顺北5-11H井提速提效钻井工艺

发表时间:2021/6/23   来源:《基层建设》2021年第5期   作者:丁健
[导读] 摘要:顺北区块地质层位复杂,二叠系厚约509.5m,英安岩、凝灰岩、玄武岩等火成岩发育,地层连通性好,井漏风险大;玄武岩质地坚硬,可钻性差且易剥落掉块造成井下复杂。
        中石化中原石油工程公司塔里木分公司
        摘要:顺北区块地质层位复杂,二叠系厚约509.5m,英安岩、凝灰岩、玄武岩等火成岩发育,地层连通性好,井漏风险大;玄武岩质地坚硬,可钻性差且易剥落掉块造成井下复杂。石炭系、泥盆系、志留系及奥陶系地层压实程度高,钻时较慢。顺北区块二叠系钻具结构的选择、泥浆性能的控制,如何预防井漏以及井漏情况下的防卡工艺,制约着二叠系作业的施工效率。石炭系以深层位钻头、螺杆的选择直接影响着钻时的快慢,决定着单井周期的节约与否。
        关键词:顺北区块;钻头选型;防漏;防塌;提速
        一、引言
        顺北5-11H井是部署在塔里木盆地顺托果勒低隆北缘的一口四开制水平开发井,位于三维区5号断裂带北部,设计完钻井深7935.75m,完钻层位为奥陶系一间房组。该井二开进入石炭系50m后中完,技术套管封隔易漏的二叠系层位;三开进入奥陶系一间房组4m中完,尾管悬挂封隔油气层以上地层;四开进行定向作业。
        顺北5-11H井二开设计井深4810-5311m钻遇二叠系,其中火成岩段为4810-5220m,上部为英安岩,下部为玄武岩。该地层漏失风险大,存在井漏失返后环空岩屑下沉,造成沉砂卡钻的风险;此外玄武岩质地坚硬,可钻性差,易磨损钻头,如钻头、钻具组合选择不合理,不仅钻时慢,增加起下钻频次,还易加剧沉砂卡钻、井壁失稳的风险。
        三开为215.9mm井眼,钻遇石炭系、泥盆系、志留系和奥陶系,此井段硬脆性泥岩发育,地层压实程度高,如钻头、钻具组合选择不适宜地层,则对于钻时影响大,造成机械钻速低,亦存在钻头磨损迅速,增加起下钻更换钻头的趟数,造成周期的浪费。
        二、各开次钻井工艺
        顺北5-11H井开钻前,项目组、井队充分调研区块井、邻井钻头、钻具组合使用情况,优选机械钻速高的钻头,根据井下实际情况组合钻具,本井作业施工顺利,工序衔接紧密,工程和泥浆相互配合,保障了顺北5-11H井的高效作业。
        2.1 一开
        一开钻遇第四系、库车组地层,岩性为砂岩、软泥岩,可钻性好,机械钻速高,一开使用一只PDC钻头钻至中完井深1206.03m,起钻通井后下入一开套管顺利。
        顺北5-11H井一开合同周期4d,实用周期3.17d,节约0.83d。一开共短起下两回次,分别为200m、798m,短起下顺利,但一开泥浆不落地处理不及时,停等泥浆不落地处理固废时间1.29d,本井一开周期仍有较大节约空间。
        2.2 二开
        二开为本井的关键开次,本井二开钻遇易漏的二叠系层位,防漏、漏失后防卡是本开次的重点工作。在防漏方面,泥浆采用全井堵漏浆作业,以超细钙、竹纤维、酸溶性桥塞堵漏剂SQD-98(细、中粗)、随钻堵漏材料配制,二叠系控制井浆密度1.24g/cm3,保持泥浆低粘切的流态;工程方面,优选钻头、钻具组合,提高机械钻速的同时,把井漏失返后钻具易上提作为重点考虑的方面。
        本开次使用最成功的为2-3 PDC钻头+0°江汉H7LZ244*7.0螺杆和2-5狮虎兽+0°江汉H7LZ244*7.0螺杆、2-6狮虎兽+0°江汉H5LZ244*7.0螺杆钻具组合。进入易漏失的二叠系地层后,为避免因井漏失返后,岩屑下沉卡钻风险,使用0°直螺杆即可以提高机械钻速,又能够削减因1.25°弯螺杆上提较0°直螺杆挂井壁导致上提困难的风险。本井二开二叠系于4959m井漏失返,开泵上提困难,多次上提活动提出,说明0°直螺杆在井下失返复杂条件下,具有较高的防卡能力。


        本井二叠系中下部钻遇约325m纯英安岩和玄武岩,使用两只狮虎兽钻头进尺分别为179.98m、145.5m(二开中完),狮虎兽配合0°螺杆的使用在提高二叠系机速的同时也能延长纯钻时间,减少起下钻回次,提高作业效率,其中第一只狮虎兽钻头进尺分别为179.98m,机速1.62m/h,创本区块二叠系进尺最多,机速最快。此外,狮虎兽钻头于井壁的接触面积大,虽然下狮虎兽钻头时存在长段划眼情况(第一只划眼井段2120-2900m,历时13.5h;第二只下入摩阻大,不返浆),但其修复井壁的效果好,本井二开二叠系20d未使用扶正器修复井壁,二开中完牙轮+18m-307mm扶正器通井无显示,与两趟狮虎兽钻具组合有直接关系。
        顺北5-11H井二开合同周期56d,实用周期39.38d,节约16.62d,节约率为29.7%。周期的节约与井漏失返后未发生井下事故、两趟狮虎兽钻具组合有直接关系,泥浆上采用全井堵漏浆作业,防漏效果好,漏失后静堵、桥塞堵漏能迅速封堵,未发生恶性漏失也是二开提速的重要保障。
        从本井二开井径扩大率曲线可以看出,井径扩大率最大处位于三叠系、二叠系交界面处,二叠系整体井径扩大率较小,井壁稳定。
        2.3 三开
        本开次主要钻遇石炭系、泥盆系、志留系以及奥陶系地层,地层压实程度较高,主要为硬脆性泥岩,易剥落掉块,泥浆做好抗温的同时必须做好防塌工作,使用乳化沥青、沥青粉复配防塌,使用KCl保持井浆[K+]不低于25000mg/L,保持泥浆良好的流型,提高防塌能力。工程上优选钻头、螺杆,合理控制钻井参数,监测井身质量,切实提高施工效率。
        顺北5-11H井泥浆做好防塌、抗温的基础上,工程上选择的第一只亿斯达ES1645SG钻头单只进 尺1258m,其机械钻速为5.81m/h,较为理想。后续作业因志留系柯坪塔格组、奥陶系地层倾角大,定向作业频繁,造成机械钻速低。特别是奥陶系地层,复合钻进井斜增长0.2°/单根,方位120-130,需长时间向300-320方位定向,长时间的频繁定向是造成三开周期节约不多主要原因。
        三开设计不进行取芯作业,接补充通知于7269-7275m进行取芯,取芯甲方追加周期3d,实际使用4.8d,是周期节约偏少的另一原因。
        从后续几趟钻钻时数据分析,对于志留系、奥陶系的硬脆性泥岩,高扭力的7头螺杆钻时不如高转速的5头螺杆,7头螺杆钻时较快,但是反扣定向工具面不稳定,反扣效果不好,复合时钻压控制在40KN钻时较慢,而5头螺杆小钻压钻时较7头螺杆快且纠斜效果好,建议对于下部的硬脆性泥岩,使用高转速的5头螺杆,有助于提高机械效率。
        从本井三开井径扩大率曲线可以看出,井径扩大率最大处位于二开套管鞋处,三开井段井径扩大率普遍低于20%,井壁稳定性好。
        三、结论和认识
        通过顺北5-11H井的作业施工,对于一口井的提速提效,应当:
        (1)工程和泥浆相互配合,工程优选钻头、优化钻具组合,泥浆保持井眼的清洁,井壁稳定,做好防漏堵漏工作是一口井成功的基本。
        (2)易漏失的地层钻进作业,使用0°螺杆,在保障机械钻速的同时,能够削减因井漏失返沉砂卡钻的风险。
        (3)对于可钻性差的地层,可使用狮虎兽+7头螺杆的钻具组合,延长纯钻时间至110h以上,减少起下钻回次,提高作业效率。
        (4)对于三开柯坪塔格组下部及桑塔木组地层倾角大易井斜,可尝试双扶钻具组合控制井斜。
        (5)做好中完作业井眼准备工作,顺北5-11H井各项中完作业顺利,电测、下套管均一次成功,是本井提速提效的有力保障。
 
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