崔植槐
大唐安阳电力有限责任公司 河南省 安阳市045500
1、概述
某电厂3号机组为310MW燃煤机组,除尘采用布袋除尘器,2020年检修期间,对除尘器布袋进行整体更换;脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,布置三层屋脊式除雾器,设计脱硫入口颗粒物浓度小于30 mg/m3(标态、干基、6%O2,下同),除雾器出口液滴含量小于20 mg/m3,脱硫系统出口颗粒物浓度小于5 mg/m3。
近期,3号机组在运行过程中脱硫塔出口净烟气颗粒物浓度异常升高,并有瞬时超标的现象,严重影响机组的安全经济环保运行。经过现场颗粒物手工测试,并对脱硫运行状况进行查看,分析颗粒物浓度偏高原因。
2、净烟气颗粒物浓度偏高原因分析
2.1净烟气颗粒物浓度测试
经现场检查,布袋除尘器运行正常,各参数均满足运行规程要求,排除因除尘器故障造成烟囱出口颗粒物超标的可能。
对3号机组脱硫净烟气颗粒物进行了手工测量,4月3日和4月5日测试期间脱硫塔浆液密度分别为1220kg/m3、1120kg/m3,3日和5日脱硫净烟气颗粒物测试结果见表1、表2。
由表1可以得出,脱硫净烟气颗粒物浓度在冲洗前已超过设计值,此时脱硫运行工况(脱硫塔入口二氧化硫实测值为5000-5500mg/m3,1、2、3、4号浆液循环泵运行);电厂经过置换脱硫吸收塔浆液、降低脱硫入口二氧化硫浓度、脱硝喷氨优化调整试验等措施,对工况进行了调整由表2可以看出,脱硫净烟气颗粒物浓度未超过排放限值,此时脱硫运行工况(脱硫塔入口二氧化硫实测值为3500-4000mg/m3,1、2、3、4号浆液循环泵运行)。
2.2采样后滤膜分析、脱硫塔浆液化验分析
对上述测试后的滤膜进行拆解后测试分析,分析结果见表3,手工测试期间对脱硫塔浆液进行取样分析,分析结果见表4。
表3结果显示,4月3日测试滤膜中硫酸根浓度远大于4月5日测试滤膜,同时4月3日滤膜溶液的较高的电导率、较低的pH值;结合4月3日脱硫塔浆液密度、NH4+、CaSO3.1/2H2O均显示异常,与运行规程要求偏差较大,综合推断出4月3日测试滤膜上含有一定量可溶性铵盐和硫酸雾滴。
2.4 除雾器运行状况
本次机组启动后,2月18日至3月1日,除雾器冲洗周期较长,冲洗间隔最高达3天,且启动初期脱硫塔浆液中碳酸钙含量较高,极易出现因浆液堆积和过剩碳酸钙吸收反应生成亚硫酸钙/硫酸钙导致除雾器和冲洗水喷嘴堵塞或结垢的情况。此后,部分时段除雾器冲洗周期仍较长,冲洗间隔最长达20h。
本次机组启动后除雾器冲洗水最大流量为118m3/h,3月7日起明显降低为85m3/h,表明冲洗水喷嘴存在堵塞情况;冲洗水喷嘴堵塞,会导致对应区域的除雾器无法清洁,进而加剧除雾器的堵塞和结垢。
结垢、堵塞的发生,使得相邻区域除雾器板片间的烟气流速增大,从而助长堵塞、结垢的蔓延;同时,当局部烟气流速超过除雾器的临界流速时,烟气夹带物按数量级递增,烟气中石膏和未反应碳酸钙等固体含量增加,进而导致脱硫装置出口颗粒物浓度超标。
3、结论
综合上述分析,初步认为3号机烟囱入口烟气颗粒物排放浓度偏高的主要原因:
(1)3号机组脱硝系统喷氨量过大,造成大量未参与反应的氨气随烟气进入脱硫塔,生成可溶性铵盐,随液滴携带导致脱硫净烟气颗粒物浓度偏高;
(2)3号机组启动初期除雾器冲洗不及时,导致除雾器及冲洗水喷嘴堵塞结垢,后续运行中冲洗水喷嘴堵塞及冲洗周期过长,使得除雾器堵塞结垢进一步加剧,局部烟气流速过高,烟气夹带物(可溶性盐、硫酸雾滴)增加,进而导致脱硫净烟气颗粒物浓度偏高。
(3)脱硫氧化反应不完成,造成浆液中CaSO3含量超标、脱硫脱水效果差,浆液密度居高不下。
4、建议
(1)现阶段应控制脱硫塔浆液密度(1080-1150kg/m3),加大脱硫废水的排放量,减少浆液中亚硫酸钙及铵盐的含量。
(2)应对3号机组脱硝系统进行优化运行,减少进入脱硫塔氨气的量。
(3)应加强除雾器冲洗,适当增加冲洗频次和冲洗时长,延缓除雾器堵塞结垢速度。
(4)对氧化风机出力及管路进行检查,提高氧化效率。
(5)利用停机机会全面排查除雾器和冲洗水喷嘴,对堵塞结垢部件进行清理,适当调整冲洗水喷嘴角度。