龙钢5#高炉提产降耗操作实践

发表时间:2021/6/15   来源:《科学与技术》2021年第29卷2月5期   作者:唐晓东 李斌宜
[导读]
        唐晓东 李斌宜
        陕西省渭南市韩城市龙门镇龙钢公司炼铁厂,陕西韩城715405
        摘要:本文重点介绍龙钢5#炉通过高效冶炼操作实践,保持了炉况的稳定顺行,实现了产量、指标等大幅度提升和进步。紧抓原燃料质量的稳定,稳定炉料结构,稳定入炉有害元素负荷,为顺行和指标提升创造条件。
        关键词:高炉 提产 降耗 评价
        1  概况
        龙钢5#高炉炉容1800 m3,26个风口,风口面积0.2559m2。今年3月进行了大修,主要进行了炉缸保护性拆除、整体浇注,并顺利开炉投产。
        5月份以后,通过对标找差距、补短板,深入剖析龙钢在生产过程管控、高炉操作、炉温管控等操作方面存在的差距和不足,克服高炉大修和原燃料质量波动影响,在5#炉实施大风量、高风压、高富氧、大矿批、优化装料制度等高效冶炼手段,主要技术经济指标取得较大进步,日产量由大修前的5000吨提高至5700吨以上,平均利用系数比去年提高0.26t/m3d,入炉焦比累计370.6kg/tFe,比1-4年降低14.4kg,燃料比509kg,比去年降低12kg,均达到历史最好水平。
2  全系统配合强化操作,实施高效冶炼生产。
        2.1安全高效完成5#高炉大修。
        通过科学组织和策划,顺利完成5#炉大修停开炉。一方面消除了生产安全隐患,另一方面规避了市场经营风险,达到了生产与经营共赢目的。
        3月5日安全停炉,3月29日点火送风,3月30日顺利出铁。此次5#炉大修24天,比计划提前6天,同步创造了降料面风口吹空、炉墙无粘接物、扒炉无残料以及大修用时最短的新纪录。
        2.2 以焦炭质量评价机制为标杆,提升原燃料质量。
        (1)按焦炭强度、水分、S、强度、粒度等对负荷影响强弱进行排序,每月各种进行打分评价,按照得分高低决定次月各种焦炭的进购量,稳定焦炭质量。
        (2)以焦炭质量评价机制为标杆,将焦炭评价机制推广至煤粉、生灰、焦粉、球团、矿粉等原燃料采购中,拓宽评价机制在其他原燃料质量管理的应用,整体上促进了原燃料质量的稳定和提高。
        (3)坚持焦炭分级管控,稳定入炉质量。通过稳定焦炭质量、分级入仓、扩大焦筛筛孔改善筛分、合理使用等措施,月变料次数减少到5次以内。目前,5#炉主流焦炭粒度平均53.3mm以上,入炉平均粒度比上半年增大0.5-1.0mm。
        2.3实施高效冶炼。
        按照“一炉一策、分级管控”的原则,以顺行为基础,以焦比≤365kg/t.Fe为目标,以“炉机长、工长”高效冶炼评价体系为标准,在5#炉开展高效冶炼实践攻关和实践,实现产量指标稳步提升。
        (1)实施装料制度实践攻关。1月上旬首先在5#炉实施,中心焦角由13度扩至21.1度,中旬调至21.3度,下旬调至21.6度, 4月份后受焦炭质量变化,炉况出现不适,焦角有所回收,7-9月角度在21-23度,10月份随着矿批逐步扩大至60吨以上,根据高炉炉顶气流分布和炉况需要,中心焦角又逐步退至16度。

今年龙钢公司炼铁厂5座高炉分别实施装料制度实践攻关,根据各炉使用的焦炭热态指标、粒级、气流分布、炉况运行等情况,以不同方式进行装料制度攻关活动,通过不同情况下对各高炉制度调整的摸索,制定了龙钢公司各高炉不同矿批、不同焦炭粒级所对应的装料制度。不片面的一味追求中心加焦或者取消中心加焦的装料制度。在攻关期间,5座高炉基本保持稳定顺行,煤气利用率累计47.35%,比2019年提高0.40%。
        (2)实施高效冶炼攻关。1-8月,5#炉富氧量累计8700m3/h,9月上旬富氧量逐步增至13000m3/h,10月下旬,机前富氧投运后,富氧量再次增至16000 m3/h。随着富氧的增加产量提高显著,目前日产量稳定5900-6000吨,产能提升约7.0%以上。
        (3)以焦炭湿基负荷不低于4.35倍为基础,干熄焦比例稳定40%,控制煤量区间36-38t/h,在煤量区间内自主调整负荷,保证铁水硅含量稳定控制在0.20%—0.40%,渣碱1.20-1.25倍,料速保证7批/h,通过有效利用稳定喷煤量的区间控制,促进焦比、燃料比整体下降。
        (4)以“8定9固”稳定高炉操作,强化炉温平衡管控。通过逐渐总结和积累,逐步形成龙钢特色的高炉操作制度:“8定9固”法。突出高炉内部管理责任,促进了炉况持续稳定顺行,炉温波动频次明显减少,铁水[Si]、[S]实现“双35”控制标准,9月份后铁水硅、硫向“双30”控制标准靠近。
        (5)实施检修快速恢复及快速强化操作制度。
        通过总结和借鉴高炉休风、快速复风经验,实现快速恢复,形成龙钢特点的检修快速恢复制度,目前已在各炉推广使用,30小时以上检修恢复时间缩短4-6小时。
        (6)4月-10月,优化5#炉喷吹煤结构,增加本地低挥发烟煤和部分高挥发烟煤,提高磨机效率,目前供煤能力由33-35吨增加至37-39吨,产量提升后煤比仍稳定在140kg以上。
        2.4 依靠炉型管理和大数据,促进安全和生产管理的提升。
        6月份,通过公司大数据平台,完成5#高炉各层冷却壁壁体温度,热流强度,各部位热负荷,温度波动范围,标准偏差,平均温度等数据进行采集整理和在线监测。同时建立炉型管控台帐,形成周、月炉况分析评价制度。目前5#炉完成数据模型建设,实现高炉炉型管理的数据化、可视化、常态化和制度化。
3 取得的效果
        2020年,5#炉各项指标明显有升,5-11月与去年相比,高炉利用系数达到3.08 t/m3.d、提高0.41t/m3.d ,焦比370.6 Kg/tFe、下降25 kg/tFe。
4结语
        5#炉通过高效冶炼操作实践,保持了炉况的稳定顺行,实现了产量、指标等大幅度提升和进步。但是,在原燃料质量、保供、日常调剂上还有不足,与行业先进还有较大差距,我们将继续朝着低耗、环保、优质、高效的“绿色制造”方向继续迈进。
        (1)继续抓原燃料质量的稳定,稳定炉料结构,稳定入炉有害元素负荷,为顺行和指标提升创造条件。
        (2)在高冶强下高炉安全稳定生产,仍是我们不懈追求的目标,阶段性护炉仍是管控的重点。
        (3)高炉关键岗位的应急操作培训仍需要不断强化,努力提升高炉操作稳定性。
        
        
        
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