浅谈大棒线液压常见故障处理方法与改进

发表时间:2021/6/7   来源:《基层建设》2021年第4期   作者:崔荣俊
[导读] 摘要:随着液压技术的不断发展,越来越多的设备使用液压作为动力源,本轧钢厂大棒生产线设备都使用到液压动力,但是一旦液压发生问题,设备就处于瘫痪状态,严重影响了生产线的生产效率,为此作为液压工程师,对大棒线常见的液压故障进行了仔细的梳理,根据现场实际情况,总结了故障处理的方法,并提出了自己的改进措施,请同行多多指导。
        江阴兴澄特种钢铁有限公司  江苏江阴  214400
        摘要:随着液压技术的不断发展,越来越多的设备使用液压作为动力源,本轧钢厂大棒生产线设备都使用到液压动力,但是一旦液压发生问题,设备就处于瘫痪状态,严重影响了生产线的生产效率,为此作为液压工程师,对大棒线常见的液压故障进行了仔细的梳理,根据现场实际情况,总结了故障处理的方法,并提出了自己的改进措施,请同行多多指导。
        关键词:液压问题、液压处理、改进
        1前言
        冶金行业的液压系统往往有以下几个特点:(1)环境较为恶劣,液压设备周围受到震动、高温和杂质的侵袭。(2)功能同步性较高,液压控制要求高,很多设备使用到多个液压缸共同动作,需要较高的同步性。(3)每根钢坯吨位较大,需要较大压力驱动。(4)液压站与动作液压缸之间路程较长,特别是最近几年生产线增加技改项目后,路程大多很远,造成漏点较多。(5)生产线任务繁忙,可利用的检修时间有限,为液压设备维护造成了困难。鉴于这些特点,本人主管的液压组总结了液压常见故障,分析了快速处理方法,总结了处理经验,提高了液压故障处理效率,并且参与了液压技改项目,通过技改改善液压设备动作稳定性,减少液压设备故障,满足生产需要,确保生产线生产效率。
        2大棒线液压常见故障和处理方法
        对基建以来所有的大棒主生产线发生的液压故障进行汇总,总结出液压常见故障,对其进行分类,确定了以下几个方面:
        (1)液压管路泄漏故障:
        液压管路需要从生产线平台下方配管至平台上方,然后到每一个液压设备处,中间还需要跨越设备,由于管路长,并且基建时配管接头没有全部表明,造成了管路泄漏问题较难查找。对每一个液压管路进行重新检查,在管路图上标记上每一个接头位置,建立检查周期,确保接头处没有液压的泄漏。
        (2)液压站相关故障:
        液压站液压泵大多数都是大电机,启动或运行过程中,震动较大,很容易造成电机固定螺丝的松动,造成电机晃动,电机轴与联轴器同心度不在同一直线上,造成联轴器的脱开。震动也会造成液压站本体管路上的连接法兰螺丝松动,造成大范围的泄漏。由于管路中杂质的影响会造成阀芯堵塞,造成液压控制的失控,平台上液压设备无法动作。对液压泵电机状态进行每日检查,紧固电机底角螺丝,防止电机晃动,检查电机轴与联轴器的同心度是否在同一直线上,及时对松动的联轴器进行加固固定。查看油箱过滤系统滤芯,及时更换,确保过滤效果。
        (3)液压执行元件故障:
        现场液压执行元件大多数都是液压缸,液压马达仅仅在翻钢机设备使用,这些执行元件都是使用胶管与液压管路连接,胶管都是不固定的,在液压动力装载压力和泄压过程中,胶管晃动,有些胶管还受到生产线红钢烘烤,加速了老化,造成了喷油泄漏。液压缸伸出部分大多裸露,生产线钢屑、钢渣、杂质等进入到内部,造成液压缸密封的破损造成液压的泄漏。对液压缸胶管状态进行精密的点检,对老化的胶管进行及时的更换,并且详细记录,确定更换周期。对恶劣环境的液压缸做防尘防护装置,减少周围环境对液压缸的影响,同时跟踪改进后的效果,为液压缸的防护积累现场经验。


        3大棒线液压项目技改和经验分享
        3.1加热炉步进梁液压系统改进
        加热炉步进梁活动梁一共有三段,操作人员可以通过画面选择活动梁是否多段一起动,当多段联动时,液压缸需要同时控制,当其中一个液压缸不受控制时,就会造成不同步,很容易造成炉内钢坯走斜,造成出钢时钢坯端部蹭到炉墙无法出钢,此时只能停炉处理,造成了较长的停机时间和经济损失。为了防止这样不同步的情况发生,对加热炉步进梁做以下的改进:(1)建立可靠的位置检测,在每一个液压缸底座增加位置传感器,通过三角换算成垂直方向的距离,通过数据对比来判断是否同步,一旦发生不同步现象,循环周期结束后立刻停止步进梁运行,查找存在问题。(2)建立使能液压阀,在每段步进梁阀台处增加使能阀,只有当使能阀得电后才能打开液压系统控制回路,从物理使能和程序使能两方面确保动作一致性。(3)普通阀改为比例阀进行控制,不再使用流量调节装置控制,通过统一的电流电压给定,确保了液压缸运动速度的一致性。(4)油缸位置双重检测,由于加热炉环境较为恶劣,一旦位移传感器发生问题,会发生失控,造成步进梁乱动,所以在位置检测外,增加油缸绝对位置检测,采集油缸运动过程中的高位和低位,作为相互判断点位,提高了油缸位置检测准确性。通过以上的改进,通过步进梁运动的曲线查看,同步性得到了提高。
        3.2轧机冷却水水流量调节改进
        轧机冷却水是通过冷却水总管分接到各路支管,为连轧机轧辊进行冷却。随着轧制规格变大,冷却水管在喷射冷却轧辊的同时,也对轧制钢坯造成了影响,钢坯受到水的冷却,产生了侧弯力,导致了头部弯曲,若撞击到导槽,很容易把导槽顶翻,若撞击到导卫,很容易把导卫撑坏,不仅造成设备的损坏,而且产生冷条,造成生产线长时间停机。为了确保轧制正常,通过现场查看,发现冷却水开早后,钢坯头部温度更低,头部与头部下端温度差较大,钢坯冷却后应力不再平顺,造成向一侧弯曲。现在对冷却水做延时处理,延时后发现,轧辊的磨损程度变大,现在对轧机冷却水流量做调节,对冷却水支路上配置调节阀,增加水流量检测开关,在操作画面上制作调节阀开度输入给定,操作人员通过反馈回来的流量数据进行查看并且记录,对不同轧制钢坯钢种进行实验与测试,轧辊管理员对轧辊磨损情况进行跟踪和状态记录,形成了轧机冷却水流量控制相关大数据,为钢坯规格的扩展和新品的研发提供了详细的控制参数。
        3.3精轧主油箱改进
        精轧主油箱在基建设计时,没有考虑到维护时的方便,上面的管路使用了层次式设计,在实际维护过程中,当底层管路发现泄漏需要检修,需要把上一层的管路拆除后才能进行维护,这就造成了检修时用时较多,同时在拆除上层管路时,若检修人员作业要求没有到位又会引发新的泄漏点。通过对现场油箱的查看,重新对油箱进行了改进,改进方案如下:(1)修改油箱上入口油管,改为侧壁入口,减少油箱上管路的层叠。(2)取消和减少油管法兰连接,改为焊接连接方式,减少故障泄漏点。(3)重新对油箱相关管路进行设计,减少压损因素,对油箱进行重新配管,完成管路的重新配置。(4)由于连轧机环境较为恶劣,导致油缸伸缩过程中粘附的杂质较多,这些杂质进入到油路中,造成了较大的危害。对循环过滤回路进行改进,扩大管路直径,并增加两道过滤系统,提高过滤效率的同时增加过滤效果。通过以上的改进,使得发生故障时能够及时处理,快速处理,提高了处理效率。
        4结束语
        通过对大棒液压常见故障处理方法和思路的整理和汇总,寻找到快速处理液压故障的临时措施,确保生产线的生产,同时对液压设备的相关改进,减少了液压设备故障率,提高生产线的生产效率。本人通过三现主义对现场液压设备的不正常运行进行查看,采集可以造成此运行状态的因素,对这些因素进行分析,确定出要因,和同事一起寻找解决要因方法,从根本上解决问题。
        参考文献:
        (1)张志彬.冶金机械企业设备维修管理[J].安徽冶金科技职业学院学报,2006.
        (2)王强,涂群章,程建辉等.液压系统污染控制[M].北京:国防工业出版社,2010.
        (3)杨尔庄.我们液压气动技术现况及展望.液压与气动.1998.
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