联合站外输状况以及优化

发表时间:2021/5/31   来源:《基层建设》2021年第2期   作者:王萍 杨粉霞 缑颖丽 李贺军
[导读] 摘要;联合站在油田系统中承但着重要的作用,主要是针对采出原油进行初步处理,原油脱水。

        长庆油田分公司第一采油厂  陕西延安  716000
        摘要;联合站在油田系统中承但着重要的作用,主要是针对采出原油进行初步处理,原油脱水。回注。外输,如果外输效果不佳,会严重影响联合站正常运行,这里针对外输工艺优化进行分析。
        关键词:减阻剂   外输泵
        一、外输工艺改造运行情况
        鉴于某站外输能力不足,今年7月对外输泵供液管线进行改造,原倒罐泵供液管线改接进外输泵进口汇管,增加外输泵进口液量以增大排量。
        改造之后,初期运行效果较好,单泵运行能达到68m3/h(原排量为58m3/h),增输率为17%,双泵运行为74m3/h(原排量为64m3/h),增输率为15%,运行4个月后,外输排量增幅逐渐降低。目前,冬季单泵运行时出站压力为3.4Mpa,最大外输排量为62m3/h,日均输油1480m3。
        外输能力的下降和上游来液量的增加,导致某站原油储罐运行处于高库运行。1.1-1.15期间,总库存在4000m3左右波动,介于黄色和橙色预警级别之间,产输差由下表可知每日在64m3,持续增长会造成库存上升,增大外输量迫在眉睫。
        二、优化外输方式
        1、加注化学药剂(减阻剂)
        根据08年1#线的减阻剂实验效果,减阻剂的减阻增输效果较好。2#管线走向总体呈下降趋势,净化油输油充足,管线紊流度高,适合减阻剂的使用。2010年1月15日为解决高库存问题,开始在某站增加减阻剂实验,加药的流程为:
 
        可以看出,加药在2小时后起效,排量逐渐增加,泵压和管压不断下降。加药后约8小时,油品走完一个管程,管线整体摩阻降到最低,最大排量达到102m3/h,管压最大降幅1.8MPa。但根据外输流量计最大计量范围是100m3/h以及库存量,试验中降低加药浓度至35ppm,外输排量达到75m3/h满足当前生产要求。
        加药浓度的高低决定管压下降的程度。单泵运行时,较双泵浓度控制为35ppm,管压仅下降了0.4MPa。排量同为75m3/h,是运行单泵较为合理。
        根据现场试验数据绘制成单泵运行时,加药浓度与泵排量的变化趋势曲线,当排量达到85m3/h时,泵的运行电流达到183mA(正常电流为160mA),为避免泵体损伤,停止加药结束试验。
        2、外输泵换型
        除加注化学药剂增大外输排量外,还可采取更换大排量的外输泵解决某站外输能力问题。根据现某站日产净油量为1500m3/d,考虑到后期油田发展,区块产量的增加以及两吨区的产量加入,外输排量增长系数取1.2。
 
        其中:Qh—预算排量,m3/h
        η—增长系数,取1.2
        Q—现输油量,m3/d
        t—输油时间,t=24h
        Qh=75~80m3/h
        更换的外输泵最佳排量确定为Qj=80m3/h,符合以后的产能建设。
        外输泵的扬程确定是管线沿程摩阻hl、局部摩阻hm、管线起点与终点高程差△Z三者决定的。
 
        其中:hl—管道沿程摩阻,m
        L—管道长度,m
        d—管道内径,m
        v—运动粘度,m/s,
        Q—体积流量,m3/s
        m、β—流态指数与系数。
        由于管线的起点终点未作改变,高程差不变,局部摩阻在泵站之间所占比例不大,一般代之增加附加长度。
 
        其中:L—管线计算长度
        Lr—管线长度
        Ln—附加长度,平原Ln=0.01Lr,山地Ln=0.02Lr
        由上述计算公式可以得到:
         =158m
        其中:Qj—新泵排量
        Qo—现泵排量
        m、β—流态指数与系数。紊流光滑区,m=0.25,β=0.0246
        更换新外输泵的扬程是Hj=350+158=508m
        根据外输泵运用情况,选择FDYD80-50*10离心泵,排量为80m3/h扬程为500m,电机功率185Kw,由武汉三源泵业制造有限公司生产制造。
        3、化学药剂添加与外输泵换型的优势对比
        加注减阻剂和更换大排量的外输泵这两种解决郭外输能力不足,从效果、经济性等方面分析,选取较为实用的改善方式。
        (1)添加减阻力剂
        在外输泵进口加装了减阻剂的加药装置,从排量变化以及泵运转情况调整加药量。根据郭秀玲站加注减阻剂现场试验效果以及减阻率、增输率、泵效等计算公式,可以得到减阻剂前后使用效果。
        减阻率: 
        其中:△P—加药前管道压降,MPa
        △ Pr—加药后管道压降,MPa
        增输率: 
        其中:Ql—加药后最大排量,m3/h
        QR—加药前最大排量,m3/h
        泵效:
        其中:Ne—有效功率,Na—轴功率
        可以看出加药后,排量增大,管压下降,外输能力提高。根据现场试验,加药浓度为35ppm时,单泵运行排量为75m3/h,出口泵压3.3MPa,管压3.1MPa,电流为155mA,减阻率为10.17%,泵效为67双泵运行时排量为76m3/h,出口泵压3.4MPa,管压3.1MPa,减阻率为16.23%,总电流为235mA,较单泵运行情况看,减阻率提升幅度不大,但运行的总电流较高,单泵泵效不高,建议75m3/h时,使用单泵加药运行较为合理。
        减阻剂在提高外输能力上现场使用效果较好,但其造价较高,单价为5.2万/t,需要考虑使用的经济性。
        加药成本: 
        其中:Qm —加药稳态后最大排量,m3/h
        Ρy—药品密度,g/ml
        Y—减阻剂价格
        加药浓度为35ppm时,日加药成本为3276元。
        (2)更换外输泵
        根据外输的排量和扬程的计算,选择武汉三源泵业制造有限公司生产制造的卧式离心泵,具体参数见下表。
        表6 新换外输泵参数

        设备有购买和安置费、日常运行费两部分,按照安装维护费为设备原价的1.2倍,设备折旧期为10年,电价为0.7元/KW计算,换型后设备的费用见下表。
        表7 换型设备费用(日花销)

        (3)经济对比
        作业区现日产进油量为1500m3,2010年产建增加5吨,产进油量增至1667m3/d,两种增大外输排量的方式可采取12小时原泵运行(排量60m3/h),12小时加药运行(单泵,排量78m3/h,加药浓度40ppm);12小时原泵运行,12小时新泵运行(排量78m3/h)。
        加药运行费用:C1=78*40/1000*5.2*10^4/1000*12=1947 元
        换泵运行费用:C2=2596/2+35.6=1334 元
        有上述数据可以看出,更换新的外输泵要比加减阻剂日费用要少613元,更换新的外输泵经济性相对较好。
        三、结论以及建议
        (1)减阻剂能降低管线压力,增大排量,对短期大排量外输效果明显。针对目前产进情况,加药浓度控制在30—40ppm时,排量70—75m3/h满足外输要求。
        (2)因加药设备原因试验时减阻剂由泵的进口加入,根据减阻剂的分子链越长减阻效果越好,但减阻剂经过高速旋转的叶轮后,分子链被切断,减阻效果受影响。持续加药,需要改善加药工艺流程。
        (3)考虑到作业区的产能增长,来液量的增加,根据经济对比分析,长期运行时才用更换外输泵更为经济。化学药剂是消耗性物质,设备是恒久磨损性物质,更换外输泵能长期解决外输能力不足的问题。
        (4)根据换型计算,并参考离心泵使用情况,考虑到日后维护与修理,选择武汉三源泵业制造有限公司生产制造的FDYD80-50*10离心泵,排量为80m3/h,扬程为500m,电机功率185Kw,造价为13万元,此种型号日外输量可达到1920m3/h,解决某外输问题,使得库存量保持在监控的范围内,减少高库运行的风险。
        参考文献:
        [1]刘鹤霞,刘学勤,李勃,等 耐油田污水腐蚀的HF涂料[J].材料保护,1996,29(6):
        [2]许立铭,罗逸,董泽华,等 钙离子对碳钢在油田污水中腐蚀的影响[J].
        [3]马青庄,温淑新,杨建平,等 前大油田腐蚀结垢的原因及对策腐[J].
        [4]油气田腐蚀与防护技术手册编委会.油气田腐蚀与防护技术手册[M].北京 石油工业出版社

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