周卫棋
乌鲁木齐石化公司 新疆 830019
摘要:催化裂化装置是炼油厂重要的二次加工装置,降低其能耗、提高能量利用水平,对降低成本及提高经济效益具有重要意义。本文论述了重油催化裂化装置节能措施与效果。
关键词:重油催化裂化装置;节能;效果
重油催化裂化装置能耗直接影响整个炼油厂能耗,在节能降耗活动中,要充分发挥主观能动性,加强生产技术、精细化管理,确保其长期稳定运行;同时,发掘潜能,减少损耗,提高节能意识,以取得更大的经济效益。
一、催化裂化装置概述
催化裂化装置是炼油行业二次加工设备,即将原有分解成可应用的柴油、汽油、煤化气等成分,其工作流程中需外力引入,包括热工设备、催化剂等,因此也是炼油工艺中主要的能耗装置。
随着全球能源危机的凸显,催化裂化装置的节能问题也逐渐突出,俨然成为影响石化行业经济效益的重要因素。原有的催化裂化过程,需加入催化剂的同时,保持一个高温、高压、封闭的环境。装置类型包括同高并列式、高低并列式、同轴式三种,其工作原理大致相同;催化裂化按碳正离子机理进行,催化剂促进了裂化、异构化和芳构化反应,裂化产物比热裂化具有更高的经济价值。例如,气体中C3和C4较多,异构物多,是油气的构成成分;而汽油中异构烃多、二烯烃极少等。
二、重油催化裂化装置节能方面存在的问题
1、余热锅炉露点腐蚀严重。随着高硫原油加工量的不断增多,重油催化裂化的装置硫质量分数为0.88%~1.00%,这样高的浓度会造成烟气中二氧化硫气体含量的增多。而且由于干气脱硫装置的超负荷运转,可能会导致干气中的硫化氢含量增多,进一步造成余热锅炉管壁的硫酸露点腐蚀情况加剧。
2、余热锅炉吹灰器除灰效果降低。因余热锅炉的过热器及省煤器积灰明显,而当前所采用的蒸气吹灰器除灰效果并不明显,再加上翅片管翅片间的灰尘堆积,造成余热锅炉积灰严重,使锅炉热效率降低,进一步提升了排烟能耗。
3、分馏塔冷回流量比例增多。随着装置运行时间的不断增多,热换效果会有所降低,低温热回收的效率也会进一步降低,这种情况下就会导致装置的能耗量不断增多。由于低温热水温度在开工初期为45℃,在开工末期会增至55℃。这样的热量会造成顶循环回流排弃能消耗持续增加,导致顶循环流返塔温度也会持续升高。而且这样的情况也会造成吸收油冷却器的冷却效果变差,造成吸油器返馏塔的温度持续升高,进一步增加装置能耗。
三、重油催化裂化装置节能措施及其效果
1、生产工艺的优化
1)改善原料性质。因原油变重,常压渣油残炭一般为7%~8%,催化裂化焦炭产率高达11%~12%,产品分布不理想,能耗高。实施“全流程”生产方案后,减压蒸馏装置、溶剂脱沥青装置开工,部分减压蜡油和脱沥青油进入重油催化裂化装置,改善了原料性质。此后,掺炼减压蜡油比例逐年提高,焦炭产率降低。
2)降低再生器催化剂藏量。降低再生器催化剂藏量不仅能提高新鲜催化剂的浓度,减少其单耗,而且能降低主风压力降。经技术分析得知,该装置再生器催化剂藏量适当降低不会影响烧焦效果,因主风分布管和待生催化剂分配器具有优异的分配性能:①采用高的待生套筒,使待生催化剂与主风形成气固逆流接触烧焦的良好条件;②待生催化剂由套筒流化风输送,待生套筒出口设置专门设计的催化剂分配器,分配器配置输送风,这样就使待生催化剂在再生器密相床层截面的不同直径上均匀分布,比在同一个圆周上的分配更均匀;③主风分布管采用3200个直径为12mm或18mm的小规格喷嘴,密集布置,布孔密度达到45个/m2。
因此,操作上将再生器催化剂藏量由原控制的160t~180t减少到130t~160t,这样烟机入口压力提高了0.024MPa,烟机回收功率可增加797kW。
3)实施烟机发电。在检修期间缩小双动滑阀安全开度,能使烟气泄漏量降低20%,烟机旁路能量损失减少50.24MJ/t。外引空压风量300m3/min,代替增压机给外取热器送风,使烟风比达到1.03。采取以上措施后,成功实现了烟机发电。烟机发电量由1972.8MW·h达到5616MW·h。
2、设备的改造
1)余热锅炉的改造。原余热锅炉是按回收利用高温烟气显热、同时补充燃烧部分燃料气,以生产中压过热蒸汽设计的,无一氧化碳焚烧室,但在之后该装置催化剂再生改为不完全再生后,产生了如下问题:①一氧化碳化学能无法回收,造成能量浪费;②由于余热锅炉设计负荷偏小,装置自产3.5MPa饱和蒸汽不能全部过热,造成高品位能量损失;③再生器出口烟气温度下降,影响余热锅炉过热蒸汽质量,因此需增加燃料气用量,从而增加装置能耗;④由于烟气温度低,省煤器的低温腐蚀加重,余热锅炉的故障率加大,安全运行周期缩短。因此,将原余热锅炉更换为新型模块式余热锅炉,使重油催化裂化装置所产的饱和蒸汽全部过热,停掉减温减压器,避免了高品位能量损失,同时提高了余热锅炉自产蒸汽能力。
2)分馏塔改造。随着重油催化裂化装置加工量的提高和采用MGD技术,分馏塔气相负荷加大,塔板压力降增大,操作波动频繁,影响了产品质量,因此对分馏塔进行了改造,将其中6层塔板更换为SUPER V1浮阀塔板,将上部塔板的开孔率调大。改造后全塔压力降由36kPa降低到18kPa,使气压机的入口压力提高了15.4kPa,气压机功率可节省208kW,相当于汽轮机3.5MPa过热蒸汽用量减少3.85t/h,装置能耗降低1.96MJ/t,而且使分馏塔操作弹性增大,平衡率提高,从而改善了分馏效率。
3、采用低焦炭产率的降烯烃催化剂。为平衡炼油主装置间的重油物料供给,RCCU蜡油掺炼比例较低,焦炭产率仍然偏高。在保证汽油烯烃含量满足要求的前提下,为降低焦炭产率,降低装置能耗,提高经济效益,采用具有提高重油转化能力、降低焦炭产率功能的新一代Flex-Tee-LOLl降低汽油烯烃催化剂。使用该催化剂后,焦炭产率下降了O.76个百分点,装置能耗降低了318.2MJ/t。
4、降低电耗量。催化裂化装置有部分机泵存在“大马拉小车”现象,其无效动力损失大,降低电耗主要通过以下途径。
1)搞好机泵节能。其通过开好现有变频泵,以变频泵作为主泵长期运行,做到发现问题及时整改,同时做好个别“大马拉小车”机泵的变频改造,以达到节电降耗效果。
2)加强空冷器维护和管理工作。对空冷设备,要加强维护管理,及时发现和处理风机皮带脱落、断裂等问题,并根据气温变化及时调整风机启动数量。
3)通过动改流程停掉个别机泵,达到节能目的。催化稳定汽油甩掉汽油脱硫醇原料罐及汽油进料泵,直接自压进入汽油脱硫醇装置,节约电耗90k·WH;含硫氨污水泵出口加线跨到急冷水线,停掉急冷水泵,节约电耗45k·WH。
四、建议
1、采用硫转移剂和改造干气脱硫装置。在加工高硫原油时,可采用硫转移剂降低烟气的硫含量,减轻余热锅炉管壁的露点腐蚀。同时对干气脱硫装置进行扩能改造,保证加工高硫原油时干气中的H2S浓度小于15mg/m3,减少加热炉烟气中的S02气体含量,确保余热锅炉长周期运行。
2、改造余热锅炉吹灰系统。针对余热锅炉内管束积灰严重造成余锅排烟温度过高的问题,可将蒸汽吹灰系统改为激波吹灰器,提高除灰效果,降低排烟温度,减少排烟能量损失。
3、改造分馏塔顶循系统。分馏塔塔顶循环系统增设一台空冷器,能降低塔顶循环回流冷后温度,减少塔顶冷回流量,降低工艺排弃能耗,还可降低塔板压力降,降低气压机功率,使两器压差增大,提高装置操作弹性。
参考文献:
[1]徐仕光.重油催化裂化装置节能措施与效果分析[J].科学技术创新,2015(25).