施红杰
江苏盐城发电有限公司 224003
引言: 盐城发电有限公司八期工程是哈尔滨汽轮机的135MW,于2005年安装投产,该机为超高压、中间再热,双缸、双分流、单抽凝汽轮机。我公司对机组进行增容改造后,额定功效为155MW,在机组停运检修过程中, 出现的主要缺陷有汽缸端面和环侧双变形,既影响机组改造的安装和又影响机组的安全运行。经过多年的探索和对现场系统及设备结构的多次改造,消除了这一严重影响发电机组安全经济运行的重大设备隐患。
关键词:汽轮机 缸体 翘曲 汽封环槽 紧固螺栓 变形
一、现状调查
从汽缸的安全技术参数入手:汽轮机的汽缸实际上是一个结构特殊、工作状态特殊的压力容器,汽缸是由上下两半通过接件结合而成。高中压汽缸承受着高温、高压蒸汽产生的载荷。由于载荷性质的不同,因此应当注意的安全技术参数也就各不相同,高中压汽缸的主要问题是保证中分面良好的密封、尽可能低的热应力和小的热变形。为了保证工作状态下中分面具有良好的密封性能,首先要求汽缸中分面平整、光洁,上下两半自由合拢,沿整个中分面任何区段的穿透间隙小于0.05mm,上下两半自由合拢时,不允许有内张口现象,允许的外张口数值不得大于0.1mm。当运行时,同一区段上下两半温差不得大于30度;启动或停机过程中,蒸汽与汽缸的温差不得大于100度。
二、原因分析
从现状调查可以看出,#10汽轮机主汽缸端面翘曲和底座孔变形影响机组安装的主要原因。
一:缸体的中分面紧固螺栓材质影响情况
汽轮机所用钢材要求符合国家用材质量标准论证,因此低压缸可能出现的主要问题是刚度和稳定性,已连续安全在运行6000天。
二:缸体的中分面紧固螺栓,在高真空状态下运行,致使螺栓的受力面倾斜,螺栓是否发生弯曲甚至折断现象
较高温度的急剧变化,将使阀盖与阀壳之间产生明显的膨胀差,致使螺栓的受力面倾斜,螺栓发生弯曲,将导致螺栓很快产生裂纹,甚至折断。因此,运行人员工作中也及时检查及更新,同时未出现影响机组运行的不安全因素。
三:缸体的中分面紧固螺栓安装的联轴器对中精度影响
本体其它安全技术参数,轴系对中良好,是汽轮发电机转子平稳运行的重要条件。各转子之间刚性联轴器(通过专用螺栓)连接在一起时,要求刚性联轴器精确对中,其外圆偏差应小于0.02MM,按设计要求调整好联轴器之间的张口和中心线的高度差,以满足各轴承载荷合理分配的要求。检修后符合检修标准。
四:缸体的中分面紧固螺栓拉伸应力,使缸座孔产生无规则变形。
急剧的温度变化,对主汽缸上紧固螺栓的危害也是很严重的。此外急剧的温度变化,将使缸体壳与转子之间产生明显的膨胀差,致使螺栓的受力面倾斜,螺栓发生弯曲,从而在已承受极大拉伸应力的螺栓上又增加了弯应力;又增加了螺栓的弯应力,倒致缸座孔螺丝产生变形,影响安装质量和机组安全。
五:合缸时检测的翘曲情况
汽缸结合面金属质量过分集中,可能使铸造过程的残余应力难以完全消除,在检修机组A级检修拆除分离时,得以完全释放,中分面产生凹、凸变化,这种意外的热态变形将导致汽缸的翘曲,影响机组的安装、运行的漏汽和机组安全。
三、对策实施:
一、汽缸的翘曲修复
1、端面A、B面变形量超过6—7MM以上我们采用焊接补偿法。我们在产生凹变化较大的部位,采用焊接的方法,增厚凹面的部分,焊接工艺是采用在工艺卡上对于变形量过大的凹面部分。
2、我们在产生凸变化较大的部位,采用5米立车大型加工机床修正法,去除不平整(变形)的部分,纠正了汽缸端面A、B面的平行度。工艺卡上,见图进行1牢固安装—2旋转校正上端面。通过调整夹具元件的位置和添加必要的夹具元件,能够达到减少变形的目的。
3、对缸体结构复杂、刚性差,特别是非对称结构件,为了获得工件的最终制造精度必须对变形零件进行校正,才能有效控制加工的变形。
4、在加工过程中,我们采用复合聚晶立方氮化硼(PCBN)新型刀具材料,该刀具具有很高的硬度和耐磨性,且价格低、刃磨方便、与铁族金属无亲合反应,因此,加工硬度为55一56HRC的形状复杂的缸体,取得了较好的效果。该刀具已全面推广到我们的日常操作应用之中。
5、刮削汽缸结合面:用刮刀从工件表面刮去一层很薄的金属的手工操作,目的是提高缸体上缸和下缸的配合精度,增加耐磨性与配合零件的密封性。刮削后均匀分布的凹坑有利于保持精度,经刮削的工件表面粗糙度Ra0.4-0.1um,平面刮削余量取0.10mm,上缸和下缸结合面的研点数25mm方框内8-12个点。
5、
对策二、螺栓的受力面倾斜,引起缸座孔变形的修复。
1、对于汽缸中分面紧固件(螺栓、螺母、紧固钢圈)是极为重要的零件。由于该轴承的可倾瓦在轴向不能摆动,故在安装检修时,螺栓在高温环境中承受着极大的拉伸应力;温度急剧变化所产生的热交变应力,将会使其产生热疲劳裂纹。对于这些失效的螺栓螺母我们及时进行检测,并更换使用。
2、此外急剧的温度变化,使螺栓的受力面倾斜,螺栓发生弯曲,螺栓的弯应力倒致缸座孔螺丝产生变形,影响检修安装。我们自己加工大型专用丝攻,外加导向夹具,有针对性对缸体变形部分进行修复,保证缸体紧固螺栓,流畅旋入,螺杆与缸面的垂直度不大于0.20mm,得以修复成功。
四、效果检验:
1、检查效果:
缸体在安装中,分面平整、光洁,上下两半自由合拢,沿整个中分面任何区段的穿透间隙小于0.05mm,上下两半自由合拢时,不允许有内张口现象,允许的外张口数值不得大于0.1mm。完全达到汽缸安装标准和要求。
2、症结检查:由于缸体车削去除了多余的部分后缸体汽封环部分形成椭圆,要检查汽封直径方向的尺寸变化,保证汽封环槽放置间隙0.15-0.3mm之间。
参考文献:
1.火力发电机组培训教材《汽轮机设备及其系统》中国电力出版社,2006
2.《火力发电厂汽轮机检修规程》 DL/T869-2012