调节阀异常振动原因分析及防范措施

发表时间:2021/6/24   来源:《建筑实践》2021年2月下第6期   作者:郑敬孟
[导读] 随着我国现代工业油气的不断增多和迅猛发展,调节阀在其中的应用亦越发广泛,已是应用最广泛之一的仪表
        郑敬孟
        济南圣泉集团股份有限公司, 山东省 济南市 250200
        摘要:随着我国现代工业油气的不断增多和迅猛发展,调节阀在其中的应用亦越发广泛,已是应用最广泛之一的仪表。其占据着生产中的重要作用,生产过程自动化基础调节阀的正常使用,对保证我们的生产质量与安全有重要的作用,对维持正常工艺过程的运行起到重要保障作用。工作过程中,由于阀件的动作不稳定,和反应迟钝,尤其振动等原因导致许多故障,影响设备运行,以致损害了企业的经济效益。因此,探究调节阀的故障原因及其解决措施是相当必要的。笔者通过分析调节阀于使用过程中的各种故障原因,提出对应的解决方案及常检建议,望能为企业良好管理调节阀,保障设备的安全稳定运行,和安全生产起到一定的指导作用。
        关键词:调节阀;故障影响因素;振动分析;处理措施
        引言:
        调节阀是一种带有执行机构的阀门,亦称控制阀。其依据控制单元的输出信号,能通过执行机构改变阀门的开度,继而实现控制系统中的压力、流量等工艺参数,从而以满足用户端需要。
        随着现代工业科技的迅猛发展,调节阀被越发广泛地应用于石油、能源、军事、水利、冶金、化工等诸多工业部门,其作用不可替代。且在政策鼓励,和技术发展的大背景下,多个重点领域如煤化工、电、油气等,以重大、高新项目工程为其依托,突破“首台套”,在国产化发展高参数调节阀上效果显著。然而,至今仍未能完全解决因大流量与大减压比、高温高压等严酷工况而导致的各类问题,较为突出便是调节阀振动现象。
        一、调节阀概述
        调节阀是流体机械(包括流体动力机械、电力、化工机械等)中用以控制通流能力的关键部件,其性能及安全性,是与装置整体的工作性能、效率和可靠性密切相关的。目前在炼油、电气化工等工业的生产过程中,经常发生调节阀的噪声振动、与阀杆转动等现象,甚至因振动而导致阀杆断裂等事故也不时出现,它对设备的安全与寿命,以及操作人员的身心健康产生严重的影响。故许多设计制造部门和研究单位高度地关注如何克服其振动与噪声,延长产品的使用寿命[1]。
        二、异常振动原因分析
        本部件的振动与噪声根据不同的诱发因素,可大致分为气蚀振动、机械振动、和流体动力学振动等三大原因。
        (一)气蚀振动
        此振动基本发生于液态介质的调节阀内。调节阀内流体的缩流加速,和静压下降引起液体汽化,是它产生的根本原因。如调节阀开度越小,其前后的压差越大,那么就有越大的可能性使流体加速并产生气蚀现象,且与之对应的阻塞流压降亦越小。
        (二)机械振动
        根据表现形式,机械振动可分为两种状态。一是调节阀的整体振动,即整个调节阀在管道或基座上高频振颤,原因是管道或基座的剧烈振动引起整个部件的振动。这还与频率有关,即当外部频率与系统内的固有频率相等或接近时,受迫振动的能量会达到最大值、并产生共振。二是部件阀瓣的振动,介质流速的急剧增加为其主要原因,造成调节阀前后差压的急剧变化,进而引起整阀的严重振荡[2]。
        (三)流体动力学振动
        介质在阀内的节流过程,也是一个受摩擦、阻力和扰动的运动过程。当湍流体通过存在不良绕流体的调节阀时会形成旋涡,接着旋涡会由于流体继续流动的尾流而脱落。
        前述旋涡脱落频率的形成及其影响因素极为复杂,而且随机性很大,很难定量计算,但却存在一个客观的主导脱落频率。当这一主频率(也包括高次谐波)与调节阀及其附属装置的结构频率相接近或一致时,就发生了共振,调节阀随之产生,伴随着噪振强弱,随此频率的强弱以及高次谐波波动方向的一致性的程度而定的振动[2]。
        三、此类问题的具体处理措施
        (一)将节流级数增加、减小阀门压降
        因减温水系统的压降大致保持在2.32-2.8MPa范围内,故只有增加节流级数,把调节阀的单级压降减小,才能做到消除阀门振动。且同时为使阀门的流通能力得到保证,我们在其流量大于80%的额定流量时,又将调节阀设为单级节流功能。这样做,既确保了阀门的平稳运行,又保障了其流通能力。
        为此目的,我们重新设计制作了调节阀的节流套,于单级节流套外,再加装一层节流套,以将阀门的流阻增加,减小阀芯的受介质冲击力,使阀门能运行平稳,降低振动。

设置小流量时,阀门为二级节流,并将阀门的单级压降控制小于1.5 MPa,此法能消除振动,并大大延长阀的使用寿命;而在调节阀流量超过额定流量的80%时,阀门又变换成一级节流,很好的保证了其流通能力。
        (二)机组阀杆连接方式的改造
        正常运转的机组,高温高压蒸汽持续从高压调门阀芯通过,引起调门阀芯与阀杆间产生力矩,随之产生对旋子销子的剪切,加上调门支座的振动,严重影响到圆柱销,直至其断裂损坏后阀杆脱落,进而威胁机组的安全,若修理不当,则安全隐患极大[3]。
        在一段时间的机组运行后,圆柱销都会有相应的一定磨损,机检人员必须定期全面检查机器,以避免高压调门阀杆脱落,和危险的发生。想要彻底的解决次脱落现象,需要将高压调门与其阀杆的连接方式进行完全的改造,需用扇形加工件来焊接高压调门接杆与阀杆的连接处,而后要求检查员定期检查其着色与补焊裂缝。
        此外还有更为有效的解决阀杆脱落现象的第二种方式,但花费巨大的新型法兰式连接方式,此法几可杜绝阀杆脱落的发生,且检修方便。但是耗资较前者过大,现阶段在这一方面,我国仍无更好的解决方案,所以国家应鼓励专业的研究,以期减少此项花费。
        (三)正确选择零部件
        若阀芯出现快速的忽高忽低变化,阀门的定位器又灵敏度太高,若调节器只输出比较微小的变化或飘移,则立即被转换成很大的定位器输出信号,致使阀产生振荡。而调节阀如果摩擦力太小,外界一输入有微小变化或飘移的信号,就会立即向阀芯传递,使之振动;反过来,如部件摩擦力太大,则无法在小信号时动作,大信号时的响应动作又易产生过大的现象,进而使阀产生对应的迟滞性振荡。遇此,应当将其相应部分的阻尼减小以解决,如更换填料等。
        1.明确定位器的参数设置
        为了保证我们的定位器能满足各种类型及尺寸的调节阀可以准确、平稳、迅速的传达到对应阀位,其相应的调节方法在硬件和软件模块都有设置,以防止超调振荡或者余差超标。同时出于有效监控配套功率放大器的实际输出,部分定位器也进行对功放器阀芯位置的监控,并参与内环回路的运算。
        2.渔业DVC 2000定位器
        本定位器(采用两阶段的阀杆定位算法)不在硬件设置调整部件,所依靠的是软件设定放大器的动态响应。其对于振动阀门可依据情况将响应削弱,同时增强阻尼。针对对较低调节精度要求的工况,则可增大积分死区、且降低此项增益,甚至把这一效能关闭,以将阀门振动的可能性有效降低[4]。
        3.西门子SIPARTPS 2系列定位器
        这个系列的定位器设置限流器于硬件上,并在软件上设置相应34.Deba控制器(默认为0.15%)的死区。其可将限流器顺时针旋转以减小空气流量,继而降低执行器的响应速度;反之,逆时针旋转可增大空气流量,将执行器的响应速度加快。振动时应使空气流量减小,而且适当放大死区亦可有效降低振动。
        4.福斯logi x 3200定位器
        此定位部件的I/P转换,采用的是压电式喷嘴挡板结构,对伺服的放大则用滑阀组件。它的操作面板设为A~H的八档增益选择开关,A档增益最小,H档为最大,可在校准时快速选择定位器的增益。
        5.ABB定位器
        本件(TZID-C)没有在硬件上加装阻尼调节装置,但设有一进入喷嘴挡板的过滤器,要进行检查,以防止进入喷嘴的气路不畅而造成阀门喘振。
        四、总结语
        调节阀的结构较为复杂,其内部的不稳定流动是典型的非定常及复杂内流现象。其振动与噪声,是因多种因素的共同作用而产生的,应对机械振动、气蚀振动和流体动力学振动对阀件的影响进行充分考虑。可采取在阀门材质与其结构上合理设计、减小阀门的前后压差、避免其小开度工作,和设置多级减压结构等常用的减振降噪方法。此外,阀件的选型也应留足安全裕量,从而在实际工作状态改变后,能有强力的适应工况特性。
        参考文献:
        [1] 王永洲, 杨锐, 张运龙. 调节阀振动原因分析及防范措施[J]. 阀门, 2009, 000(005):44-45.
        [2] 赵守仁, 陆卫东, 胡晨,等. 气蚀对调节阀的破坏原因分析及防治措施[C]// 中国仪器仪表学会;中国石油和石化工程研究会. 中国仪器仪表学会;中国石油和石化工程研究会, 2015.
        [3] 辛耀宗. 某电厂高压调节阀引起振动大跳机原因分析及优化改进措施.
        [4] 李娜. 论调节阀发生故障的影响因素及其处理措施[J]. 化学工程与装备, 2017(4):157-158.
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