化炉料结构、调整操作制度及加强炉前管理等措施,实现了炉渣高Al2O3的强化冶炼,炉况顺行、指标良好。
关键词:高Al2O3;流动性差;稳定性差;总结;优化;强化冶炼;顺行
1 引言
三宝新1#高炉于2020年11月6日正式点火投产,设有26个风口,呈对称的东、西2个出铁口,高炉本体采用铜冷却壁薄衬,从炉底至炉喉钢砖下缘共设置15段冷却壁,采用软水密闭循环。热风系统采用3座卡卢金式热风炉,炉顶采用串罐无料钟炉顶装料设备,炉顶设置净煤气一次均压系统两套,放散系统设置三套、氮气二次均压系统一套,均压放散采用旋风除尘技术,煤气净化系统采用重力除尘器+布袋除尘器及配套辅助工序。高炉从规划、设计、施工,均参照国际最先进的节能降耗、绿色环保、超低排放的指标 ,是三宝钢铁以“绿色、科技、发展”为核心理念投产的高炉。
投产后受限于环保约束、产能淘汰等大市场趋势变化,供需结构随之变化,出现了原燃料价格飞涨、优质原燃料难采购等问题。企业迫于市场压力,不得不转变经营思路,以应对供求态势短期的变化。至此,烧结开始采用高Al2O3等相对低价的矿粉、后续炼铁工序不得不针对原料变化,做出相应的调整,其中渣中Al2O3含量上升炉渣流动性变化,制约了高炉的稳定、顺行,近3个月渣中Al2O3、MgO含量如图一。
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2 渣中Al2O3含量增高的原因及危害
2.1渣中Al2O3含量增高的原因
炉渣的Al2O3主要来源于燃料和原料。新1#炉投产后渣中Al2O3含量由14.05%逐步上升至17.32%,调查得知烧结矿中Al2O3含量由1.90%逐步上升至2.10%,烧结矿Al2O3的含量增加的原因主要是烧结配矿结构的变化,归结于矿粉种类的变化,受限于价格波动和采购等方面,结合自身工艺水平,从成本的角度出发,烧结配矿方面加大了PB粉、PMI粉等Al2O3含量较高矿粉(成分见表一)的使用,造成烧结成品Al2O3的含量大于2.0%。结合现有炉料结构情况,可知烧结矿(配比80%)中Al2O3的含量增加,是造成炉渣Al2O3上升的主要原因。
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2.2危害
生产实际表明,随着渣中Al2O3含量的增加,会出现炉渣粘度增加、渣铁流动性变差、料柱透气性和透液性变差、风量难守等问题,直接制约着炉况的稳定顺行。具体表现在高Al2O3的炉渣在初渣形成时易堵塞炉料的空隙,使料柱透气性变差,增加煤气通过时的阻力。同时易在炉腹部位的炉墙结成炉瘤,引起炉料下降不顺 ,甚至形成崩料、悬料,破坏冶炼进程。炉渣中Al2O3含量增加时,若炉温不足,极易引起炉缸的渣铁堆积。
炉渣Al2O3第一次超过16.0%时,渣铁流动性开始变差、渣铁排不尽,炉内风量在4500m3/min~4600m3/min区间存在憋压现象。为保顺行被迫采用大钻头缩短出铁时间,憋压严重时选择双铁口出铁。当渣中Al2O3超过17%时,炉身渣皮有结厚的现象,表现为炉身温度下降明显、水温差下降到临界点,同等风压下风量萎靡约150m3/min,渣皮不稳定,时有掉落,造成炉温难控。炉型的变化致煤气通路发生改变,导致煤气利用率波动大。
3 渣中高Al2O3含量下冶炼措施
针对新1#高炉渣中Al2O3含量的不断上升,为保证稳定、高产,技术团队通过严控入炉原燃料质量、上下部制度调整、操作制度优化、炉前出铁管理,找出了渣中高Al2O3含量下、连续高强度冶炼的可行办法,使利用系数控制在3.60t/m3.d、燃料比520kg/t,其余各项指标均处于同类型高炉中上游。
3.1 入炉原燃料管控
加强对原燃料的监管,控制入炉料的强度和优化粒度组成、提高入炉料的冶金性能、做好入炉料成分稳定的工作等系列。主要开展工作:
(1)适当增加烧结矿中FeO含量,由7.9%提升至8.8%,以降低烧结矿低温还原粉化性。
(2)将烧结矿中MgO含量由2.0%提升到2.2%,改善渣铁流动性。
(3)适当提高熟料比,保证熟料比大于85%,稳定入炉在球团12%左右。
(4)控制烧结碱度在1.80-1.85,确保了烧结强度,同时也保证了降低烧结配比后的碱度平衡。
(5)加强原燃料筛分管理,为达到优化粒度组成的目的,焦炭振动筛速度控制在2.5t/min,保证筛分质量。控制入炉矿石粒度在6.5mm~17mm,入炉粉末率(小于5mm)比例不得高于5%,每天观察并调整筛分速度,每天对筛下物进行筛分实验。每周定期测试筛速,保证筛网速值准确性。
(6)入炉焦炭要求CRI≤28、CSR≥63,保证料柱骨架的稳定性。
通过以上措施,稳定入炉原燃料的物理、化学稳定性,为克服渣中高Al2O3的强化冶炼提供物质基础。
3.2 上下部制度调整
(1)下部调剂:保持适宜的风速和鼓风动能以及理论燃烧温度,使初始煤气流分布合理,炉缸工作均匀活跃,热量充沛、稳定。新1#高炉共有26个风口,为应对渣中Al2O3的提升,风口布局由φ115mm*14+φ120mm*12调整为φ115mm*18+φ120mm*8,鼓风动能大于53KJ/S,风量控制在4200-4300m3/min,富氧上限18000m3/h。日常生产中风量、富氧稳定在一个相对合理区间,保持初始煤气流的稳定分布,合理的送风制度既能保证吹透中心又避免中心过分发展。
(2)上部调剂:上部调剂的目的在于控制煤气流在炉内的合理分布,它是通过运用原料的特性及其分布规律和料柱透气性而进行的,并且与下部调剂密切配合。结合原燃料情况和下部调剂情况,进行不断摸索尝试。确定出不同矿批下的布料矩阵,对下部调剂缩小风口面积、中心进一步活跃之后,上部适当疏松边缘。为防止炉身渣皮有结厚的,控制好边缘气流,保证有较高的炉身温度,布料矩阵处于相对稳定状态,布料矩阵由C36135.5233230.5228225.52232O36135.5133230.5228225.52逐步调整为C34232230227.5225222.52O33.5331.5229226.5223.52。
3.3 操作制度优化
调整入炉结构,使渣中预测镁铝比控制在0.50-0.60,保证有足够的流动性和稳定性。保证铁水物理热大于1500℃,使用风温大于1150℃。新1#高炉属于矮胖型高炉、炉缸直径偏大,必须保证有足够的炉缸热量去支撑料柱透气性和透液性。第一步实行中硅低硫操作,【Si】按0.5-0.6控制,适当下调炉渣碱度为1.20-1.23;第二步在物理热充沛的情况下开始低硅低硫操作,【Si】按0.3-0.5控制,碱度控制在1.15-1.18。两步均为保证炉渣具有良好的物理性能和化学性能。
3.4 炉前出铁管理
(1)加强关键设备的点检力度,对开口机、泥炮的点检频率由每班1次改成2次,专业点检人员巡检一次、炉前班长巡检一次。
(2)量化操作参数,稳定打泥量在2.2-2.3格,钻头备φ50mm、φ55mm、φ60mm三种,根据不同炉温需求来选择不同钻头去控制出铁时间。大钻深度统一到2.6m时换螺纹钢点破余下深度。
(3)每炉由副工长、炉前班长共同对主沟、渣铁沟进行检查确认后汇报工长,出铁指令由工长发出,不得擅自开铁口。
(4)炉前操作室接空压管,大钻钻至2.6m时退出,换空压管进入已开深度进行吹扫1-2min,后方可用螺纹钢开出余下铁口,保证铁口的通透性。
3.5效果
4 束语
面对炉渣高Al2O3的不利影响,通过摸索、时间,制定出炉渣高Al2O3下的冶炼操作和管理方案,三宝新1#高炉取得的不错的经济指标,也寻找出一套适合本高炉的冶炼方法。新1#高炉3月利用系数达3.60t/m3.d,燃料比最好单日508kg/t,创开炉后最好水平。
(1)从大风量大富氧的传统强化冶炼思想转变为将风量、富氧稳定在一个相对合理区间,保证了高强度冶炼的连续性、稳定性。
(2)不单纯只考虑渣中Al2O3含量增加而盲目调整渣结构,选择适宜的镁铝比是关键。实际生产中,炉温充沛的情况下,渣中Al2O3含量在18%之内对流动性的影响是可控的,炉缸热量充沛是核心。
(3)可以通过炉身温度变化,去微调边缘气流的强度,保证炉身温度处于相对受控的状态。
(4)炼铁是个系统工程,从原燃料管控到操作制度的选择,都直接影响着最后结果。
(5)应对渣中高Al2O3的情况,首先保证炉缸热量充沛,稳定后再考虑降Si操作。
5 参考文献
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