李正来 宗磊
淮河能源控股集团煤业公司地质勘探分公司,安徽淮南 232001
摘要:潘二矿在验证西四A组煤地面区域治理效果时,由于井下注浆效果不理想,采用了井地联动的注浆技术,成功封堵了导水通道,确保了井下巷道安全掘进。
关键词:定向钻孔;井地联动;注浆技术;施工工艺
潘二矿为验证西四A组煤采区系统巷道地面区域治理效果,为进一步探查该区域富水性并进行注浆治理,在西四A组煤采区矸石胶带机上山(下段)迎头布置施工了两个定向钻孔及分支孔(主孔D1-1、D1-2,分支孔Z1-Z4),注浆初期采用了井下制浆注浆,从注浆量和透孔后出水情况分析,注浆效果不理想,综合考虑后在矿西风井建立了地面注浆站,采用井地联动注浆治理该区域,封堵垂向导水通道,确保西四A组煤采区系统巷道安全掘进。
1工程概况
1.1定向钻孔
定向钻孔顺巷道方位(方位178°,倾角17°)施工,开孔位于C31灰岩顶板层位,顺层施工层位为C33下灰岩中下部。
水文:C3Ⅰ组灰岩包含4层灰岩(C31、C32、C33上、C33下灰岩),该组为A煤底板直接充水含水层,距上覆1煤底板11.9~21.83m。
构造:钻孔施工有可预见断层,分别为DF306、 Fxb、Fxc、DF14,断层附近岩性较为破碎,次伴生断层及裂隙发育构造较复杂,并可能出现瓦斯异常。
1.2定向钻孔出水情况
D1-2#孔于2020年11月9日13点,钻孔施工至57.6m处出水,水量2m3/h,水温40℃,层位C33上灰岩;11月10日1点,钻孔施工至104m处再次出水,水量8m3/h,水温43℃,层位C33下灰岩;11月12日钻孔施工至孔深113m出再次出水,水量15m3/h,至此,钻孔总出水量25m3/h,停钻放水。至11月21日,钻孔出水量衰减至6.5m3/h。11月22日夜班对钻孔进行二次透孔,透孔至53.4m处时,水量增大至15m3/h;11月22日早班完成透孔,起钻后水量衰减至11m3/h。11月27日进行第一轮注浆治理,共注水泥80袋,终压达8Mpa。 12月1日夜班透孔至90m处,钻孔出水水量0.2m3/h,水温37℃,透孔至110m处水量8.4m3/h,水温37℃,停钻观察水量。12月1早班,测水量7.56m3/h,水温41℃,早班继续透孔至113m、116m时水量均为9.45m3/h,透孔至119m、121m水量为8.4m3/h,透孔过程中110m-115m段钻屑颗粒较大,为砂质泥岩,115m-121m根据钻孔钻屑及返水情况分析为正常灰岩层位,水量8.4m3/h,水温42℃,停钻,12月2日进行第二轮注浆治理,共注水泥62袋,终压达10Mpa。注浆结束后,进行第三次透孔,施工至107m,110m、158m、181m位置出水,最大水量25m3/h,终孔深度551m水量6.3 m3/h。
2注浆实施方案
采用矿西风井地面注浆站在地面进行现场制浆、注浆,以井上下注浆系统管路为依托,井上下现场安装注浆三通枪头,连接定向钻孔,实现超远距离注浆。
3井地联动注浆技术
3.1注浆系统
(1) 注浆系统管路由415m垂直送浆管和2000m井下巷道高压软管组成。地面注浆泵采用2英吋35MPa高压软管和地面注浆孔连接,井下输浆管路采用2英吋25MPa高压软管接到井下注浆钻孔闷盘。
3.2注浆枪头
采用2英吋圆钢加工,枪头出浆端使用高压旋塞阀与闷盘连接,卸压侧安装高压旋塞阀卸压,进浆端使用高压快接头与2英吋35MPa高压软管连接。注浆枪头三通上焊接安装不低于40MPa的抗震压力表。
3.3高压管控技术
3.3.1高压旋塞阀的使用
高压旋塞阀启动和闭合都十分的迅速,阻力小,连接简单,即使在高压状态下启动和闭合操作比较方便。
3.3.2关键点压力监测
高压旋塞阀和压力表组合使用,安排专人观察四点(地面注浆站送浆钻孔口、送浆钻孔下口、西A组煤胶带机巷上山上平巷,井下注浆枪头)监测压力值变化情况,发现异常增压,立即联系停止注浆,进行卸压操作,防爆管伤人。
3.4管路防堵技术
地面注浆站到井下注浆钻孔处,有415m长垂直送浆管及2000m长2吋高压胶管,为防止高压注浆管路堵塞,采取了专人监测、定时卸压、带压冲洗管路等措施。
3.4.1专人监测、定时卸压
专人监测:安排专人观察各监测点压力值变化情况,发现异常增压,立即联系停止注浆,检查处理。
定时卸压:长时间注浆时,每2小时定时安排专人对打开高压旋塞阀卸压,防止浆液附着管壁,减小管路孔径,出现管路堵塞现象。
3.4.2带压冲洗管路
根据管路长度及管径大小,每次注浆结束后,压水清洗管路,冲洗管路时间和冲水量要确保,并带压冲洗、反复冲洗,确保注浆管路和旋塞阀中无浆液残留,保证下次能正常注浆。
4注浆施工
4.1注浆工艺
(1)注前压水试压,检查管路连接是否牢固。
(2) 注浆先稀后稠的方法,浆液比重控制在1.2g/cm3,注浆过程中单孔连续注浆2小时不见升压时,逐渐提高浆液浓度。
(3)注浆过程中发现渗浆现象时,降低注浆泵流量,控制在10m3/h以下,或采用间歇注浆的方法处理。
(4)注浆孔口压力达到设计压力时,逐渐降低注浆泵流量,如注浆压力能稳压在设计压力值30分钟以上,即结束注浆。
4.2定向钻孔注浆
注浆时间 孔号 孔深(m) 初始水量(m3) 终压(MPa?) 比重(g/cm3) 注浆量(t) 备注
这张表统计是地面注浆站建成前后对D1-1、D1-2进行了井下现场注浆和井地联运注浆,浆液比重均为1.2—1.3,注浆量相差很大,表明井地联动注浆优势明显。
2021年2月24日~2020年4月4日,对Z1―Z4分支孔采用井地联运注浆,Z3、Z1孔压力达分别在6.5MPa、4.5MPa时均出现跑浆现象,立即停注,之后采取井下现场制浆注浆,注浆终压达到10Mpa。
5总结
(1)通过井地注浆系统优化建立、高压管控技术、管路防堵技术采用,井地联动注浆得以安全可靠的实施,与井下注浆相比,从注浆效果分析,井地联动注浆更符合底板灰岩水区域治理。
(2)井地联动注浆过程中,巷道底板出现渗浆现象,采取降低注浆泵流量处理,但如果泵量过小,便并加大堵管的风险,井下注浆泵处理更加便利有效,因此,在井下准备一套注浆设备很有必要。
(3)通过本次井地联动注浆,实现了安全、快速、高效、高压远距离注浆,为A组煤底板灰岩水区域治理提供了一种新的方案。
(4)本次井地联动注浆与地面区域注浆量相比,注浆量相差甚远,下步做好注浆原始资料收集,做好分析。探索出一套更加优化的注浆参数。