陶金
山钢股份莱芜分公司银山型钢炼铁厂烧结二车间
摘要:钢铁产业作为国民经济重要支柱,随着社会经济的发展在生产与效益方面凸显出了一些问题,很多企业较为注重低成本,但却未能获得高效益,因此,需要转变钢铁生产目标,提高对综合效益的重视。本文主要结合烧结矿质量进步与高炉操作技术发展情况,提出了烧结矿质量控制实践方法。
关键词:钢铁产业;烧结矿质量;高炉操作技术;质量控制
社会主义市场经济发展下,钢铁企业试图通过降低炼钢成本与能耗,达到提高企业经济效益的目的,但从其实践情况看,部分企业盲目的追求降低成本、能耗,但高效益才是企业的追求目标,实践证明,过于注重低成本反而无法实现高效益的目标。因此,需要正确认识烧结矿质量进步与高炉操作技术发展之间的关系,构建出全新的优质烧结矿概念,最终实现提高企业经济效益的目标。
一、烧结矿质量进步与高炉操作技术发展
(一)低碱度烧结矿
建国50年代初期,此时的高炉原料,主要为低碱度烧结矿、天然块矿,由于原料中含有Fe,所以,其碱度以及品质都较低,但是脉石与氧化亚铁含量较高;而在高炉操作方面,则主要依靠感觉,凭借人眼进行观察、判断炉渣、铁水、风口前的温度变化,并借助简单仪表数据分析炉况,如风温表、风压表、风量表[1]。但是此种方式,无法保证判断准确性,进而难以掌控炉况稳定性,导致高炉技术经济指标不佳,这一时期烧结矿以及操作指标如表1所示。
化学成分 垂直烧结速度/mm?mim-1 成品率/% 利用系数t?m-2?min-1 转效指数/%
TFe FeO CaO SiO2 CaO/SiO2
60.11 24.30 3.53 8.54 0.41 20.0 83.75 1.68 16.3
57.32 23.30 7.26 8.36 0.87 25.1 60.60 1.48 18.6
(二)自熔性烧结矿
到了50年代中期,自熔性烧结矿开始投入生产,此时的高炉冶炼指标已经有了较为明显的提升,而高炉操作技术也改变了以往肉眼感觉判断方式,开始看仪表、抄数据、凭经验判断炉况。此阶段,烧结矿的质量以及高炉操作技术都有了明显提升。其中高炉利用系数提高了1.5t/(m3·d)以上,而焦比下降到600kg/t以下。比如,中国首钢集团,一直到1987年,高炉炉料还应用1O0%自熔性烧结矿,利用系数达到2.165t/(m3·d),综合焦比为511kg/t,这在当时的国际市场可谓是较为先进的。
(三)高碱度烧结矿
到了70年代,当时我国高碱度烧结矿普及程度已经达到了一定水平,发展到80年代初,计算机技术开始在各个领域崭露头角,将该技术应用到大、中高炉中,开启了高炉新的发展篇章,但这一阶段主要还是集中在提高层面。高碱度烧结矿生产过程,从冷矿技术开发发展到低温烧结技术,随后又发展了球团烧结、小球烧结的新型工艺,而这些全新的技术以及工艺,也一直在迅速推广中。其中, 利用计算机开展数据采集以及管理,实现人机对话,应用专家系统的方式,也受到了现阶段的广泛推广与应用[2]。
二、加强烧结矿质量对成分的控制措施
(一)控制SiO2含量
根据我国矿产资源看,主要是以低品位、高二氧化硅贫铁矿资源居多,在绝大部分精矿粉中,二氧化硅含量超过了6.5%。同时,根据现阶段我国多数钢铁企业的精矿粉看,为了生产出高铁分、低Si的烧结,钢铁企业主要采用与进口的高品位、低硅、低铝的粉矿进行组合搭配使用的方法进行生产。比如,宝钢烧结矿的二氧化硅含量已接近4.5%的水平,其高炉指标在国际也称得上先进。此外,还有三明钢铁厂、杭钢、等企业的烧结矿二氧化硅含量也都陆续降到近5.0%的水平,由此,我国也开启了高品位、低硅烧结的新局面。但与北欧部分国家2%的烧结矿SiO2含量相比,依然存在一定差距,但这也说明了我国烧结技术还有很大的上升空间。需要注意的是,在采购矿产资源方面,企业不能过度关注低成本忽视质量,而应当提高对SiO2含量的控制,从而确保企业可以获得更多的经济效益,只有注重综合效益,才可以保证烧结矿质量[3]。
(二)把控A1203含量
为了实现高炉冶炼降低渣比,除了要降低二氧化硅含量,同时,还有关注氧化铝含量,发挥其作用,实现低A1202、低MgO 烧结。由于烧结矿本身A1203含量较高,所以,必须通过提高烧结矿MgO含量。根据高炉造渣理论内容,如果炉渣碱度CaO/Si02处于1.0~1.2之间时,此时的氧化镁会增加到10%,但渣的熔化温度并不会发生改变,这说明氧化镁能够调节渣的流动性。而加入A1203则可以进一步提升黏度,进而起到降低渣的脱硫效果。A1203是烧结矿的主要化学成分之一,当A1203/Si02比达到一定比例时,可以促使烧结矿形成针状复合铁酸钙,但如果A1203含量过高,这容易产生危害,因此,要注意把控其含量。
氧化镁对烧结矿的质量以及高炉冶炼来说,绝大部分情况都属有益元素,该物质可以起到抑制烧结矿受到2CaO·SiO2相变导致的自然粉化情况,可以更好的改善酸性、提升自熔性烧结矿的软熔性能。但需要注意的是,如果氧化镁含量过高,也会降低烧结矿铁酸钙的生成量,这一情况将会直接影响到烧结矿的冷强度、中温还原性,因此,不需要 将氧化镁含量做高,如果过于做高,反而会增加渣量,也会降低含铁品位。
结语:
通过上述分析,可以得出,铁矿石的品位以及脉石的含量,会对高炉操作指标产生一定的影响,所以,并非低成本就可以实现高效益,企业应当关注综合效益;由于烧结矿的SiO2和Al2O3含量,是高炉冶炼高渣比的根源,因此,钢铁企业应当采取配矿方式,对其含量进行严格控制。基于现代社会发展中,企业需要树立正确的烧结矿质量意识,实现TFe高于60.0%,脉石≤14.0%的高质量烧结矿。同时,还需要合理配用高品位、低Al2O3、低SiO2,有效利用进口矿,最终使得我国钢铁企业在发展中可以提高经济效益,助推国家钢铁产业可持续发展。
参考文献:
[1]郝志忠,汪进刚,王玉英.包钢炼铁系统技术进步[J].第五届全国大高炉炼铁学术年会.2017,34(02):120-122.
[2]许满兴.烧结矿质量及其对高炉冶炼主要操作指标的影响[J].2017第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会.2018,12(23):124-125.
[3]吴细根,周少瑜.坚持技术进步改善烧结矿质量[J].2017年中小高炉炼铁学术年会.2017,67(09):123-124.
陶金
山钢股份莱芜分公司银山型钢炼铁厂烧结二车间
摘要:钢铁产业作为国民经济重要支柱,随着社会经济的发展在生产与效益方面凸显出了一些问题,很多企业较为注重低成本,但却未能获得高效益,因此,需要转变钢铁生产目标,提高对综合效益的重视。本文主要结合烧结矿质量进步与高炉操作技术发展情况,提出了烧结矿质量控制实践方法。
关键词:钢铁产业;烧结矿质量;高炉操作技术;质量控制
社会主义市场经济发展下,钢铁企业试图通过降低炼钢成本与能耗,达到提高企业经济效益的目的,但从其实践情况看,部分企业盲目的追求降低成本、能耗,但高效益才是企业的追求目标,实践证明,过于注重低成本反而无法实现高效益的目标。因此,需要正确认识烧结矿质量进步与高炉操作技术发展之间的关系,构建出全新的优质烧结矿概念,最终实现提高企业经济效益的目标。
一、烧结矿质量进步与高炉操作技术发展
(一)低碱度烧结矿
建国50年代初期,此时的高炉原料,主要为低碱度烧结矿、天然块矿,由于原料中含有Fe,所以,其碱度以及品质都较低,但是脉石与氧化亚铁含量较高;而在高炉操作方面,则主要依靠感觉,凭借人眼进行观察、判断炉渣、铁水、风口前的温度变化,并借助简单仪表数据分析炉况,如风温表、风压表、风量表[1]。但是此种方式,无法保证判断准确性,进而难以掌控炉况稳定性,导致高炉技术经济指标不佳,这一时期烧结矿以及操作指标如表1所示。
(二)自熔性烧结矿
到了50年代中期,自熔性烧结矿开始投入生产,此时的高炉冶炼指标已经有了较为明显的提升,而高炉操作技术也改变了以往肉眼感觉判断方式,开始看仪表、抄数据、凭经验判断炉况。此阶段,烧结矿的质量以及高炉操作技术都有了明显提升。其中高炉利用系数提高了1.5t/(m3·d)以上,而焦比下降到600kg/t以下。比如,中国首钢集团,一直到1987年,高炉炉料还应用1O0%自熔性烧结矿,利用系数达到2.165t/(m3·d),综合焦比为511kg/t,这在当时的国际市场可谓是较为先进的。
(三)高碱度烧结矿
到了70年代,当时我国高碱度烧结矿普及程度已经达到了一定水平,发展到80年代初,计算机技术开始在各个领域崭露头角,将该技术应用到大、中高炉中,开启了高炉新的发展篇章,但这一阶段主要还是集中在提高层面。高碱度烧结矿生产过程,从冷矿技术开发发展到低温烧结技术,随后又发展了球团烧结、小球烧结的新型工艺,而这些全新的技术以及工艺,也一直在迅速推广中。其中, 利用计算机开展数据采集以及管理,实现人机对话,应用专家系统的方式,也受到了现阶段的广泛推广与应用[2]。
二、加强烧结矿质量对成分的控制措施
(一)控制SiO2含量
根据我国矿产资源看,主要是以低品位、高二氧化硅贫铁矿资源居多,在绝大部分精矿粉中,二氧化硅含量超过了6.5%。同时,根据现阶段我国多数钢铁企业的精矿粉看,为了生产出高铁分、低Si的烧结,钢铁企业主要采用与进口的高品位、低硅、低铝的粉矿进行组合搭配使用的方法进行生产。比如,宝钢烧结矿的二氧化硅含量已接近4.5%的水平,其高炉指标在国际也称得上先进。此外,还有三明钢铁厂、杭钢、等企业的烧结矿二氧化硅含量也都陆续降到近5.0%的水平,由此,我国也开启了高品位、低硅烧结的新局面。但与北欧部分国家2%的烧结矿SiO2含量相比,依然存在一定差距,但这也说明了我国烧结技术还有很大的上升空间。需要注意的是,在采购矿产资源方面,企业不能过度关注低成本忽视质量,而应当提高对SiO2含量的控制,从而确保企业可以获得更多的经济效益,只有注重综合效益,才可以保证烧结矿质量[3]。
(二)把控A1203含量
为了实现高炉冶炼降低渣比,除了要降低二氧化硅含量,同时,还有关注氧化铝含量,发挥其作用,实现低A1202、低MgO 烧结。由于烧结矿本身A1203含量较高,所以,必须通过提高烧结矿MgO含量。根据高炉造渣理论内容,如果炉渣碱度CaO/Si02处于1.0~1.2之间时,此时的氧化镁会增加到10%,但渣的熔化温度并不会发生改变,这说明氧化镁能够调节渣的流动性。而加入A1203则可以进一步提升黏度,进而起到降低渣的脱硫效果。A1203是烧结矿的主要化学成分之一,当A1203/Si02比达到一定比例时,可以促使烧结矿形成针状复合铁酸钙,但如果A1203含量过高,这容易产生危害,因此,要注意把控其含量。
氧化镁对烧结矿的质量以及高炉冶炼来说,绝大部分情况都属有益元素,该物质可以起到抑制烧结矿受到2CaO·SiO2相变导致的自然粉化情况,可以更好的改善酸性、提升自熔性烧结矿的软熔性能。但需要注意的是,如果氧化镁含量过高,也会降低烧结矿铁酸钙的生成量,这一情况将会直接影响到烧结矿的冷强度、中温还原性,因此,不需要 将氧化镁含量做高,如果过于做高,反而会增加渣量,也会降低含铁品位。
结语:
通过上述分析,可以得出,铁矿石的品位以及脉石的含量,会对高炉操作指标产生一定的影响,所以,并非低成本就可以实现高效益,企业应当关注综合效益;由于烧结矿的SiO2和Al2O3含量,是高炉冶炼高渣比的根源,因此,钢铁企业应当采取配矿方式,对其含量进行严格控制。基于现代社会发展中,企业需要树立正确的烧结矿质量意识,实现TFe高于60.0%,脉石≤14.0%的高质量烧结矿。同时,还需要合理配用高品位、低Al2O3、低SiO2,有效利用进口矿,最终使得我国钢铁企业在发展中可以提高经济效益,助推国家钢铁产业可持续发展。
参考文献:
[1]郝志忠,汪进刚,王玉英.包钢炼铁系统技术进步[J].第五届全国大高炉炼铁学术年会.2017,34(02):120-122.
[2]许满兴.烧结矿质量及其对高炉冶炼主要操作指标的影响[J].2017第五届炼铁对标、节能降本及新技术研讨会.2018,12(23):124-125.
[3]吴细根,周少瑜.坚持技术进步改善烧结矿质量[J].2017年中小高炉炼铁学术年会.2017,67(09):123-124.