浅谈四喷嘴气化炉装置运行中出现的问题及解决办法

发表时间:2021/7/6   来源:《基层建设》2021年第10期   作者:梁国忠1 孙旭明2
[导读] 摘要:分析气化炉运行中出现的问题, 并提出解决问题方方法。
        大连恒力石化集团  辽宁大连  116318
        摘要:分析气化炉运行中出现的问题, 并提出解决问题方方法。
        关键词:烧嘴压差;烧嘴;激冷环、下降管 ;角阀磨损。
        一、煤制氢及气化装置概况
        恒力石化(大连)炼化有限公司介绍:恒力2000万吨/年炼化一体化项目位于辽宁省大连市长兴岛临港工业园区,是国家对民营企业开放的第一个重大民营炼化项目,也是新一轮东北振兴的战略项目。为了满足重油加氢的需求,需建设最大能力为100万Nm3/h有效气的煤制氢装置,以港口来的原煤为原料,生产氢气,并制备一部分本项目所需的甲醇、 醋酸等产品。
        煤制氢煤气化装置技术采 用国内自主知识产权对置式水煤浆加压气化技术, 装置建设六套四喷嘴水煤浆加 压气化炉,气化炉直径3.88 米 ,5开1备模式运行。气化炉 操作压力6.5MPa,气化炉单炉投煤量3000吨/天(干基),单炉具备20万Nm3/h有效气的生产能力。项目于2017年4月开工建设,2018年12月投料开车,2019年3月24日打通生产全流程,5月17日全面投产。
        二、气化工艺原理及流程简述
        气化流程简述
        水煤浆气化气化工序配置6个系列,5开1备,分别布置在两个框架内。空分装置来的纯氧经氧气流量调节阀、氧气切断阀进入工艺烧嘴。氧气流量进行温度和压力补偿。水煤浆经两台煤浆给料泵42121P102ABCD-602ABC加压送入气化炉42122R101-601气化室,在 炉内与氧气(纯度≥99.6%)发生剧烈的气化反应,生成以CO、CO2、H2为主要成分的水煤气。 出气化室水煤气和溶渣,经过洗涤水分布环,由洗涤冷却管引入气化炉洗涤冷却室的水浴中。大部分的灰渣冷却固化后,落入洗涤冷却室底部。粗水煤气在洗涤冷却室内再经过横向分割器,完成激冷、洗涤、除尘后出洗涤冷却室。洗涤冷却室底部黑水通过气化炉液位调节阀连续排出,送入渣水处理工序。
        三、气化炉运行中出现的问题及解决办法
        (一)、单个烧嘴运行周期内,烧嘴压差出现波动,有的时候是在刚开车的几天,正常压差在0.24-0.25MPa,波动时掉至0.1MPa,甚至更低。通过分析引起波动的原因可能有以下几条:
        1、煤浆泵工作不正常或煤浆指标(浓度、粘度、粒度等)发生变化造成泵入口管线内煤浆沉淀,部分堵塞,流量不稳定。
        2、渣口压差变化引起的气化炉燃烧室压力波动。
        3、煤浆管线压差如采用两块较大量程的压力表测量值计算出来的,可能会由于测量精度不够,造成压差波动。
        4、操作煤种与设计煤种不匹配。
        5、煤桨泵出口缓冲罐压力与气化炉压力负荷不匹配。
        解决办法:
        1、建议设置小量程压差表测量压差。
        2、每次停车后烧嘴室内要清理干净,避免遗留灰渣挂在耐火砖上。
        3、要定期测量煤浆泵入口管线底部温度,防止入口管线沉积煤浆,造成入口管径变小。
        4、建议取消煤浆管线入烧嘴单向阀。
        5、操作上严格按照压力负荷曲线操作,不要长时间偏离。
        6、更换操作煤种。
        7、调整煤桨泵出口缓冲罐压力。
        (二)、烧嘴端面龟裂较大,端面烧蚀严重,个别烧嘴室上表面有烧蚀痕迹,一般运行至55-60天左右,个别烧嘴在55天左右时会出现端面裂纹烧透,或头部烧嘴冷却水盘管烧坏。烧嘴损坏的原因可能是:
        1、因为原料煤粘温特性不好,运行过程中烧嘴前面有挂渣造成“窝火”现象。
        2、烧嘴的氧气流速不合理,造成烧嘴端部受高温损坏。
        3、煤质不够理想,操作炉温偏高。


        4、烧嘴压差波动频繁。
        解决办法:
        1、稳定原料煤质量,定期测量粘温特性,保证气化炉操作温度与融渣流动性的对应关系,确保熔渣能顺利流动。
        2、严格按照压力负荷曲线操作气化炉,不要长时间偏离。
        3、加强对烧嘴的管理,严格控制烧嘴头部物料通道符合软件包设计。
        4、煤种合适且长期稳定的情况下,尽量降低操作炉温。
        5、保证烧嘴的加工质量,烧嘴头部水室按加工要求加工;保证烧嘴冷却水流量。
        6、稳定烧嘴压差,烧嘴压差波动及时调整。
        (三)、运行期间,激冷水流量没大的波动,停车后发现下降管出现褶皱变形,出现此现象的原因:
        1、激冷环和下降管变形原因可能是因为渣口积渣,造成出渣口的合成气偏流。
        2、激冷环和下降管局部受热,出现变形炉膛高温,激冷水流量偏低。
        解决办法:
        1、稳定原料煤指标和操作炉温,防止渣口出现积渣情况;
        2、按照工艺指标控制激冷水流量,防止激冷水流量偏低;
        3、烘炉期间在高温区,杜绝断水情况;
        4、联系厂家核算激冷环布水环隙。
        5、实际运行后的环隙尺寸与设计尺寸有这么大偏差,可能加工制造有问题。
        6、可以适当下沿下降管水夹套。
        (四)、气化炉耐火砖烧嘴下部的筒体砖冲刷出好多纵缝,且深度较深,在50~70mm左右,产生的原因:
        1、原料煤灰份含量、灰成份。
        2、操作炉温偏高等因素有关。
        3、操作负荷于压力负荷不匹配。
        解决办法:
        1、生产过程中尽量采用低灰份原料煤,同时控制原料煤中的碱金属等有害离子不要过高,操作过程中控制合理的炉温,不要长时间高温操作。
        2、严格按照压力负荷曲线操作气化炉,不要长时间偏离。
        (五)、灰水系统角阀磨损严重
        解决办法:
        1、调节阀的磨损气蚀问题,建议阀门在阀门数据表的工况下进行使用,若偏离较大时,建议适当采用调节阀的前手阀进行限流,降低阀门的气蚀问题。
        2、经与阀门制造厂家、扩散段制造厂家沟通更换阀内件、重新制作扩散段耐磨层。
        3、中控定时切换角阀。
        4、停车检修时进行加固。
        四.结语
        恒力炼化气化装置5开1备,开创了大型煤化工备炉少的先列,对气化炉运行周期有着更加严格的要求。因此,工艺出现的一些问题已经解决,有些还需要后续的技改逐步优化逐步解决,为延长气化炉的运行周期,避免非计划引起的停车,满足系统稳定长期运行保驾护航。
        【参考文献】
        【1】孔德升 四喷嘴气化炉烧嘴压差波动原因的探讨  (恒力炼化安全研究院) 2019年第二期
        【2】恒力炼化气化操作规程
        【3】杨与路  浅谈烧嘴对气化装置运行的影响 (氮肥于合成气) 2014年第八期
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