水泥磨提产降耗的措施探究

发表时间:2021/6/16   来源:《科学与技术》2021年2月6期   作者:王江 王振辉 王学乾
[导读] 本文结合企业中1#2#水泥磨参数以及生产实际,从磨机衬板、研磨体级配、系统操作入手进行相关的改造与调整。
        王江   王振辉   王学乾
        甘肃京兰水泥有限公司    
        摘要:本文结合企业中1#2#水泥磨参数以及生产实际,从磨机衬板、研磨体级配、系统操作入手进行相关的改造与调整。实践表明,通过优化与调整,达到了良好的提产降耗效果,提产2-5t/h,降低电耗2度左右,该优化与调整方案确实可行,有效,有必要进行推广。
        关键词:水泥磨  提产降耗   措施   探究
        近年来随着我国城镇化进程的不断加快,建筑行业对水泥的用量不断加大。如何在提高产量的同时,降低水泥生产中的能源消耗,是水泥生产企业关注的重要问题。水泥粉磨是水泥生产过程中一个重要的环节,粉磨过程电耗要占总电耗45%~50%,应做好粉磨工艺研究,积极采取针对性措施提产降耗,为更好的提升经济效益,实现可持续发展奠定坚实基础。
一、水泥磨设备参数概述
        某企业(甘肃京兰水泥有限公司水泥粉磨)现配套4台Ф3.2*13m带辊压机水泥磨系统,4台水泥磨为两台开路(1#2#磨)、两台闭路配置(3#4#磨)。对其中两台开路磨系统进行了相关提产降耗改进研究,本次重点考虑磨机内部相关工艺优化改进,主要相关配置如下:     
        磨主电机(型号YRKK710-8,功率: 1600 kW 转速:744r/min);辊压机(型号TRP140-80,通过能力:335~380 t/h ,最大喂料粒度:35mm,产品粒度:65/20%(<2mm/<0.09mm),辊子线速度:1.496 m/s,最高喂料温度:100℃,辊子规格:Φ1400×800 mm,挤压辊最大作用力: 7280kN);辊压机电机(型号YRKK500-6 ,功率:560 kW 转速:990 r/min);磨机收尘排风机1#2#(型号SL6-29NO13D,旋向:顺、逆45°各一台,风量:30000 m3/h,全压:  3800 Pa,风温: 80℃ ~90℃,转速:1450 r/min,电机Y250M-4,功率:55 kW 电压: 380V);辊压机收尘排风机1#2#(型号SL4-73№14D,旋向: 顺、逆45°各一台,风量:135000 m3/h,全压:4000 Pa,风温: 70°C,转速:1450 r/min,电机Y355M1-4,功率:220kW 电压:380V)。1#2#磨为三仓磨,研磨体装载量设计120吨,设计产量95t/h(生产PO42.5水泥)。(考虑描述型号、功率、能力即可,可简化)
二、水泥磨设备提产降耗改进方案
        现在国家对节能降耗越来越重视,对水泥企业能耗管理越来越严格,也实施了阶梯电价政策来限制高能耗企业的发展。同时,自身节能降耗降低生产成本也是一项重要考核。基于以上原因,需要在提产改进降低水泥磨系统电耗,以达到节能降耗的目的。

目前开路磨产量基本在95-98t/h左右,当前粉磨系统电耗为31kWh/t左右(生产PO42.5水泥),考虑从磨机衬板、研磨体级配调整、系统操作优化等方面改进。
        1.磨机衬板的改进
        磨内各仓衬板是水泥磨的重要构成部分,在研磨作业中发挥重要作用。为达到增产降耗目标,技术人员对1#2#磨内三仓衬板磨损情况进行评估,结合生成实际,商讨、制定了相关的改进方案:1#2#水泥磨磨内三仓衬板技改更换,增设部分大波纹、小波纹、斜波纹衬板,增加活化环、扬料板。同时,为保证更换、加装作业的顺利进行,要求技术人员做好作业过程中各个风险的评估,提前采取预防措施。另外,在作业细节上要求技术人员按照相关规范进行操作,确保各按照参数控制合理、得当,符合标准要求。
        2.研磨体级配调整
        研磨体级配是否合理不仅关系着研磨质量,而且还应影响着能耗高低。研究发现1#2#的研磨质量仍有提升的空间。同时发现研磨体的装载量较大,导致磨机运行过程中承受较大负荷,造成额外的能源消耗。在充分考虑实际情况后,制定了相关的调整方案:增加部分小径钢锻(Φ10×10和Φ12×12),以提高研磨效果。同时,拆掉不必要的部件,原装配研磨体共120吨,调整减少研磨体装载量5-10%,降低磨机负荷。
        3.系统操作优化
        对操作系统进行优化有助于各部分密切、高效配合,提升运行效率,实现提产降耗的目标。1#2#水泥磨操作系统虽然能够满足日常生产需要,但为更好的挖掘其潜力,仍可对其进行优化。结合1#2#水泥磨操作系统实际情况,技术人员认真商讨,制定并实施如下系统优化方案:结合水泥产品的质量控制要求,根据比面积和细度状况,匹配调整系统拉风量,选粉机转速调整,辊压机压力调整。同时,根据系统运行情况对相关参数进行微调,保证各个部件之间的密切配合,运行状态达到最佳。
三、结论
        为积极响应国家节能减排号召,促进经济效益的进一步增加,技术人员结合1#2#水泥磨实际运行情况从磨机衬板、研磨体级配调整、系统操作优化等方面制定相关的改进方案,并认真对比改进前后的水泥磨提产降耗效果,改进磨内衬板形式改善了研磨状态和效果,有益于产量的提高,优化研磨体并减少装载量,降低了磨机运行负荷,结果显示达到了提产降耗的目的,提产2-5t/h,降低电耗2度左右。
        参考文献:
        [1]周文平,马育红,吕等富,罗燕光,王志红.Φ3.2 m×13 m水泥磨技术改造及技术创新实践[J].水泥,2020(06):19-23.
        [2]解绍萍,孟能.水泥磨系统提产降耗技术改造[J].水泥,2018(07):27-28.
        [3]昌正江.水泥联合粉磨系统的提产降耗[J].新世纪水泥导报,2020,26(05):55-60.
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