中国石油化工股份有限公司中原油田分公司文留采油厂 河南省濮阳市 457071
摘要:提高抽油井系统效率,对油田提高经济效益具有重要意义,2017年文中-文东油田开展了提高抽油井系统效率技术的应用研究,应用了各项提升系统效率技术共计2995井次,其中有杆泵系统优化设计中运用了示功图核算动液面、抽油泵避开大狗腿度的重要性甚于避开大井斜等新方法或理念。2017年该油田抽油井系统效率监测平均值35.2%,与2016年27.2%相比提高了8个百分点。
关键词:抽油井;系统效率;设计理念;节能降耗;文中-文东油田
一、前言
文中-文东油田隶属于中原油田,2016年抽油井平均系统效率测试值27.2%,较全油田平均值31.6%低4.4个百分点。2017年以来该油田针对抽油井斜井多、井筒环空泡沫段长等生产特点,加强系统效率优化技术的研究与应用,采取有效措施,使系统效率上升至35.2%,提升了8个百分点。
二、提高抽油井系统效率技术研究
提高抽油井系统效率是提高油田开采效益与管理水平的必然要求,其主要影响因素有工艺设备、日常管理、工艺设计等三个方面。
1、合理应用节能工艺与设备
节能工艺与设备对系统效率有一定影响。要提高系统效率,可采用较先进的、节能型的技术装备,如节能抽油机、节能电机、减磨扶正器、高效抽油泵及其他深抽配套工艺。
(1)地面节能工艺与设备应用
2017年文中-文东油田应用地面节能设备(工具、工艺)3项186井次。①电容补偿器对功率因数低于0.4的抽油机电动机进行电容补偿132口,平均功率因素提高到0.5,累节电10.4×104KW•h。②节能电机50台,为节能电机与变速装置一体化设计,年度节电76.9×104KW•h。③在14号站4口井实施抽油机井集群控制技术,系统效率提高了9个百分点,据统计每年可节约电量8.2×104KW•h。
(2)井筒配套工艺研究与应用
油田开发到中后期,油井井况逐渐恶化,偏磨、结蜡、结盐、腐蚀、出砂问题突出,相应的防治措施均有减小磨损损耗、提高系统效率的作用。2017年共计应用井筒砂、盐、蜡、腐蚀及偏磨防治配套926井次。其中重点归纳分析了抽油杆柱中性点以下偏磨的规律,采取了针对性更强的防治措施。
常规偏磨防治:常规的大井斜、大狗腿度导致的偏磨,根据井斜、狗腿度大小、偏磨井段、位置(本体、接箍)、程度、周期予以配套,合理优化配套旋转井口、旋转悬绳器、注塑杆、尼龙扶正体、扶正减磨装置、耐磨接箍、油管扶正器等。
中性点下偏磨:中性点以下偏磨是管杆偏磨的最严重井段。
抽油井下冲程杆柱中性点以下抽油杆受压应力,且越向下,压应力越大,杆柱越易失稳,表现在实际生产中即,离泵越近,泵上油管偏磨裂缝频次越高。2016年文中-文东油田抽油井油管偏磨裂缝47井次,其中泵上第1根管偏磨裂缝16井次,占比34%;中性点(一般在底部300m左右)以下43井次,占比91%。
中性点下偏磨防治除常规防偏工艺外,还需应用加重杆,既能促使下冲程杆柱下行和游动阀及时打开,提高泵效,又能提高底部杆柱的抗弯能力,减轻磨损和能耗。2017年该油田加重杆应用范围从大泵提液扩展到小泵加深,加重杆规格从Φ25mm扩展扩展到Φ22mm、Φ25mm、Φ30mm、Φ38mm。
2、强化日常管理工作
对地面系统效率的10个控制点进行强化治理。主要包括抽油井井口对中率、水平率、平衡率、润滑和紧固的五率达标活动,同时强化减速箱和皮带轮的四点一线调整工作,从而保证地面设备高效率工作。2017年文中-文东抽油机调对中54井次、调平衡213井次、润滑和紧固等措施1527井次。
3、提高有杆泵系统设计水平
提高有杆泵系统设计水平有助于优化合理沉没度、降低系统损耗、提高泵效和系统效率。2017年实施工作参数优化139井次,在设计中运用了示功图核算动液面、抽油泵避开大狗腿度的重要性甚于避开大井斜等方法或理念,平均系统效率提高了11.6个百分点,节能53.8×104KW•h。
(1)核实动液面为工程设计和系统效率优化提供依据
文中-文东油田抽油井普遍存在环空泡沫段,严重者泡沫段达1000m,给工程设计工作参数和沉没度优化带来不便,也使系统效率测试结果数据偏低。2017年开展了功图推算动液面的研究和应用,发现示功图所示液柱载荷和冲程损失均与动液面有关。以动液面为目标计算值,其他各参数均为油气生产中的常规录取参数,可推导出一种应用简便的动液面核算方法。
用示功图液柱载荷求动液面:
用示功图冲程损失求动液面:
取二者平均动液面:
式中:
——液体密度,kg/m3;
——重力加速度,m/s2;
——泵挂深度,m;
——油压,Mpa;
——套压,Mpa;
——沉没压力,Mpa;
——油密度,kg/m3;
——动液面,m;
——泵活塞截面积,mm2;
——钢材弹性模量,212000Mpa;
——杆柱按长度加权平均截面积,mm2;
——第i级杆柱长度,m;
——第i级杆横截面积,mm2;
——第j级管柱长度,m;
——第j级管横截面积,mm2。
——油管柱金属部分按长度的加权平均截面积,cm2;
——油比重,无因次。
——混合液比重,无因次,气液比不大时直接取油水混合液比重;
——液柱载荷,KN。
2017年文中-文东油田共计核实动液面89井次,主要集中在气液比大、环空泡沫段长的文东油田,其中采油管理三区系统效率测试值由2016年的25.0%升至2017年的34.55%,采油管理四区系统效率测试值由26.1%升至34.9%。
(2)抽油泵避开大狗腿度的重要性甚于避开大井斜
油管与抽油杆之间间隙较大,处于大井斜、大狗腿度井段内可以采取扶正、减磨配套工艺减缓偏磨,而抽油泵泵筒与柱塞间间隙极小(在用Ⅰ级泵配合间隙仅0.025-0.088mm),径向上基本无自由度,在大狗腿度井段内会出现泵筒弯曲变形、间隙磨损较快、间隙漏失增加、泵效及系统效率降低的问题,因此,抽油泵避开大狗腿度的重要性甚于避开大井斜。
2017年推导抽油泵在井筒内保持不形变的最大狗腿度公式:
式中:
——套管内径,mm;
——泵最大外径,mm;
——泵公称直径,mm;
——泵本体壁厚,mm;
——泵所处井段内的狗腿度,°;
——泵长,mm。
三、结论与认识
1、在特定类型油井的有杆泵系统优化设计中运用示功图核算动液面、抽油泵避开大狗腿度的重要性甚于避开大井斜的新方法或理念,可实现系统效率的有效提升。
2、系统效率优化是一个长期工作,需要加大节能技术的投入,强化优化设计与配套,使抽油井保持高效稳定生产。