游梁式抽油机光杆密封装置能耗研究

发表时间:2021/5/25   来源:《基层建设》2021年第2期   作者:张燕 张银虎
[导读] 摘要:游梁式抽油机井口光杆密封装置通常采用1-2级密封填料,密封填料在长时间的抽油生产中不断磨损 而失效,导致原油的漏失,且造成环境污染。
        华北油田分公司第三采油厂  河北河间  062450
        摘要:游梁式抽油机井口光杆密封装置通常采用1-2级密封填料,密封填料在长时间的抽油生产中不断磨损 而失效,导致原油的漏失,且造成环境污染。太小的压紧力不能实现有效密封,但过于紧密的填料密封,会导致其与抽油杆的摩擦力增加,增大抽油设备的地面能耗,降低生产效率。针对目前光杆密封装置能耗无法准确控制的问题,结合生产实际,通过算例与现场试验,发现了影响光杆密封装置效率与能耗的相关因素,实现了抽油机井光杆密封装置效率更为准确的量化。
        关键词:能耗;光杆密封装置;松紧度
        为了防止油气从光杆处泄露,抽油机井口配有光杆密封装置,光杆作为传输动力的重要环节,在长时间的生产和摩损过程中,密封装处过松或过紧,将会造成原油的泄露或效率的降低。目前,没有准确的效率能耗计算方法对光杆密封装置效率进行计算,通常 是根据经验调整填料密封的松紧程度。对密封填料盒的对中性、松紧度问题开展了试验研究,得到密封填料盒的能耗损失模型。该模型可在实际生产中较为准确地 控制光杆密封装置能耗。
        1 光杆密封装置效率影响因素
        通过对光杆密封装置的结构与工作原理分析,得出影 响光杆密封装置效率的主要因素有3项
        1.1光杆密封装置类型 与规格、填充材料类型;
        1.2光杆与光杆密封装置对中性;
        1.3光杆密封装置填料压实过程中的松紧度。
        其中,光杆密封装置对 中性与松紧度对效率和密封效果的影响效果最为明显。
        2 光杆密封装置效率
        2.1 效率模型的建立
        抽油机工作时,由于光杆与光杆密封装置中填料有相对运动,产生摩擦,因此会产生功率损失。其摩擦力随工作压力、压缩量、密封材质、填料硬度、接触面积等的增大而增大,随润滑效率的提高而减少。
        光杆密封装置的效率用式
        η=P-ΔP P
        (1) ΔP= Fv1000
        (2) F=NμdπdLp
        式中:ΔP 为光杆密封装置消耗功率;v 为光杆平均运动速 度;F 为光杆摩擦力;N 为密封装置数量;μd 为密封装置与光 杆之间的动摩擦因数;d 为光杆直径;L 为填料高 度;p为密封处(段)平均压力。不同密封装置材料、不同光杆密封装置上紧扭矩、不同对中效果都将影响工作压力大小,可在密封处放置压力应变片进行测量,也可通过理论计算获得。
        在实际工况时,光杆密封装置并非理想状态,主要受对中效果与松紧度的影响。

引入对中系数f1,松紧系数f2来量化两者对摩擦力的影响,在确定对中系数时,引入偏心距e、原始间隙e0、偏心间隙e1。对中性测量测量偏心间隙e1 的具体方法为:先在光杆密封装置内 做中心标记,然后再用游标卡尺测出偏心间隙e1,得到偏心距e=e1-e0。 在对中性良好的状态下(无偏心距)获得产液量Q所消耗的功率P(或耗电量),以及在各种偏心距 值下获得产液量Q 所消耗的功率Pe(或耗电量),可 得到对中系数f1=PeP。 正常工况下,松紧系数f2 为1(原始点工况), 将工作点调至微带油时其值将小于1;调至稍紧点、紧固发热点时将大于1。测试方法仍然使用功率法,首先测试正常工况下获得产液量Q 所消耗的功率P(或耗电量),然后测得各工作点下获得产液量所消耗的功率Psj(或耗电量),则可得松紧系数f2=Psj
        2.2 光杆密封装置效率的提升可知,光杆密封装置效率的提升方式主要分为 “换”和“调”两类,“换”指的是更换光杆密封装置和密封填料来提升效率;“调”指的是调整光杆密封装置对中性和松紧 度。光杆密封装置和密封装置的更换效果可计入对中性和松紧 度的调整效果。目前光杆密封装置的效率为90%~95%。对中系数f1在原始工况(即现场光杆密封装置未调整 状态)下的值取为1。在更换对中光杆密封装置(非必需进行更换)以及按对中评判标准进行对中调整后,多次测量的f1获得的值应该小于1。松紧系数f2 在对中系数f1调整好之后进行调整(可将普通密封装置更换为石墨密封装置),将现场未调整状态定为原始点,并用力矩扳手测出此时的力矩大小,通过调整松紧度,依次获得微带油点、稍紧点(力 矩大小在微带油点上增加50~60N•m)、紧固发热点,同时测出对应的力矩大小。以前的研究表明, 在微带油点松紧度最好,测出此时的松紧系数f2。对中系数最理想的值为1,非对中状态下的值 均大于1。松紧度系数小于1为扭矩松弛点,此处定义0.8为微漏油点(松紧度最理想状态),定义1为测试时抽油机光杆密封装置松紧度原始状态;1.1为扭矩紧固点,松紧度大于原始状态。随对中系数的增大,光杆密封装置效率逐渐减小;当对中系数不变时(此处取对中系数为 1),随松紧度系数的增大,光杆密封装置效率逐渐减小。
        3.现场试验
        选择华北油田某采油厂 TDXX油井,其密封填料为皮带与O型密封圈组合。试验分3种情况,分别为密封装置正常
        状态,光杆密封装置压盖扭紧180°状态,光杆密封装置压盖松180°状态。每种状态下测试有功功率3次,每次测试时间为10分钟;密封装置每改变一种状态,中间等待密封装置恢,复时间5分钟后再进行测试,测试结果证实,密封装置越紧有功功率越高,即能耗越高。光杆密封装置填料盒压紧帽扭紧180°状态与常规紧固状态相比,有功功率增加0.24kW,增幅7.03%,日耗电增加3.45kW•h;光杆密封装置压盘松180°状态与常规紧固状态相比,有功功率减 少 0.16kW,日耗电减少2.81kW•h。光杆密封装置在较松状态下,减少了光杆的摩擦力,电机输入功率明显降低,进而减少了抽油井能耗。但是从现场观察,光杆密封装置在较松状态时,虽然没有漏油,但是油光与正常紧固状态下相比明显增多,随着密封装置的磨损,增大了漏油风险,因此现场一般每天都要观察光杆密封装置,如有松动及时扭紧,杜绝漏油风险。
        4.结论: 理论分析和试验表明,光杆密封装置松紧度与对 中性相比,对光杆密封装置效率的影响更大,因此要更加关 注对光杆密封装置松紧度的调整。 填料盒松紧度调整至合适程度,可使该井 的光杆密封装置效率达到最佳。  较低松紧度下应加强巡查,防止光杆密封装置出 现漏油情况。
        参考文献:
        [1]周瑞.抽油机井口多功能光杆密封装置的研制与应用.化工管理,2019(1):208.
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