提高阿南作业区油藏注水系统效率的措施研究

发表时间:2021/6/15   来源:《科学与技术》2021年第6期   作者:杨伟 杨卫景 张运飞
[导读] 注水系统是作业区的耗能大户,约占整个作业区开发生产总用电量的三分之一。为实现节能降耗,
        杨伟   杨卫景  张运飞
        中国石油华北油田二连分公司阿南采油作业区 内蒙古 锡林浩特 026000
        摘要:注水系统是作业区的耗能大户,约占整个作业区开发生产总用电量的三分之一。为实现节能降耗,降低运行成本的目的,应用了多种提高油田注水系统效率的技术。采用更换离心电泵为柱塞泵,提高注水泵运行效率;应用变频调速技术,稳定注水干压,消除注水泵打回流;采用分压注水工艺,优化注水管网,提高管网运行效率;单井水量调节采用自动控制技术,降低压差提高管网运行效率等措施,通过这些技术的应用,使作业区各注水站注水系统效率大幅度的提高,注水系统效率大大优化,注水单耗明显降低,取得了良好的降本增效成果。
        关键词:油藏注水系统;提质增效措施;阿南作业区
        前言
        随着油田进入中高含水开发期,油田注水量逐年增加,系统出站干压逐年抬升,注水耗电量也大幅度上升,能源消耗日趋严重。为有效降低运行成本,达到节能降耗的目的,通过开展提高注水系统效率技术研究,有步骤、分阶段采取更换相应离心电泵为柱塞泵、应用变频调速技术、分压注水、开发应用注水系统效率分析软件精细管理、管网调整、单井自动调节等技术,提高了机泵效率,减少了注水管网的沿程损失和节流损失,提高了注水系统效率,降低了注水单耗,实现了节能降耗降低运行成本的目的,为作业区可持续发展起到了积极的作用。
1优化注水设备,提高注水系统机泵效率
        多级离心注水电泵液体从叶轮进入压出管的过程中,流速的大小和方向都发生剧烈变化,同时,叶轮和泵壳之间有空隙,泵运转时部分液体会漏回吸液空间,引起大量的能量损失,导致效率较低,这是由离心泵的特性所决定的。多级离心注水电泵机泵本身的能量损失在总能量损失中占主导地位,单耗高;泵效低,一般在60%左右;而且大部分多级离心注水电泵排量与配注不匹配,不得不在注水站用出口阀控制排量。
        柱塞式注水泵是借往复运动的柱塞,在泵缸内交替地将流体吸人和压出,将机械能以静压能的形式直接给予流体。其供液能力只与泵柱塞直径、柱塞数、冲程和往复频率有关,而与扬程无关。柱塞与泵缸之间有良好的密封,吸入泵缸内的流体与排出泵缸的流体流量相对固定,使得柱塞泵在工作过程中,很少造成流体的漏失,且经过泵的过程中摩阻较小,故往复泵的效率比较高,一般在80%以上,具有操作简单、节能等优点。
2分压注水技术
        由于各油田储层物性非均质性严重,造成各系统内注水井注人压力分布不均衡,为满足部分高压注水井配注完成,注水干 压就必须保持较高的压力等级,从而造成中、低压水井存在节流损失,严重影响了管网效率。
        阿南、哈南、蒙古林油田的注水管网均采用三管的注水工艺流程,即为注水干线、洗井干线、洗井回水线的工艺流程。如果将这三个油田的洗井干线作为注水干线,实行两套管网分压注水,使现有的注水系统分为两个注水系统,减小干压与油压的压差,降低配水间注水调节阀的节流损耗及注水管网损失,同时增大注水量的过流面积,降低注水干线的流速,以降低干线损耗。
        新的工艺流程形式既可以达到节能降耗、挖潜增效的目的,又可以提高注水系统管网效率,进而提高注水系统效率。


3注水管网调整
        利用已有的注水管网和洗井管网,将原注水系统分成两个注水系统的注水方式,一是降低了每个注水系统的干压与单井油压的压差,减少注水井的节流能量损失。二是使得注水管网的过流面积增加一倍,降低了注水流速,减少摩擦阻力,降低了注水管网的摩损,起到了节能降耗的作用,管网效率得到了提高;三是应用注水系统效率优化分析软件和仿真优化技术,按照管网效率最大化的原则,精确确定了阿南、哈南、蒙古林油田分压注水的最佳分压点,配套调整注水单井的注水方式,进一步提高了管网运行效率,从而带动了整个注水系统效率的提高。
        针对阿南、哈南油田注水干线超压运行问题,在站外分别新建一条压力等级为25MPa注水干线作为高压注水系统。应用注水系统效率优化分析软件综合分析,利用该新建干线、洗井干线、原注水干线形成三套管网分压注水,重新确定分压点,配套对站内注水泵和站外单井注水管网进行调整,进一步降低单井油压和干压之间的压差,提高管网运行效率。
        通过推广、应用注水系统效率技术,使其管理日常化,即根据单井油压、水量、开井数变化及注水泵运行情况,重新确定分压注水的分压点,及时调整单井注水方式,降低单井油压和干压之间的压差,提高管网运行效率。
3变频调速技术
        部分注水站注水泵需打回流控制干压,造成较大的能源浪费,影响了系统效率的提高。通过变频调速技术的应用,对注水系统的干压实施敏感控制,当压力超过设定值时,可自动调节频率、改变电机转速,从而在确保干压和注水量平稳的基础上,有效降低回流、减少能量损失;同时,还可改善机泵自身的运行状况、提高运行效率。
4单井自动调节计量技术
        部分注水单井调节阀自锁严重、水量波动大、调节困难,影响注水量的完成,单井节流损失大。自动调节计量技术能够实现自动调节注水量,保证单井平稳注水,有效降低注水压差,减少节流损耗,提高管网效率。
5高压流量自控仪应用
针对调节阀自锁严重、水量波动大、调节困难的注水井,开始应用高压流量自控仪来控制调节单井水量,到目前共安装多台高压流量自控仪。通过高压流量自控仪的应用,单井水量控制现场难度降低,使注水压差夏季不超过最高油压0.2MPa,冬季不超过最高油压0.3MPa,有效地降低了出站干压,提高了管网运行效率。
6注水系统效率优化分析软件
        为进一步提高注水系统效率,精确确定分压注水的分压点,降低注水压差,挖掘节能潜力,提高注水系统效率管理水平,进行管理软件的编制。通过管理软件的应用,提高管理水平,促进注水系统效率的进一笔提高。近年来应用注水系统效率优化分析软件来指导注水系统管理。如阿一联、哈一联、蒙一联最佳分压点及注水泵注水方式的优化;宝力格注水管网优化调整;淖尔单井降压措施;各油田单井增压措施;系统效率分析计算等等,都是应用管理软件进行快速优化分析,使注水系统管理更加精细,为提高管理水平起到了积极作用。
7结论与建议
(1)通过提高注水系统效率技术研究,应用柱塞式注水泵、变频调速器、优化注水管网等工作,降低了注水单耗,节电效果显著。为作业区“低成本、有效益、可持续”发展战略做出了贡献,也为今后的节能降耗措施提供了思路。
(2)今后将继续对注水系统进行优化,降低网损,提高注水系统效率,降低注水单耗。应用节能、高效型设备,降低运行成本。
(3)根据注水需要,合理选择注水泵,泵的排量应与实际注水量匹配相当,不宜过大或过小,避免节流控制或打回流现象的发生,提高注水泵运行效率。
(4)优化注水泵站设计。在今后的新区块注水泵站的设计时,注水站应尽量布置在一个注水辖区的中心位置,缩小注水半径,减少注水泵到注水井口的压力损失。
(5)对于注水单井油压比较高的井,采取整体降压与局部增压相结合,降低注水系统单耗,提高系统效率。
参考文献:
[1] 邓刚.王琦.高哲.桥式偏心分层注水及测试新技术[J].油气井测试,2014,l1(3):45-47.
[2] 刚振宝,卫秀芬.大庆油田机械堵水技术回顾与展望[J].特种油气藏.2016.13(2):9-l1.
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