马厂采油区油井间开制度研究在节减降耗中的应用

发表时间:2021/6/10   来源:《中国科技信息》2021年7月   作者:徐修林
[导读] 针对马厂采油管理区单井产能低,单位能耗高,节能降耗提升潜力较大。为此利用生产信息化建设平台,根据每口井的工作参数、液量、油量、泵效、沉没度等资料,综合分析,在确保产量不受影响的前提下,以节能降耗为目的,合理制定间开制度。降低单耗和运行成本,实施避峰就谷有序用电精细化管理,实现“安全运行,采油效益最大化”。

河南濮阳中原油田分公司濮东采油厂    徐修林       457001

摘要: 针对马厂采油管理区单井产能低,单位能耗高,节能降耗提升潜力较大。为此利用生产信息化建设平台,根据每口井的工作参数、液量、油量、泵效、沉没度等资料,综合分析,在确保产量不受影响的前提下,以节能降耗为目的,合理制定间开制度。降低单耗和运行成本,实施避峰就谷有序用电精细化管理,实现“安全运行,采油效益最大化”。
关键词:间开周期;节能降耗;参数优化;效益开发
        前言马厂采油区管辖着马厂、徐集、三春集三个油田,属中低渗极复杂断块油藏,地质储量1861.54万吨,可采储量434.52万吨,标定采收率23.34%。油水井总井数309吨,共中油井总井数177口,开井104口,水井总井数132口,水井开井66口,截止到2020年5月,井口日产液量1634.3吨,日产油112.4吨,综合含水93.1%,采油速度0.17%,采出程度20.79%,日注1813方,累计注采比1.03。油井平均泵径41.6mm,平均冲程4.8m,平均冲次3.5n/min,平均泵挂2047m,平均单井日产液16t,平均日产油1.1t、含水93.1%,平均动液面1886m,平均沉没度160m,平均泵效54.9%。采液单18.85KW.h/t 。
        1存在问题
        低液,低能、低效井较多由于严重供液不足,产量低,吨油能耗高,单纯通过调冲次已无法合理匹配地层供液能力,提高产量,降低吨油能耗。
        2技术路线
        2.1油井避峰就谷油井停井原则
        不影响整体产量和注水量。降低单耗和运行成本、效益最大化。地质、工艺、生产、管理一体化运行、安全可靠。一井一策,优先避开尖峰段运行、其次避开高峰段、平段。
        2.2核心技术及创新点
        综合考虑油藏类型、油水井特殊管理原则、井站设备等因素和实时生产数据,利用信息化平台,加强动态监测,依据生产实际动态调整优化,实现避峰就谷有序用电。
        3间开周期研究及实施
        以全区油井单井平均产量指标为基准,结合泵径,泵深,沉没度,泵效等关键指标,按照日产液、产油、含水、沉没度、泵效进行分类、分级。进行分类优化、综合效益分析,制定间开方案。
        3.1间开油井优选
        油井以保持油量基本稳定、充分优化工作制度、提升油井整体效益为基础。由于全区日产液小于10吨的井数共51口,占总开井数的49%,所以在保障不降产的情况下,主要以低产能井为实施对象,以日产液数据为主要参考,①对日产液小于5吨,产油量小于1.5吨的全部实施间开,参考井组内情况、历史生产数据和地面生产配置情况,分别实行每日10小时-12小时间开和周期间开。②对日产液在5-10吨范围的油井,产量低于0.5吨的全部实施间开,参考效益分析和沉没度恢复情况,分别实行每日间停2小时、8小时、12小时和周期间开。③对日产液大于10吨,日产油小于1吨的油井实施间开,参考含水、泵效和沉没度数据,对含水大于98%泵效低于50%的实施12小时间开,对泵效大于60%,日产油大于0.5吨的实施尖峰段间停。按此原则下进行优选,个别井按操作困难,小范围调整。按此原则下进行优选,个别井按操作困难,小范围调整。

        根据以上分类优化情况,确定油井总体间开方案:马厂采油管理区油井开井104口,综合生产动态,其中38口油井供液能力好、泵效高,日产油量较高,有很好的经济效益,不需要间开生产。剩余66口油井可以进行间开,占总开井数的63.5%。
        3.2方案实施过程
        3.2.1开展产量、注水及电量摸排工作。在方案运行前逐井落实单井产状、电量,录取示功图、动液面资料110井次,核实取样200余井次,。为方案制定及实施后效果跟踪分析提供可靠依据。
        3.2.2依据方案对全区设备设施、工艺流程进行了专项调查,对部分存在的问题进行了整改。组织检修电表30块、新安装增注泵及生活区电表16块;更换新式水井单流阀13个,更换焊接阀4个;安排增注泵检阀12台次。
        3.2.3马厂采油管理区从7月3日开始执行避峰就谷用电试点方案。方案实施以来开发稳定,产量、注水量平稳,设备及人员运行正常,降耗减费工作取得了一定的效果,进入冬季生产调整冬季生产正常模式。
        3.2.4制定方案执行考核办法及运行办法。为充分利用峰平谷电价政策,不断降低我区用电成本,保证降电减费工作积极稳妥推行,马厂制定考核管理办法以及运行方法,明确岗位、班组的职责、区内部班组间以及与厂相关单位部门间的沟通与协调,保证在人员少的情况下油水井方案执行率达到100%。   
        4节能效果及经济效益情况
        4.1节能效果统计
        根据实际生产,马厂采油管理区执行避峰就谷方案时,结合第一阶段间开油井经验,综合分析,在确保产量基本的前提下,以节能降耗为目的,先后调整优化油井9口井间开制度,实际执行避峰有序用电油井56口。节电:1268.02 Kwh *138天*104=17.4986*104 Kwh,折合标煤:17.4986*104*1.229=21.5058万标准煤,减少碳排量  =17.4986*104*9.515=166.499(tco2)。
        4.2产量变化分析
        从上表可以看出,扣除新井和措施井,方案实施未对马厂整体产量产生影响。部分高含水井组实施脉冲注水后,含水下降,统计实施方案期间累增油96吨。
        4.3经济效益测算
        年节电费:2602.01元*138天=35.9077万元(日均节约电费2602.01元)
        增油价值:96吨*2651元=25.4496万元。项目总投资55*104元,项目回收期=55/(35.9077+25.4496)*138天=0.896*138=124天 投入产出比1;1.16。
        5结论
        马厂历经三十多年的开发,主力油层水淹严重,部分井油井高液量,高含水;非主力油层井网完善程度低或无法完善,部分油井低能、低效,造成吨油能耗偏高。开展油井间开制度优化,实施一井一策,避峰有序用电的有效实施,对于此类油田降低能耗,提高开发效益具有一定的推广意义。

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