大庆油田第五采油厂第一油矿 163000
摘要:通过与其他单位对比抽油机井生产动态情况,明确我单位抽油机井热洗周期有较大延长潜力,采用极限法分类试验摸索延长热洗周期延长潜力,并将试验结果推广到其他抽油机井,热洗周期得到了较大延长。利用理论结合工作实践总结摸索出的评价和计算方法,对热洗周期延长后取得的经济效益进行了评价。
关键词:热洗周期;试验;延长;经济效益
1.前言
由于大庆原油具有含蜡高的特点,绝大部分油井都需要择机采取清蜡措施,否则会造成蜡堵或蜡卡。目前主要采取热洗清蜡,选择清蜡的时机非常重要。热洗周期过短,频繁热洗会影响油井产油;热洗周期过长,结蜡严重,交变载荷增大,增加举升能耗,杆管偏磨加巨、断脱风险增加,严重时会造成蜡卡,需大量热水融蜡,甚至作业检泵处理,增加生产运行成本、严重影响生产时率。
2.现状
我单位与某单位对比,见下表。从日产液、日产油、含水、泵径、地面参数等数据看,热洗周期有较大延长潜力。
我单位与某单位抽油机井生产动态情况统计对比表
3.现场试验
3.1试验选井
试验目标井分两类。一类是施工作业后井,杆管已彻底刺洗干净,口口井延长热洗周期,且延长幅度大;另一类是正常生产井,为降低试验过程中发生卡泵对产量的影响,选择日产油<1吨的抽油机井开展试验。
3.2试验方法
试验采用极限法,具体分四步。
第一步建立热洗台账。建立《热洗周期延长试验井台账》,以便于运行管理,又为后期试验总结提供详实数据。
第二步制定热洗计划。根据单井过往热洗周期和近期生产动态情况,制定热洗周期延长目标。
第三步加密资料录取。当抽油机井免洗时间达到原热洗计划周期后,加密电流资料录取。
第四步及时热洗清蜡。当电流资料有明显变化或出现杆跟不上甚至卡泵时,及时采取热洗措施,避免发生蜡卡。
3.3试验结果
施工作业后井209口,热洗周期由原来的110.9天延长到183天;正常生产井246口,热洗周期由原来的116.7天延长到171天。
3.4试验推广
按照水驱先行、萨葡示范、避免蜡卡、循序渐进的原则,针对1002口抽油机井调整热洗计划,由原来平均115天,延长到平均149天,延长34天。
4.效益评价
4.1评价方法
热洗费用主要考虑耗电、耗气、水泥车燃油和影响产油四部分。电费=电量×电价,电量=集输电量+机采举升电量,集输电量=热洗工作量×水泥车单次热洗用水量×加水电机单耗。机采举升电量=平均单井日产液×热洗工作量×水泥车单次热洗扣产时间×机采单耗。气费=气量×天然气价格。耗气量=热洗井次×单井热洗水量×(温差+1.5)×0.14。燃油费(水泥车热洗)=热洗工作量×水泥车单次热洗耗油×燃料油价格。影响产油费用=影响油量×原油价格,影响油量=热洗工作量×平均单井日产油×水泥车单次热洗扣产时间。涉及相关参数见下表:
效益评价涉及参数及参数取值统计表
4.2评价结果
按照4.1的评价方法并利用上表数据,分别测算出热洗周期延长不同天数情况下,单井年降低成本情况,见下表。
单井热洗周期延长年效益测算比对表
针对1002口抽油机井,平均热洗延长34天,单井年降低热洗成本大约在5000元,合计年降低热洗成本500万元,其中年少影响产油1077吨,经济效益显著。
5.结论认识
5.1我单位抽油机井热洗周期有较大延长潜力
5.2适当延长油井热洗周期,不但少影响产油,而且有比较好的经济效益
5.3在当前用工紧张的情况下,延长油井热洗周期,可减少热洗井次,节省下来的人力物力可用于其他工作,有利于企业整体工作效率和效益提高
作者简介
孙磊:女,1990年4月1日出生,籍贯黑龙江省大庆市人,2018年毕业于大庆石油学校,现从事采油工程技术管理工作。