分析差压式变送器测量蒸发罐液位存在的问题及解决办法

发表时间:2021/6/8   来源:《中国电气工程学报》2021年1期   作者:耿亚璋 李星
[导读] 在工程应用中,容器液位的测量方法有很多种,如超声波式、雷达式、磁翻板式、差压式等。
        耿亚璋 李星
        北京航天试验技术研究所 北京 100074
        摘要:在工程应用中,容器液位的测量方法有很多种,如超声波式、雷达式、磁翻板式、差压式等。差压变送器因其性能稳定、结构简单、精确度高的特点,多被用于核电厂容器的液位测量。当所测量容器含有蒸汽介质时,由于蒸汽冷凝的因素,在此类液位计设计及安装过程中需要增加冷凝罐装置,以消除蒸汽对测量的影响,达到精确测量的目的。作者根据多年核电厂仪表维护经验,对带冷凝罐的液位变送器常见故障进行介绍,并提出针对性的解决方案。
关键词:差压式变送器;测量蒸发罐;仪表技术

        设备冷却水系统为内各热交换器提供冷却水,设计有A/B两列缓冲箱,为监视缓冲箱危急液位,两列缓冲箱共使用了6台差压液位变送器。以A列缓冲箱为例,使用1台差压液位变送器用于宽量程液位监视,2台1152差压液位变送器用于窄量程液位监测。工作人员观测到,这几台设备冷却水缓冲箱液位测量的3051差压液位变送器,在运行期间多次出现交叉比较降级的现象,影响液位的监视及异常响应。本文即是从多个角度分析引起液位测量偏差的可能原因,并针对相应的情况制定处置措施加以处理,最终有效解决了液位测量偏差的问题,此案例的分析与处理,对于供热机组具有广泛的借鉴意义。

1、异常可能原因分析
        根据以上情况分析,造成缓冲箱差压液位变送器指示存在偏差有多种原因。
        1.1差压液位变送器本身原因
        ①长期运行情况下,差压液位变送器出现零点漂移。②校验单数据不正确,取样管实际安装高度与安装图不一致。
        1.2 取样管线原因
        ①正压侧取样管线缺水或存在气体,此时会造成变送器指示偏低。②负压侧取样管线有水,此时会造成变送器指示偏低。③取样管线布置不合理,负压侧容易进水,水在细小的取样管内形成水封或水膜,造成压力传导不畅,导致宽、窄量程液位变送器的负压侧压力不完全一致。
        1.3 系统原因
        设备冷却水缓冲箱为水泵提供吸入压头,在泵启动瞬间以及两列泵切换期间,容易出现液位波动,影响变送器的测量结果,由于宽窄量程差压液位变送器的量程不同、型号不同,对于单个变送器的影响存在不一致的可能。
        1.4 检修期间对变送器校验不恰当
        ①打压计量程选择不当,缓冲箱液位变送器均是小量程差压液位变送器,使用选用大量程打压计校验时,由于打压计精度不足引入误差。②正反行程各校验点稳压不当引入人为误差。③打压计使用前未清零,打压计零点的微小的差别会引入较大误差,使用大量程的打压计时影响更大。
        1.5 DCS采集及显示带来的误差
        ①变送器输出的4~20mA信号需经模拟量采集卡采集处理,采集卡自身有設计精度,DCS组态设置有Delta值,变化量小于Delta值时不会再次产生TTD。②TXP采集的信号经过服务器处理,TXS采集的信号通过网关在操作员终端进行显示时,由于画面刷新设置有Delta,存在一定的显示误差。

2、带冷凝罐的差压变送器测量工作原理
        2.1故障问题解决
        2.1.1故障现象
        设备投运后与其他仪表相比呈现固定的偏差(偏高或偏低),检查冷凝罐内充液量满足要求,变送器表头校验合格。
        2.1.2故障分析
        当仪表指示偏高时,根据变送器的测量原理,分析,Δ 测量偏高,即正压侧测量偏高或负压侧测量偏低或二者共同作用,这时可以通过检查变送器及冷凝罐的安装标高来判断。如果冷凝罐设计要求的安装高度为h,实际安装高度h’<h,则变送器负压侧实测压力将变小,Δ 将变大,即会导致测量结果偏高。如果h’>h,则变送器负压侧实测压力将变大,Δ 将变小,即会导致测量结果偏小。
        2.1.3解决方案
        根据变送器的迁移计算书,测量实际安装高度与设计高度的偏差,并根据设计文件要求进行调整。


        2.2连接冷凝罐的取样管线坡度不满足要求
        2.2.1故障现象
        电厂调试运行期间,发现某变送器相比于同功能的其他冗余仪表指示偏低,有时偏差会缓慢变大,最后呈现固定偏差。
        2.2.2故障分析
        出现此故障现象,如果仪表校验无异常,则需要考虑负压侧参考液柱带来的影响。在容器液位基本不变的情况下,如果负压测引入的压力逐渐变大,则变送器测得的压差Δ 将变小,即会导致测量结果偏小。当冷凝罐的安装方式有偏差时,比如图1中的A管线,如果连接容器一侧高于冷凝罐侧,将导致冷凝水难以回流入容器,冷凝罐液面会缓慢升高。这种原因可以通过测量冷凝罐罐体温度来定位,温度如果偏低,则说明蒸汽无法进入罐体,取样管线有水封,仅能传递压力。仪表的设计安装文件中都会明确标注各取样管线的坡度要求,如果安装人员将坡度方向理解错误,安装存在偏差,将会导致此故障的出现。
        2.2.3解决方案
        根据设计安装文件,确认连接冷凝罐的取样管线的坡度要求,对取样管线重新调整,以满足设计文件要求。此现象在电厂调试初期,仪表调校阶段比较常见,需在安装阶段重点检查管线坡度是否满足要求。
        2.3冷凝罐内充液量不足或存在漏点
        2.3.1故障现象
        仪表投用初期,容器内未产生蒸汽时,发现指示与其他仪表相比偏大,且偏差固定,检查取样管线满足要求,冷凝罐标高合格,变送器表头校验合格。
        2.3.2故障分析
        根据变送器的测量原理分析,Δ 测量偏高,即正压侧测量偏高或负压侧测量偏低或二者共同作用。根据已检查的内容判断,变送器负压侧实测值存在偏小的固定偏差,即冷凝罐内参考液柱不满足要求的可能性最大。参考液柱液位偏低时变送器负压侧实测压力将变小,Δ 将变大,即会导致测量结果偏高。如果调试时发现测量偏差逐渐扩大时,则需要考虑负压侧可能存在漏点,导致冷凝罐内的参考液柱缓慢下降,导致测量结果偏差扩大。
        2.3.3解决方案
        考虑系统温度逐渐升高产生蒸汽后,蒸汽不断冷凝,在不存在漏点的情况下,偏差会逐渐减小,直至与其他仪表显示一致。但这并不能代表无需处理该故障,对于参与控制及保护功能的仪表,要求必须时刻满足设计功能,在任何时候发现故障都要及时排查原因。需检查管线是否存在漏点并消漏,及时补充冷凝罐内的液体,以免影响设备的正常运行。
        2.4冷凝罐材质选用错误导致锈蚀
        2.4.1故障现象
        仪表投运的初始阶段,测量稳定无异常,但随着时间推移,开始出现指示波动的现象。
        2.4.2故障分析
        针对此故障,首先需检查取样管线及冷凝罐,确认合格,然后对仪表进行校验,如果校验结果合格,再进行取样管线的充水排气,多数情况均可消除故障。
        经过对锈蚀物化学分析,确认锈蚀来自冷凝罐的本体,其材质错误的选用了碳钢,且未涂抹防锈油。碳钢材质在潮湿的环境下易生锈,且湿度越大,生锈速度越快。锈蚀产生后直接影响了冷凝罐内介质的密度,导致负压侧实测值偏高,Δ 偏小,测量结果向下波动。当锈蚀严重时,可能引起取样管堵塞,压力无法有效传递到负压侧。导致负压侧实测值偏低,Δ 偏大,测量结果又会向上波动。
        2.4.3解决方案
        在具备条件的情况下使用不锈钢材质的冷凝罐进行更换。此种故障现象一般会在使用后才逐渐出现,因此需从设计角度明确材质的要求,从源头杜绝问题的出现。

3、结语
        本文通过对某CPR1000机组设备冷却水系统缓冲箱差压液位变送器交叉比较降级原因分析,指出可能造成指示偏差的变送器异常、取样管线布置异常、系统扰动、校验引入偏差、DCS组态等各项因素,并在检修期间进行了一一检查和排除。其他CPR1000机组可参考借鉴处理方法,节约调查分析的时间,优化工期。
        
参考文献:
[1]乔鹏利.雷达液位计在炼油厂罐区的应用与维护[J].科技创新导报,2018(03)
[2]蒋勇,杨颖.石化企业罐区液位计量检测标准的研究与探讨[J].中国石油和化工标准与质量,2016(11)
[3]陈亮,王永庆,房玉专,宋海英.雷达液位计在伊拉克南部油田的应用实践[J].石油化工建设,2018(01)
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