催化裂化装置吸收稳定系统操作节能优化

发表时间:2021/6/17   来源:《科学与技术》2021年第29卷6期   作者:吴凡
[导读] 本文对催化裂化装置影响吸收稳定系统操作的各项因素进行了分析,对吸收稳定系统部分操作参数进行了优化调整
        吴凡
        中国石化天津分公司 天津 300271
         
        摘要:本文对催化裂化装置影响吸收稳定系统操作的各项因素进行了分析,对吸收稳定系统部分操作参数进行了优化调整,降低了吸收稳定系统能耗,对装置实际操作有一定的指导意义。
        关键词:催化裂化; 吸收稳定 ;节能
1前言
        催化裂化装置是原油二次加工的核心装置,有很大的节能提升潜力。经多次改造后,现处理能力为130万吨/年,加工原料为加氢蜡油。两器形式为同高并列式,其中再生器为前置烧焦罐,反应器采用MIP工艺。吸收、稳定系统工艺流程,采用吸收解吸双塔并列式流程。2012年吸收-稳定系统进行扩能改造,更换吸收塔、解析塔、再吸收塔以及稳定塔,塔盘形式均采用新型单溢流DJ-5型固定阀塔盘。改造后操作弹性明显增加,达到预期目的。改造后吸收稳定部分的水、电、汽消耗有所上升,对装置的能耗达标产生一些负面影响,经过对吸收稳定的操作进行观察分析,对照历史操作数据,结合生产实际,对吸收稳定的操作工艺参数进行了优化部分调整,达到了降耗的目的。
2 吸收稳定系统操作因素分析
2.1  影响吸收的操作因素
        影响吸收的操作因素很多,主要有油气比、操作温度、操作压力、吸收塔盘结构、吸收剂及溶质气体的性质。对操作而言,主要靠选择适宜的操作参数来保证吸收效果。
2.1.1油气比
        在满负荷生产情况下,为了追求增产丙烯,吸收塔的进气量基本保持在最大值30000M3/h,故油气比的大小取决于吸收油量(粗汽油+稳定汽油),增加吸收油量,可增加吸收推动力,从而提高吸收速率。故操作中一般加大稳定汽油量,增加油汽比,有利于吸收完全,减少干气中C3含量。但油气比过大,富吸收油中溶质浓度下降,不利于解吸,使解吸塔、稳定塔液相负荷增加、塔底重沸器热负荷增加,来回循环输送吸收油的动力消耗也要加大;同时、补充吸收油量越大,被吸收塔顶贫气带出的汽油量也越多,因而再吸收塔柴油用量也要增加,又加大了再吸收塔与分馏塔负荷,从而导致能耗上升,严重时还会破坏分馏塔的热平衡,使柴油凝固点变轻。以往操作中采用的油气比2.2—2.5之间(重量比),现实际操作油气比在2.6—3.0之间,文献推荐的油气比大约为2,这说明现操作中有过度吸收现象。
2.1.2操作温度
        温度低,气体溶质溶解度就大。吸收过程有放热效应,吸收油自塔顶流到塔底温度有所上升,因此塔中部设置中段冷回流,以降低吸收油温度。低温有利于吸收,然而温度的降低要靠降低入塔富气、粗汽、稳气的冷却温度和增加塔中段回流冷却取热量,这要过多地消耗循环水量,使能耗增加。同样温度过低,也会出现吸收过度。以往操作中富气入塔温度在45—50℃之间,吸收油温度在40℃左右,现实际操作中富气,粗汽温度在40℃以下,稳汽温度35℃左右。
2.1.3 操作压力
        与温度相反,提高吸收塔操作压力有利于吸收过程的进行。原设计时由于塔盘压降大,再吸收塔顶操作压力控制在0.96MPa,技术改改造后塔盘压降减少0.1MPa。实际操作压力控制在1.06MPa左右,在保证干气质量合格的前提下,压力控制适度下调,气压机出口压力会相应下降,气压机耗汽量减少。
2.1.4再吸收塔操作
        再吸收温度应控制在40—50℃之间,温度过高会使干气带油,温度过低,再吸收油黏度上升,同样会使干气带油,而且增加冷却柴油的循环水量消耗。实际操作中再吸收油温度过高,再吸收塔干气量会出现异常波动,造成干气带油。作为再吸收油的柴油很容易溶解吸收贫气中所带的少量汽油,所以通常给定试量后,不需要经常调节,实际操作中再吸收油量控制12t/h。
2.2影响解吸的操作因素
2.2.1操作温度
        解吸塔操作目的是控制脱乙烷汽油中C2含量。与吸收过程相反高温低压对解吸有利,解吸塔的压力取决于系统压力,所以只有通过控制解吸塔底重沸器出口的温度来控制脱乙烷汽油中C2的含量,温度控制要适当,太高会出现过度解吸,不但增大一中循环负荷,还会使吸收油量增加,严重时会使解吸塔T5-2顶部气相负荷过大,解吸塔压力升高,C3、C4组分在吸收、解吸系统循环。影响正常操作。

实际操作控制LPG中C2含量≯0.2%(V),就能使稳定系统停排不凝气。目前解吸塔底温度控制在128℃左右,一中循环量增加3-4t/h。
2.2.2凝缩油冷热进料
        为了达到降低能耗的目的,有部分凝缩油与稳定汽油换热,作为热进料进入解吸塔的中上部。热进料的温度、流量要控制适当。温度高,流量大,富吸收油入塔后,C3、C4大量汽化,造成解吸塔上部气相负荷过大,解吸系统压力上升,影响解吸,同时还会出现C4、C4在解吸系统顶部循环,实际操作中出现解吸气量偏大,解吸塔压力上升。热进料量小,冷进料量会增加,解吸塔底负荷增加。历史操作数据,热进料温度72℃,冷、热进料分配比为4:6,解吸塔压力1.10MPa,解吸气量9000M3/h左右;现操作参数为热进料温度75℃,冷、热进料分配比为2:8,解吸塔压力1.3MPa,解吸气量>18000M3/h。可以看出目前热进料量偏大。
2.2.3操作压力
        解吸塔原操作压力为1.1Mpa,脱乙烷汽油泵耗电230kw/h。解吸塔提压到1.3Mpa,一中循环量增加3-4t/h,停运稳定塔进料泵,向稳定塔液体输送方式由泵送改为压送。
2.3影响稳定过程的操作因素
        影响稳定的操作因素主要有回流比、塔底温度、压力、进料位置。
2.3.1回流比
        保证适宜的回流比来控制回流量是稳定塔操作特点,适宜的回流比不但能提高C3、C4的回收率,而且还会减少塔底重斧器的热负荷和塔顶冷凝冷却器负荷,减少循环水用量。为了提高液化气收率,采用深度稳定操作的方法,回流比控制在2.4—2.7,实际操作回流比在1.8—2.4。
2.3.2 塔顶压力
        稳定塔压力控制受解吸塔操作影响很大,当液态烃带C2时,会使稳定塔压力超高,排不凝气至冷一前,增加气压机负荷,蒸汽耗量增加。实际操作中,稳定压力还与液态烃冷后温度有关,冷后温度低,稳定压力低,在压力低时,降低塔顶冷凝冷却器负荷,减少循环水用量,提高冷后温度,保证压力平稳。压力控制平稳,不但使回流比调节灵敏,而且塔底重沸器液面波动小,保证去精制系统稳定汽油流量平稳。目前稳定压力控制在1.05MPa,比设计压力低 0.1MPa。在产品质量合格的前提下,适当降低操作压力,可以相应降低塔底重沸器的热负荷。
2.3.3 塔底温度
        塔底温度以保证稳定汽油蒸汽压合格为准,塔底温度过高,为了保证LPG 中C5含量在1%(v)以下,必须提高回流比,增加塔顶冷凝冷却器负荷。塔底温度过低,不但稳定汽油蒸汽压不合格,而且稳定汽油C4含量增加会降低补充吸收油的吸收效果,增加补充吸收油用量,严重时,液态烃会在吸收、解吸、稳定系统间循环,动力消耗增加,直接影响吸收稳定系统的操作。目前稳定塔底油汽返塔温度控制在163℃。比设计温度低5℃ ,但汽油蒸汽压合格,这与稳定塔压力控制较低有关。
         3  操作优化
        通过操作分析,对照以往历史数据,发现有过度吸收和过度解吸现象,稳定塔、再吸收塔比较正常,为此在9月某天对影响吸收及解吸的部分工艺控制参数作了相应调整,同时根据稳定塔T2007压力控制现状,减少循环水用量,提高回流液态烃温度,控制稳定塔压力在1.0—1.08Mpa之间,控制回流比2.0。通过操作优化,干气中的C3+吸收效果仍然控制在3.0%以下,而工况改变前后效果如下:(1)减少补充吸收油12t/h,采用解吸塔提压操作,稳定塔进料泵停运,大约节电230KW/h。(2)降低解吸塔底热负荷,节省一中循环量约4 t/h。(3)降低冷却系统的负荷,循环水耗量减少400 t/h左右(计量表测得)。
        4 结论
        通过优化操作,在不影响产品质量的前提下,可达到节能降耗的目的,但我们追求的最终目标是“安、质、稳、长、满、优”,实现效益的最大化,操作中还需注意以下几个方面:(1)操作调整必须考虑对整个系统的影响(2)要根据气温变化及时调整冷却水量,以便更好控制压力,平稳稳定塔操作(3)深度吸收可提高C3+的回收率,故需要认真计算C3+ 的回收率与能耗的关系,优化操作,以达到效益最大化(4)在降低循环水用量时,须考虑循环水在换热器内的线速,以免影响换热器长期换热效果避免结构,对装置长周期满负荷生产产生不利影响。(5)操作波动或事故状态要注意启动脱乙烷汽油泵。(6)投用APC控制系统,减少人为失误。
  作者简介:吴凡,大学本科,工程师,毕业于天津大学。目前主要从事炼油催化裂化装置工艺技术管理工作。
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