浅谈煤矿带式输送机的局部技术改造

发表时间:2021/6/28   来源:《工程管理前沿》2021年2月5期   作者:刘明涛
[导读] 本文分析介绍了煤矿皮带运输机的调心托辊架、机尾滚筒清扫器和张紧系统的技术改造及效果。

        刘明涛
        淮北矿业股份有限公司杨柳煤矿,安徽淮北 235129

        摘要:本文分析介绍了煤矿皮带运输机的调心托辊架、机尾滚筒清扫器和张紧系统的技术改造及效果。
        关键词:煤炭运输;皮带机;技术改造;局部
        引言:现代煤矿的发展,很多环节运输煤炭都是使用的皮带运输机,特别是井下,运用皮带机的数量之多。然而,质量再好的运输机,长期在较为恶劣的环境下运行,它总会出现故障,严重时会造成停止运行。因此,对皮带机系统,平时应注重加强维护保养,发现问题和弊端就应当进行改造,以保障能正常运行。在此,就皮带机的一些局部问题,浅谈改造技术方法。
        l 存在问题的分析
        1)调心托辊架问题。煤矿一些配煤皮带,由于给煤点较多,除了机尾定煤点之外外,其他还有分散的给煤点,这都是属多点不固定方式。给煤方式的不同,也使得胶带受力不均匀,出现频繁调整。有的煤水环境的影响下,长期的运行使得调心托辊架锈蚀严重,胶带调偏也不灵活。由于调偏效果较差或失去调偏作用,使得运输机不能正常运行。
        2)皮带机尾滚筒清扫器的问题。皮带运输机在长期的运输过程中,因落煤仓存煤、水分大、拉仓、胶带跑偏、清理卫生等原因,运煤中也易带煤泥,底胶带上的落煤运至机尾滚筒前,一般都由机尾前“V”型、“斜一字”型清扫器扫到胶带两侧,然后落入下方积煤池内,再统一清理。胶带底部的空间较小,再加上胶带上方给煤机仓内的淋水,这就形成了煤泥,清理也比较困难。有时因积煤过多,还会造成胶带跑偏。而这种“V”型清扫器和“斜一字”型清扫器,由于位置靠前、磨损等原因,清扫不能彻底;使得部分煤块、煤泥进入胶带与机尾滚筒的死角处,反复被胶带卷入滚筒内,以至于造成胶带硌伤、跑偏等,进而影响了正常的运煤工作。
        3)强力皮带机张紧系统问题。对于DX-1000型强力胶带输送机来说,当胶带机启动或受阻时,其张紧绞车还常出现突然前冲、后退现象,进而导致张紧绞车时常掉道脱轨。即使临时采取在张紧绞车上对称安装2个10t手拉葫芦,把张紧绞车固接在机尾大架上,虽然解决了张紧绞车掉道脱轨问题,但又产生了强烈冲击力导致胶带机尾滚筒断轴问题。对于断轴问题来说,皮带机尾滚筒受到冲击力,经观察断轴多在轴肩处,断面外圆周约有10mm宽的不规则圆环状比较明亮,中心部位呈麻坑状,相对外圆部位较灰暗。认定是滚筒轴强度不够,应该更换,但DX系列滚筒缺少与之相关的技术资料和配套产品,更换起来时间也比较长,工程量又大,会影响生产经分析与研究,断轴的原因可能有两个:①机尾滚筒轴偏细,强度不够;②张紧绞车与机尾大架固接在一起,冲击到来时起不到缓冲作用,这是断轴的主要原因。因皮带的惯性作用下,机尾滚筒在主胶带启动时受到较大的冲击力(可按F=Σma+ΣF′求得,其中:m为质量;a为瞬时加速度;F′为静摩擦阻力)。从此式中可以看出,启动瞬时加速度越大,滚筒受到的冲击力也就越大。随着滚筒的转动,冲击力以拉压的形式作用在滚筒轴上。起始在滚筒轴应力集中的区域形成内小裂纹,进而裂纹逐渐扩大并受到挤压,这就形成了轴圆周比较明亮的圆环。与此同时,滚筒轴的强度也随着裂纹的扩大而降低。当轴的强度降低到无法承受外力作用时,就会发生断裂现象。
        2.对皮带机的局部技术改造
        1)调心托辊架的改造。①根据原托辊架的构造,在其底部中间加设一个封闭油池,并在两端各加一个油孔(见图1所示)。此时油池中的油利用连通器原理,始终能使整个腔体充满润滑油液。一边用于灌油,一边用于观察油孔内油面位置,以判断油池内润滑油的多少。此时旋转轴利用自我渗透功能,可使转动部位的间隙也充满油。②可在圆盘轴承上方增设“人”字形盖板进行密封,以防止煤泥和煤泥水进入其中。
        
        2)对皮带机尾滚筒清扫器的改造。①对皮带机尾滚筒部的重载段底胶带落煤且难清扫的问题,根据机尾坠砣小车式张紧方式的特点,在机尾滚筒前150mm处安装抽拉式扫煤器,贴近机尾滚筒,以有效清扫底胶带卷入滚筒的积煤,并将其收集在接料盒内;对槽盒内存煤,可随时操作外围把手,拉出或推回一个行程,定期将积煤清入指定的集煤箱。②清扫装置主要由清扫煤器、涨紧器、料槽盒、抽拉装置、附属部件组成(见图2所示)。该清扫器与常规滚筒清扫器类似,扁铁夹压胶带组成,可根据磨损情况定期更换。该涨紧器用于使清扫煤器与滚筒贴合面时贴紧和固定。料槽盒可焊接制作,用于临时存放由滚筒上清扫下的积煤。该抽拉装置由槽盒内滑道杆、抽拉把手和清煤板构成,将煤清理到胶带两侧的接料集煤箱。另加安全护栏、接近开关和安全警示牌等附件。
        
        3)对张紧系统的改造。为节省时间,减少投资,可采取如下措施改造:①适当加大滚筒轴径,由原来的Φ85mm增至Φ120mm;②安装缓冲吸能装置,用2个对称弹簧筒取代2个10t手拉葫芦。工作方式:主胶带启动时,由弹簧吸收冲击力;正常运行时,弹簧筒相对静止不动,由绞车式张紧装置拉紧胶带。这由于弹簧筒行程适宜,又能吸收缓解了冲击力,使得胶带张紧绞车能运行平稳。安装与调试方法:在张紧绞车后对称安装2个弹簧筒,每个弹簧筒在串接一个∞型螺旋扣后,再利用钢丝绳套固接在机尾架上。通过调整弹簧筒使之具有相等且对称的较小的初张力,以使弹簧筒能同步工作,且无空行程。螺旋扣为非标准件,设计有效行程为800mm;螺杆规格为T48×8;操作件由特制的螺母(厚度60mm)用M82×2螺纹与Φ89mm×5.5mm无缝钢管旋紧后再焊接成;弹簧筒采用采煤机用的,再改造连接方式便可。
        3.改造后效果评价
        ①以托辊架锈蚀较难转动,特别是调整下调心托辊架时,手都调不动的,经改造后能自动调偏了。调偏灵活,节约人力,杜绝了托辊调偏的难题。②安装抽拉式扫煤器后,杜绝积煤造成的皮带跑偏。过去机尾三面设置护栏,清理积煤还要拆卸,如今一个人轻轻一拉一推即可。③通过对胶带机张紧系统的技术改造,在设计安装柔性缓冲装置后,大大缓解吸收了启动时的冲击力,解决了张紧绞车掉道和滚筒断轴问题。通过改造,投资少,见效快,解决了安全生产上的难题。
        结束语: 通过对皮带机托辊架、机尾滚筒清扫器装置和张紧系统的技术改造,有效解决了皮带机不能安全正常运行及毁坏零部件问题,收到了较好的效果。经长时间的运行证实,皮带机一直能安全稳定运行。
参考文献:
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