“123”常温输送法

发表时间:2021/5/25   来源:《基层建设》2021年第2期   作者:许曙光 张印生 吴世隆
[导读] 摘要:“123”常温输送法即:“一查二定三串并”是以节约能源和减轻员工劳动强度为目的,对原三管伴热生产流程生产油井停用加热炉,而是不加热常温输送。
        华北油田公司第三采油厂  河北河间  062450
        摘要:“123”常温输送法即:“一查二定三串并”是以节约能源和减轻员工劳动强度为目的,对原三管伴热生产流程生产油井停用加热炉,而是不加热常温输送。当油井采用常温输送工艺时,输油管线因原油凝固等因素造成干线回压增高,影响油井生产,通过对油井回压的监控,采取油井加降粘剂、水泥车通扫管线等方法,来保证油井的正常生产。
        关键词:油井管理;排查;制定;串并管线
        前言
        留二联转油站有3座计量站(留501计、路62计、路32计)的11口油井通过三管伴热流程生产,生产流程是将产出油气汇集到计量站后,输送到留二联合站进行处理。随着油田开发,油井含水上升。目前该区块每天产液320方,产油20吨,平均含水达到了94%。由于留501计、路32计两座计量站年久失修,伴热线腐蚀严重,每年都要挖穿孔、焊管线补漏,给员工增加了很大的工作量,另一方面三管伴热流程造成了很大的能源浪费,为达到节能降耗的目的,需要采取不加热常温输送生产方式,但由此会产生以下油井管理问题。
        1油井管理存在问题
        首先分析了影响冷输井的主要因素,即受原油凝固点、原油中杂质含量、管线粗糙程度、管线长度及综合含水等因素影响,根据实际生产情况进行分析,指出存在问题,有利于生产管理。
        1.1温度下降,回压升高。冷输时温度下降,原油失去了流动性,慢慢凝固,增加了油流阻力,使来油油流速度变小,引发结蜡快, 影响冷输生产,造成了回压升高。
        1.2管线距离长,管线严重老化,粗糙,热洗周期短。管线越长,热量损失越大,原油析蜡凝固在管壁的时间越短,压力升高越快。留50-10井与留50-3井对比,看到产液、含水、回油温度、管线长度等大致相同下进行对比。两口井冷输时冲洗干线周期确大不相同,通过管线打眼进行解剖观察,留50-10井是新更换管线,而留50-3井是严重老化管线,管壁粗糙。使油流速度变小,引发结蜡快。因此热洗周期短,因为热洗周期与含水,井口油压增大,电流变化等因素有关,在较长时间冷输的情况下热洗周期一定会缩短。
        1.3油井产液量、含水不同,管理方法不同。统计表明,冷输后含水低于70%的井,产量降低幅度较大,冷输前平均日产液23t,日产油8t,综合含水65.2%,冷输2-4天产量不同程度的下降,在冷输第12天时,平均日降液5t,冲洗干线周期6天,如留50-3井,含水39%,冷输前日产液12t,回压0.9MPa,冷输第15天,日产液9t,回压上升到1.5MPa,日影响液量1t。这部分井回压上升快,原油粘度高,流动性差,输送过程中管壁易结蜡,容易造成卡泵等。给生产管理带来极大困难。统计含水90%-100%之间共9口井,这部分井中产液16t以上2口井适合季节性冷输。含水大于90%井,日产液10t以上9口井,冲洗干线周期20天以上,适合常年冷输。
        2解决方法
        2.1前期排查
        影响常温输送的原因主要有:油井产液量、原油的含水率、原油粘度、产液温度、管线长度等参数。


        2.1.1首先对11口油井生产数据进行整理、分析,根据正常生产时油井的回压,找出常温输送中难度较大的油井列为重点井。
        2.1.2油井结蜡会引起产液下降,电流上升,载荷增加,对于含蜡高、粘度大的油井,我们可以根据产液、电流、载荷和示功图的变化情况来及时把握加药时机,摸索各井的加药周期,在产量下降前就采取防蜡的措施,争取工作的主动性。
        2.2制定管理措施
        2.2.1对所有油井裸露输油管线进行覆土,井口管线用毛毡包扎后玻璃丝布缠绕并刷漆防冻,对穿越涵洞、水渠的管线进行保温。
        2.2.2油井井口安装压力表,由于冬季回压表截止阀容易冻堵,为了录取回压更加准确,应提前放空,看压力表是否落零。
        2.2.3每日录取井口回压、(重点井每天三次录取,选出最高值),绘制回压曲线,通过回压曲线的变化及时发现异常。
        2.2.4制定回压预警,当回压超过正常生产的0.5MPa时,采取加入降粘剂方式来降低回压;当加降粘剂效果不明显,回压超过1.5Mpa时,要用热洗车对管线进行通扫,防止堵管线影响生产。
        2.2.5建立定时汇报制度。每日下午14:00汇报各井回压、加药量、扫线及洗井资料,包括温度、压力、水量等,异常情况及时汇报。
        2.3串并管线
        将留501计4口井、路62计4口井并入一条管线,冷输到留二联和站。将路62计的路60、留58-2井管线进行串联改至该条管线。
        排查出的重点井留98、路32-1井含水较低,路32井含水较高,原来进入路32计生产,管线较长,将2口老井及1口新井连成一条管线,互相掺水降粘,保证了每口油井的生产。
        3实施效果
        通过监测油井回压,超过预警线36井次,分别进行了加降粘剂和采用热洗车扫线处理,保证管线畅通。新井投产初期含水较低,特别是留98井含水只有30 %,但通过管线串并,做到了新井老井相互掺水降粘生产,使该井回压始终保持在1.0Mpa左右,回压较高的老井路32-1井回压由原来的1.5Mpa,降到了1.1Mpa,所有油井生产正常。
        加热炉停用后,每天可节约燃料油1.3吨,每年节约燃料油折合人民币100余万元。三管伴热管线的停用,减少挖焊穿孔30余次,大大减少了员工的劳动强度。
        结 论
        通过常温输送试验,达到了节约能源和减轻员工劳动强度的目的。以作业区主管副主任、工程组主管干部、采油队站主管技术员以及岗位员工的四级管理网络。由岗位员工每天录取第一手资料,并向采油队站技术员进行汇报分析回压变化,技术员对回压变化超范围油井提出加降粘剂或扫线意见,向工程组主管干部汇报并负责实施,每周工程组主管干部对本周加药、扫线情况、重点井回压变化,并制定下步措施向作业区主管副主任汇报,“123”常温输送法,通过三步走,确保了常温输送的成功。
 
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