和谐3型电力机车轴箱检修典型问题分析与解决方案

发表时间:2021/6/4   来源:《科学与技术》2021年2月第5期   作者: 卫志龙 高健
[导读] 针对以往轴箱检修过程中遇到的各类问题进行总结积累,对其产生原因进行分析并提出相应的
        卫志龙 高健
        大连机车车辆有限公司转向架分厂,辽宁 大连 116022
        摘要:针对以往轴箱检修过程中遇到的各类问题进行总结积累,对其产生原因进行分析并提出相应的解决方案。
        关键词:轴箱;检修;工艺改进;电力机车
        1前言
        目前和谐3型电力机车的轴箱检修工作已进入成熟阶段,轴箱作为一系悬挂装置中的重要组成部分,不仅发挥着轮对与构架之间的连接作用,还在机车运行过程中承载较大载荷,只有保证轴箱的检修与装配质量才能保证机车的安全、稳定运行。自2015年4月1日起,对和谐型交流传动机车修程修制进行改革,废弃原有的二年检、二次二年检、六年检修制,用更加科学的C1至C6修制取代。虽然修制发生了很大变化,但是检修内容并没有很大改变,以往的检修经验依然能应用到新的C5、C6修中。在轴箱检修过程中遇到了一些问题,我们经过分析总结经验,提出了一系列解决方案。
        2轴箱检修工艺流程
        检修机车入厂后,首先进行拆解轴箱,当前端盖拆解后,轴箱内部结构可以展现出来,随后将轴箱体与轴承拆解下来,再将后盖分解,最后拆解防尘圈。将拆下零部件进行探伤检修清洗后,合格品待装配时使用。
        3问题的发现、分析及解决
        检修过程中,拆解和组装时均遇到了一些典型问题,我们以HXD3/HXD3C型电力机车为例,进行逐个分析,并提出解决方案。
        3.1拆解时发现的问题
        (1)接地铜棒断裂
        轴箱拆解时,打开前端盖发现接地装置铜棒断裂(如图1所示),严重时导致碳刷与铜棒粉末进入轴承或使接地装置失效,严重危害行车安全。
        通过观察断面形态,初步判断铜棒与前端盖φ56孔产生接磨,车轴高速旋转过程中,铜棒相当于被高速“车削”后接磨侧受力不均匀导致扭断。在装配过程中会出现铜棒与端盖内孔同轴度不高,在高速旋转摩擦过程中温度升高,体积膨胀更容易出现接磨,所以要控制铜棒与φ56孔要有足够的圆周间隙,避免接磨发生。若在装配时发现接磨,必须拆解重新安装并再次检查前端盖与压盖是否安装完好。
        

        (2)前后端盖“O”型圈断裂
        拆解HXD3C机车轴箱时发现“O”型圈有断裂现象,断口有挤压痕迹。
        我们判断,在装配过程中“O”型圈可能没有装配到位或者存在“拗劲”现象,装配端盖和后盖的过程中对其挤压而产生断裂。失效的防尘圈无法实现良好的密封作用,随着机车运行时间的增加,灰尘、油泥等杂质会通过“O”型圈断裂处进入轴承内,损坏轴承,严重时会出现轴承“抱死”,影响行车安全。
        在装配前要仔细检查“O”型圈外观,不许出现裂纹及明显的压痕,装配过程中要保证“O”型圈安装到位,装配后检查前后端盖是否与轴箱体贴合,进而判断“O”型圈位置是否窜动。
        (3)防尘圈变形
        拆解轴箱时发现个别防尘圈有变形现象,以中间轴最为普遍。
        经过分析工艺发现,现有的轴箱拆解工艺是利用轴承压装机将防尘圈与轴承同时退下,拆解挡板安装在防尘圈后端,由于不像端轴防尘圈外圆有轴箱作为支撑,中间轴防尘圈外圆会受到很大的拉力,再加之连接处相对单薄的设计结构,会使其产生较大变形。
        组装时应严格检查防尘圈外观,不允许存在变形,在最新的检修规程中也要求更新中间轴防尘圈,从根本上避免变形防尘圈继续装车使用,从而保证轴承的正常工作状态。
        (4)轴承承载区剥离
        通过对轴承报警故障驱动装置轴箱的拆解,发现承载区部分出现剥离情况较多,由于承载区受力较大,剥离情况也相对较多,从而导致车载系统轴箱轴承报警。
        为减少只此类问题发生,需要在组装轴承时,尤其是检修合格的旧轴承,就需要将上次运行中的承载区安装到本次检修中的非承载区,即将承载区沿轴向旋转180°,从而避免前后两次运行中受力区域相同,进而减少剥离几率。
        3.2组装时发现的问题
        (1)轴承游隙超差
        轴箱组装后要测量轴承游隙,须在限度范围内以保证轴承正常的工作状态(中间轴30mm~31mm,端轴0.3mm~0.8mm)。装配后偶尔会出现游隙过小,端轴甚至为零游隙情况,此时应将整套轴箱装配拆解后重新组装。通过工艺分析,导致的原因可能以下三种:
        首先,从结构分析,轴承内圈由压盖、防尘圈共同定位,而外圈则与前后端盖接触,防尘圈与后盖尺寸偏差过大或者防尘圈热装不正都会影响轴承游隙。应检查轴箱各部件不许有变形、明显磕碰及高点,防尘圈与后盖间尺寸是否合适,同时热装防尘圈时要迅速旋转装入,保证与防尘座紧密贴合。
        其次,轴承压装机压装轴承时,轴承位置不正,使轴承内部轴向间隙过小。在压装时,要注意边旋转边压装并观察压力表指示不能超过工艺要求的5MPa,否则轴承有“犟劲”可能,最终导致压装不正。
        另外,是轴承本身的原因,由于轴箱轴承属于检修部件,有时会出现无油脂、游隙过小的问题,目前只能更换轴承予以解决。
        (2)轴箱旋转不顺畅
        轴箱装配后可能出现旋转不顺畅甚至卡滞现象,通过拆解分析工艺得知有几个方面会导致此类现象发生。
        首先,轴承内润滑脂不足会出现旋转不顺畅现象,以采用分体式结构的中间轴为例,先将内环用电磁感应加热后安装至轴颈,内环上的油脂会随着温度升高而液化,流失的部分未及时补充则会导致轴承内部油脂总量不足,旋转不顺畅。为避免此类现象发生,在工艺上要求轴承内环加热时收集流下的油脂并统一涂抹到滚子上,以保证油脂总量不变。
        其次,在安装压盖与未使用过的接地铜棒的情况下,铜棒没有经过磨合,和接地装置的电刷摩擦过大,在选装轴箱时会出现不顺畅,有明显摩擦声音的情况。这类现象对轴箱装配质量并无影响,但要保证铜棒未与端盖接磨。
        最后,在组装过程中,各部件如防尘圈、后盖等会出现“犟劲”,严重时轴箱旋转不顺畅,在极端情况下会出现轴承卡滞现象。此时必须将轴箱整体拆下,再次对其部件进行整备,并注意组装时各部件的配合情况。
        (3)轴箱旋转异音
        手动低速旋转轴箱时出现均匀的“哗啦哗啦”属于正常现象,而出现周期性的“咔咔”声则是问题表现。
        轴承异音一般是由于轴承本身原因造成的,在组装过程中及时发现并更换就显得更为重要。该项工作的难度在于某些异音在手动旋转时不能体现,只有在高速旋转中才会表现明显。
        为确定异音来源可用扳手一端抵住轴箱体,另一端贴靠耳朵,以便清晰地分辨异音是否来自于轴箱轴承,进而决定是否拆解更换轴承。
        4应用解决方案的收益
        本项目涵盖了大部分在检修过程会遇到的问题与难点,通过对解决方案的应用,大幅减少了因组装原因返厂检修的故障驱动装置的数量,减少了检修成本,提高了检修板块的效益。同时,能够大幅度提高检修效率,约为1工时/台。进而保证了驱动装置整体的检修计划的顺利完成。
        5结束语
        经过上述对HXD3、HXD3C型电力机车轴箱检修过程中出现的典型问题的分析和解决,我们积累了丰富的轴箱检修经验,在实际生产中起到了积极作用,并可应用于抱轴箱、齿轮箱等驱动装置关键部件的检修,提高了工作效率和产品质量。
        参考文献
        [1]《HXD3型电力机车检修技术规程(C6修)》
        [2]《HXD3C型电力机车检修技术规程(C6修)》
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